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蒸汽驱井组水淹分析与治理

2020-07-23刘军

石油研究 2020年6期
关键词:水淹

摘要:针对辽河油田某蒸汽驱区块单一井组地层水水淹严重,通过逐井水淹状况分析,确定了氺侵井,制定了针对性的治理对策,经现场实施后取得好的效果。

关键词:蒸汽驱;水淹;生产特征;矿化度

前言

辽河油田某蒸汽驱区块X块-4-K13井组位于区块东北部。井组面积0.0268平方公里,地质储量44.6万吨。井区构造特征为被断层夹持的由北西向南东倾斜的鼻状构造。含油层位为莲花油层(S33),油层埋深760m~920m。储层为扇三角洲沉积,岩性以砂砾岩为主,油层为薄互层状,油层厚度为35~70m,平均油层厚度61米,平均孔隙度29%,平均渗透率1.663?m?,属高孔、高渗储层。油品性质为普通稠油。

X块-4-K13井组自2015年2月以来,呈现含水快速上升、日产油快速下降、井口温度下降的趋势:井组日产油由55吨下降到最低的14吨;含水由80%快速上升到94%,并保持较长时间高含水特征;井口温度由76℃逐步下降到68℃。针对这种情况,开展了井组水淹规律分析,以确定“氺侵井”,评价井组水淹状况,制定封堵措施。

1 地层水侵入判别方法

地层水侵入主要通过生产特征法和水性化验法两种方法进行判别。从生产特征来看,井口温度变化是区分油井汽窜还是地层水侵入的一个明显特征[1]。不同地层、不同来源的水,其矿化度及各种离子的含量往往不同,借助水性化验资料,是判别地层水还是注入水的一个重要手段。[2]

综合生产特征和水性化验资料,对井区油井进行了判别。从生产特征来看:井组8口一线井2口二线井含水上升、产量下降、井口温度下降,符合氺侵特征;2口二线井产量平稳、含水较高、井口温度平稳。从水性化验资料来看,10口符合氺侵特征井矿化度在766~1104mg/l间,符合馆陶水特征。由此可以判断,井区10口井地层水侵入,其余井暂时地层水未侵入。

2 “水侵井”确定

从见水时间上看,X块--5-13见水时间最早,为2015年2月。之后见水时间顺序依次向周边井扩散,二线井于2016年见水,一线井中X块-6-131和X块-4-12见水时间最晚,分别为2017年2月和2017年4月。

从矿化度上看,X块-5-13矿化度最低,为766mg/l,周边井的矿化度依次升高,最高为1104mg/l。考虑到馆陶水侵入后,在向邻井推进过程中,不断会被地层中离子中和,从而导致矿化度升高[1]。据此判断,井区所有油井均为馆陶水。

据液面则算地层压力上看,X块-5-13压力最高,为5.4MPa,然后以X块-5-13井为中心,先周围逐步降低。同时X块-5-13关井后,观察X块-5-13及周边井压力变化发现:X块-5-13地层压力基本保持不变,而周边井X块-6-K13、X块-6-K14、X块-5-012地层压力呈缓慢下降趋势。

以此看出,井组中只有X块-5-13是水侵井,周边井是受X块-5-13水窜影响,当把水侵井X块-5-13关掉后,由于水流速度减缓,周边井的地层压力均下降。

3 水淹规律分析

纵向上水淹规律:

(1)X块-5-13井油层中深-880m左右,莲II油层长期砂埋动用差,莲I井温高,受效好,采出程度高,地下亏空大,当地层水侵入时优先被水淹。因此判断水淹层位是莲Ⅰ,出水层位是馆陶层位。

(2)该汽驱井组其它水淹井莲Ⅰ温度下降明显,如X块-5-012井,水淹前井温在810-840m处最高,为212℃;水淹后莲I温度下降明显,为91℃,下降了111℃,说明该井莲Ⅰ已馆陶水淹;如X块-6-131井,水淹后莲Ⅰ油层800-850m处温度下降幅度大,水淹前为198℃,水淹后为82℃,下降了116℃,因此,莲Ⅰ是主要水淹层。莲Ⅱ温度下降不明显,说明层间干扰暂时未出现或影响较小。

平面上水淹规律:

(1)受构造和沉积双重因素控制,北西方向汽驱阶段受效好,采出程度高,压力梯度小,地层水水淹速度快。从见水时间、见水后地层压力、产出水水性资料分析均可分析出,北西方向水淹指进现象较其它方向严重

(2)井区地层倾角较大,在15°左右,受重力作用影响,构造低部位井见水速度较快。底部位油井一般3个月左右含水就呈上升趋势,井口产出液温度呈下降趋势,充分说明了水重力作用导致底部位油井见水块。而高部位油井一般10个月左右才有水淹趋势。

4 治理对策及效果

针对水侵井X块-5-13,采取大修挤灰方式,封堵出水井,根本上解决油层出水问题;封堵后,针对井区其他水淹井,采取提冲次、换大泵、加深泵挂等措施,加强已水淹井产液,及早排出油层中地层水;在实施过程中及时准确录取井区资料,精细油藏分析,及时动态调整。

实施后,井区内的油井地层压力下降明显,表明地层水侵入量逐步减少;井组井口产出液温度不断上升,反映地层温度场逐步好转。3口水淹严重井产量有恢复趋势,6口水淹较轻井产量逐步恢复中。井区目前日产油54吨,与实施堵水前相比日增油30吨,阶段增油12162吨,堵水效果显著。

5 结论

(1)蒸汽驱开发过程中,地层水侵入后,易导致井区大面积水淹,应加强跟踪分析,及早治理。

(2)油井水侵后采取关井措施,只能减缓井区水淹速度,只有对出水井进行封堵才能从根本上解决水淹问题。

(3)蒸汽驱的硫化氢腐蚀、频繁作业、固井质量变差等问题都容易导致馆陶水下窜,应加强相关课题研究,才能做到未雨绸缪、更好地提升区块稳产工作。

参考文献:

[1] 段昌旭,于京秋.孤岛常规稠油油藏[M].北京:石油工業出版社,1997:43-47.

[2] 陶延令.采油技术回答汇编(上)[M].北京:石油工业出版社,1998:86-124.

[3] 孙向阳.东营凹陷地层水化学特征与油气聚集关系[J].石油实验地质,2001,23(3):291-296.

作者简介:

刘军(1978.10—),男,工程师,2004年毕业于东北师范大学“公司管理”专业,2005年毕业于华东石油大学“石油工程”专业,现从事油气田开发和管理工作。

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