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切割塔顶不凝气做燃料的燃烧器的在线低氮改造

2020-06-24罗映波张海波王辉文锋

石油石化节能 2020年6期
关键词:加热炉燃烧器烟气

罗映波 张海波 王辉 文锋

(1.岳阳恒盛石化科技有限公司;2.中海油中捷石化有限公司)

1 概述

中海油中捷石化有限公司运行二部60×104t/a汽油加氢脱硫装置反应进料加热炉(F-201),为辐射+对流型立管立式圆筒炉,炉底设置4台底烧圆火焰燃气燃烧器。常用的燃料气有2种:切割塔顶不凝气;丙烷气。采用自然通风形式[1],燃烧器单台设计负荷1.185 MW。为了兼顾全厂生产,减少停产经济损失,在不停炉的情况下进行低氮燃烧器的更新改造,目标是使烟气中NOx排放 浓 度 从130 mg/m3(标况)以上降低至80 mg/m3(标况)以下,符合GB 31570—2015达标排放小于或等于100 mg/m3(标况)要求。

2018年9月进行在线改造,改造前燃烧器火焰情况,见图1所示。改造时,将加热炉负荷降低至设计负荷的70%,然后逐台在线更换原有燃烧器。为不影响油品质量,一般采取先稳定操作,再关停、更换,再稳定操作的方式,维持炉膛温度基本恒定,确保正常开车。在全部更换调整稳定阶段,装置燃料气组分变化较大,燃料气热值也相差加大,为此,先后对燃烧器喷嘴进行多次调整,最终,将烟气中的NOx排放浓度控制在60 mg/m3(标况)以下。

2 低氮燃烧器的选型

低氮燃烧器选型、设计[2],一般需要综合考虑燃料物性、压力、温度、助燃风温度、含氧量、炉膛温度、炉膛操作压力、烟气氧含量控制水平、燃烧器布置、火焰形状要求等。根据工艺及环保排放的要求,此次改造所选燃烧器采用低NOx环保型燃气燃烧器,主要由火盆砖、筒体、长明灯、环形气包枪(8个喷嘴)、调风蝶阀等组成。燃烧器安装在加热炉炉底板,火焰向上,火焰截面形状为圆形,低NOx燃气燃烧器、设计火焰形状见图2、图3所示。

燃烧器采用燃料分级+炉内烟气回流+旋流火焰等低NOx组合技术[3],一级燃料气旋流燃烧,在火盆砖出口端面处形成环形稳燃火焰区域,由于二级燃料气喷头处于该火焰环面上,燃气根部被可靠的加热至高温,再加之二级燃料气喷向火盆砖上空时,引射了大量的炉内烟气卷入火焰区域,有效地降低了燃料气浓度,且由于被卷入的烟气温度较低,使得火焰温度被控制,有效地抑制了烟气中NOx的生成量,从而实现了燃烧烟气的低NOx排放[4]。另外,助燃空气被包裹在火焰中心,形成空心的火焰,火焰中心温度较低,能有效地抑制NOx生成。

图1 改造前燃烧器火焰

图2 低NOx燃气燃烧器

图3 设计的火焰形状

3 现场改造

3.1 准备工作

加热炉燃烧器在线更换改造工作具有一定的危险性,组织实施前一定要进行风险评估,并进行充分的准备。改造施工时,施工方与用户方务必按“施工方案”要求做好相关准备及应急处理措施,以确保加热炉平稳操作,杜绝事故发生[5]。

施工前,对加热炉工况进行调整:一般使加热炉处理量降至70%以下水平运行,自然通风的供风方式。因为,随着改造的推进,将有1台待更换的燃烧器必须处于熄灭状态,且拆除该燃烧器直至安装新燃烧器时,开口处会有一定时间处于漏风状态,这些都会影响燃烧器负荷,进而影响炉膛温度,限制加热炉运行负荷。

3.2 改造实施

实施步骤:加热炉负荷70%、自然通风、炉膛压力-10~-30 Pa、烟气氧含量控制7%~8%、解除自动连锁控制改为人工调整、控制模式→稳定工况4 h以上→人员、机具、火票、灭火器、隔离线等→关停待更换燃烧器,同时调整其余3台燃烧器负荷,确保炉膛温度稳定→快速拆除旧燃烧器→快速安装新燃烧器→新燃烧器点火、调整,同步关停另一台旧燃烧器,确保炉膛温度稳定→快速拆除旧燃烧器→快速安装新燃烧器,直至旧燃烧器全部更换完成→所有燃烧器进行调整→逐步提高加热炉处理量至正常水平→烟气检测、分析→燃烧器调整[6]。

3.3 改造效果

第一次改造后,火焰略飘而短,火焰颜色明显偏黄色,见图4、图5。随机抽取其中1台燃烧器,并拆下喷头,发现在燃烧器投入运行1 h后就有严重的积碳现象,见图6。检测烟气中NOx含量,则由改造前的130 mg/m3(标况)降至80~90 mg/m3(标况),烟气中CO含量为0,污染物排放浓度有所改善,但是,当燃料气切换至切割塔顶不凝气时,烟气中NOx仍有超过100 mg/m3(标况)的现象,因此,并不能完全满足环保要求,需要进行优化。

图4 第一次改造后火焰

图5 第一次改造后火焰中心

图6 改造后喷头

表1 改造方案及优化方案参数

4 优化整改

4.1 技术分析

从现场采集的数据看,NOx浓度变化与燃料组分变化规律一致,其中H2组分易燃且火焰传播速度快,对于燃料气燃烧时间影响最大,火焰偏短,燃烧较为集中,火焰区域体积热强度较大,火焰温度高,高温型NOx产生未得到完全而有效抑制[7]。另外,一级燃料气喷孔(8个ϕ1.5 mm孔)设计负荷比例占36%,一级燃料气旋流燃烧,在火盆砖出口端面处形成环形稳燃火焰区域,加热二级主燃料气,而燃料气中C3、C4、C5组分的自燃温度基本都低于500℃,H2易燃且火焰传播速度快,因此,二级燃料气被加热后温度过高,喷射到火盆上空与助燃空气混合后快速燃烧,过程较短,火焰偏短[8]。

从用过不久的喷嘴就开始有积碳现象分析,一级燃料气并未充分混合燃尽,导致烃类可燃物高温分解脱碳,故而出现火盆砖口火焰根部火焰发黄、发亮;二级燃料气在根部被加热温度过高,未及时与助燃空气混合燃烧,故出现碳黑粒子,碳黑粒子未燃尽时悬浮在火焰中,具有固体表面辐射特点,有较强辐射能力,并使火焰发光[9]。

因此,优化整改需从燃料分级及燃料喷射角度入手:一是降低一级燃料所占比例,降低二级燃料气温升,减缓燃烧速度;二是改变燃料喷射角度,使燃料分布送入时机合理,减低火焰区域燃烧强度;三是合理设计二级燃料气喷射角度和喷速,引射更多的炉内烟气回流到火焰中心,快速冷却火焰,降低二级燃料气浓度,减缓燃烧速度,使火焰更长,火焰散热面加大。

4.2 喷头优化及效果

根据上述分析,基本确定2个优化方案,即优化方案A和B,改造方案及优化方案的相关参数见表1,喷头外形见图7。

优化方案A的一级和二级燃料气喷孔及角度进行了调整,相较于第一次改造,一级燃料气负荷占比从36.0%将低至30.7%,二级燃料气角度由48°改为8°,这样降低了一级燃烧强度,使二级火焰根部(即环状稳燃区)温度降低,而二级燃料气通过改变角度,使得二级燃料气被喷送入火焰区域的时间推后,燃烧过程拉长。通过更换喷头改造后,烟气中NOx浓度降至70~90 mg/m3(标况),燃烧火焰烟气变蓝,优化方案A火焰中心及火焰中心见图8、图9。

优化方案B相较于优化方案A,一级、二级燃料气负荷占比基本相当,但优化方案B的一级燃料气喷射在火盆砖口凸台侧面后折向火盆中心,不形成环形旋转的稳燃区域,即不对二级燃料气根部进行预热。将二级燃料气角度改为0,即相当于二级燃料气平行于助燃空气竖直上升,上升过程中边混合边燃烧,进一步放缓了燃烧速度,火焰较比方案A更长,也更蓝,优化方案B火焰及火焰中心见图10、图11。

图7 喷头外形

图8 优化方案A火焰

图9 优化方案A火焰中心

图10 优化方案B火焰

图11 优化方案B火焰中心

在线更换燃烧器喷头并进行调整后,优化方案B优于方案A,从火焰颜色到火焰形状等,都有较大的变化,烟气NOx浓度随燃料组分波动而有所变化,排放浓度变化范围在50~60 mg/m3(标况),在线烟气分析数据见表2。

表2 在线烟气分析数据

5 结论

从改造前130 mg/m3(标况),到改造后50~60 mg/m3(标况),NOx减少70%~80%,实现了减少污染物排放的要求。另外,通过多种燃控技术的应用及精心调节,加热炉热效率也有所提高,主要原因是改善燃烧混合,燃烧在较低的过剩空气系数下,燃料气能充分燃烧,直至燃尽。按照一般经验估算:“当烟气中NOx总量降低30%时,热炉热效率提高约可0.7%~1%”,则本次改造后,加热炉总体效率可以有1.75%~2.5%的提高。

在低氮、超低氮燃烧器选型时,需要注意区别炉膛操作工况,并着重考虑燃料的性质特点,需要区别于常见燃料的低NOx燃烧器设计策略,必要时,在改造完成后,再对喷孔进行优化,以得到最佳的环保、节能效果。

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