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提升轻烃回收装置运行效率的措施

2020-06-27赵龙王世佳

石油研究 2020年4期
关键词:运行效率提升措施

赵龙 王世佳

摘要:为了更好地实现对石油、天然气等不可再生资源的有效利用,在使用的过程中,一定要加强对设备的高效利用,有效提升轻烃回收装置的运行效率。本文结合当前轻烃回收装置运行过程中的影响因素,进行了有效的分析,并提出了具体提升的途径策略。

关键词:轻烃回收装置;运行效率;提升措施

前言:

在油田的生产过程中,使用轻烃回收装置,可以更好地对伴生气进行回收,并进行稳定的加工处理,形成新的能源物质,实现对石油能源的充分使用。在当前的轻烃回收装置运行过程中,受到多重影响因素的干扰,回收效果还存在提升的空间,因此要进行轻烃回收装置的运行效率提升,更好地发挥其作用。

一、轻烃回收装置中影响运行效率的因素

(一)实际运行的参数达不到设计的要求

在进行油田生产的过程中,随着油井长时间的开发利用,在开采过程中产生的伴生气数量也在不断的减少,天然气出现了很严重的贫化现象,质量也在不断地发生改变,其中重组分的含量也在不断地减少,C3成分的含量下降的更严重,对于系统的整体运行效果影响很大。除此之外,各种实际运行过程中的参数发生了变化,但是在轻烃回收装置中的分离压力、蒸发器液位等重要的运行参数是不能进行自动化调整的,需要人工调整,而实际运行过程中由于人工调整与实际生产的状况不会很及时,自然地造成了设备的运行参数与设计参数不相符,造成了轻烃回收装置运行效率低下的现象。

(二)实际运行的状态与设计的状态不符

在当前的轻烃回收装置设备运行的过程中,原料气的供应稳定性对于设备运行的稳定性影响很大。如果原料气进入量波动较大,设备的运行操作性能也会降低。如果对膨胀剂密封气體、蒸发器液位、分离压力等控制不恰当,会造成膨胀剂的制冷效果下降,会造成轻烃数量的减少。如果原料气的进入量不够,则会造成设备高负荷的运转,造成能量损耗。除此之外,膨胀机密封气使用的是二级排气的方式进行加热的操作,使气体控制在20摄氏度左右,但是在实际的运行过程中,二级排气的加热装置在运行过程中,温度都会高于30摄氏度,使蒸发器进口位置的温度长时间的处于较高的状态,从而严重影响了轻烃回收装置的运行效果。

(三)轻烃回收装置在实际运行中发生了变化

装置在实际的运行过程中,与最开始的设计发生了实质性的变化,造成了效率低下的现象。在干燥系统,部分的干气会作为干燥塔的吹冷气对分子进行吹冷,另一部分经过加热炉对另一个塔的再生气对分子筛进行再生,水冷气和再生气经过汇合之后进行冷却后再汇入外输的干气。由于在实际运行的过程中,原料气量不断减少,系统的处理量下降,严重影响到了天然气的干燥效果。在一定程度上还会出现系统发生冻堵的现象,对于生产的稳定性产生一定的影响,形成潜在的安全隐患。这种实质性的变化,也影响了轻烃回收装置的运行效率。

二、提升轻烃回收装置运行效率的措施途径

在某油田的生产过程中,通过对轻烃回收装置的运行效率进行适当的调整,达到了非常明显的效果。有效的将二级排气中的温度下降到30摄氏度以下,干燥系统的运行参数也基本符合设计的标准,回收效率达到90%,而采用的措施主要表现在以下几个方面。

(一)增设装置,提升回流的有效控制

针对输入气量的波动对轻烃回收装置的影响,在进行整改的过程中进行了干气外输压力控制的装置,增加对回流的控制,有效的减少气体量的变化对外输干气压力的干扰作用,保证部分干气回到设备的进口处,对于装置实际的处理数量进行大幅的提高,在这个装置增设的基础上,干气的回流还可以对填谷进行消减作用,提升负荷,保证生产过程中的稳定性和可靠性,对于膨胀机的运行速度和制冷效果都有大幅度的提升。

(二)改进工艺,提升设备运行的效率

对膨胀机的生产工艺进行了改进和优化,从原有的二级排气加热的方法优化,转换成使用导热油介质进行加热处理的工艺,并在膨胀剂的前端进行了分离压力控制装置的增设。在改造之后,密封气的温度始终处于恒定的状态,有效的降低了蒸发器进口部位的温度,从而使整个设备的制冷效果得到明显的改善和提升。对于增设的分离压力控制装置实行自动化的控制,有效的缩短了人工调整的时间差,使分离压力保持在稳定的状态,更有助于膨胀机进行高速的运转,同事也有效的减少了工作人员的工作强度,从而实现了制冷效果与设计的目标一致的效果,有效的提升了轻烃回收装置的运行效率。

(三)加装自动浮阀,实现效率有效提升

针对回收装置中输入气量不足的现象,导致氨蒸发器的负荷长期处于不稳定的工作状态,而利用人工的调节也很难达到稳定的效果,针对这种运行的现状,对蒸发器液位使用了浮阀自动控制的加装设置,浮阀会根据蒸发器中液位的实际情况,对液氨到达蒸发器的流量进行子能够懂得调整,保证蒸发器的负荷处于稳定的状态中,更有效地解决了蒸发器中氨液位对于政冷效果的影响作用。通过加装液位自动浮阀的装置,有效的降低了工作人员的工作内容,使轻烃回收装置的运行更加稳定、更加安全,效率得到有效的提升。

(四)优化控制工艺,实现设备的有效运行

针对当前干燥系统中存在的问题,也进行了工艺的优化处理。把原来的再生气和冷吹气从原来的的并联方式转化成串联的方式,冷吹气首先进行冷吹,在进行一定的加热作用之后,对另外的干燥塔内部的分子筛进行再生作用,从而使干燥系统中所需要的干气数量有效的缩减到原有数量的50%,保证了实际的来气量更好地满足干燥系统的处理要求。经过这样的该装置后,更好地保证了分子筛再生而生成的热量,加热炉所需要的燃气数量也得到了进一步的降低。

结语:

在进行轻烃回收装置运行效率的提升过程中,主要通过对各种设备的加装,相关工艺的优化,改善当前的运行现状,实现更高效的运行,发挥出良好的回收效果,更好地提升石油、天然气等资源的使用效率。更好地提升能源资源的可持续使用,提升行业的健康发展。

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