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循环流化床纯烧棕榈空果串(EFB)试验研究

2020-05-25吴朝刚林山虎文斌李维成马菊梅

化工管理 2020年13期
关键词:碱金属氧量流化床

吴朝刚 林山虎 文斌 李维成 马菊梅

(清洁燃烧与烟气净化四川省重点实验室,四川 成都 611731)

0 引言

印尼和马来西亚是世界两大棕榈油生产国,棕榈空果串(EFB)是在棕榈榨油初期过程中,从棕榈串取出果实后剩余的茎料残渣。2019年印尼和马来西亚棕榈油产量达到6000 万吨,EFB 产量在千万吨级,大量油棕EFB 的堆放,不仅占用场地、污染水体和土壤,直接焚烧会造成大气污染。油棕EFB 是一种生物质燃料,通过生物质锅炉进行处置利用可实现低碳环保,变废为宝,获得良好经济收益。燃烧油棕EFB 的生物质锅炉具有巨大的市场需求。

笔者在一热功率为3MW 的循环流化床试验台上进行纯烧EFB 试验研究,获得了EFB 的理化分析、燃烧特性、污染物排放特性和沾污性,为炉型开发提供帮助。

1 试验台简介

3MW 循环流化床燃烧试验台(图1)是“清洁燃烧与烟气净化四川省重点实验室”在四川省德阳市的一个热态试验台,其功能为开展各种循环流化床锅炉燃料燃烧试验研究。试验台主要由床下点火风道、布风装置、主循环回路(炉膛、分离器、回料器和外置床)、尾部烟道、水冷系统、烟风系统、给料系统、排渣装置和钢构架组成。炉膛截面积为1.1×0.9m,高度为25m。

2 EFB理化分析

本次试验所用EFB 为国内从马来西亚进口料,其经过高温蒸馏工艺处理,去除了水分和一些杂质成分。理化分析结果见表1,发现试验EFB 成分与资料中马来西亚EFB 存在较大差异,马来西亚EFB 水分含量在50%以上,试验EFB 经蒸馏工艺后水分仅为7.34%,根据加工工艺进行反向水分配比,配比后的各成分与马来西亚EFB 较为吻合。

根据化验结果,EFB 燃料是典型的木质生物质,收到基水分高,热值低,具有高挥发分,高氧低硫的基本特征。

图1 3MW试验台系统图

孙大玺等[1]、孙进等[2]对油棕EFB 成分和灰熔融性进行了化验分析研究,结果显示EFB 的变形温度仅为约965℃,在循环流化床生物质锅炉设计时应充分考虑炉膛结焦问题。

表1 EFB成分分析及对比

试验EFB 碱金属和氯元素含量均很高,氯元素含量为0.28%,燃料灰中含有22%的氧化钾(K2O),马来西亚EFB 燃料灰中氧化钾(K2O)含量则高达40%,试验EFB 碱金属含量相对要低。

在燃煤火力发电应用中,燃料中的碱金属和碱土金属是影响烟气侧管壁沉积形成的重要因素,大部分燃煤系统中,影响最大的碱金属成分是钠,而van Loo[3]通过研究指出,对于生物质而言,钾是需要着重考虑的碱金属。

3 试验结果

3.1 SO2排放

由EFB 理化分析可知,其硫分含量极低,理论SO2排放值约200mg/Nm3。试验结果显示,在燃烧温度890~975℃区间时,SO2原始排放在113~310mg/Nm3(折算6%氧量),燃烧温度较高或运行氧量较低时SO2排放值较高。

纯烧EFB 时原始SO2排放很低,在烟气脱硫方面投入成本低。使用循环流化床锅炉直燃EFB 时方案,推荐向炉内投入少量石灰石即可控制SO2排放。EFB 灰分低,循环灰量不足,投入的石灰石不仅可以脱硫,同时作为循环物料补充,改善炉内和炉外循环,强化优化各级受热面吸热。

3.2 NOx排放

试验EFB 中N 元素含量为0.43%。在燃烧温度890~975℃区间时,NOx排放值在37~302mg/Nm3(折算6%氧量)。

并且通过试验得出:在燃烧温度在890~975℃区间时,温度对EFB 燃料NOx的生成几乎没有影响,NOx生成量与运行氧量成正比关系。

根据图2 所示的线性关系,当运行氧量在6%以下时,NOx排放值在150mg/Nm3(折算6%氧量)以内。

图2 NOx生成量与运行氧量关系

纯烧EFB 生物质锅炉运行中,控制锅炉燃烧稳定,合适的运行氧量可以将原始NOx控制在较低水平。但当进料不稳定,使得炉内燃烧稳定性变差,氧量变化大时,NOx变化范围较大。所以在进行锅炉设计时,要充分考虑原料预处理,进料口高度,进料机型式和输出稳定性,炉膛布风装置和密相区结构设计,提高锅炉运行稳定性,便于控制NOx生成量。

3.3 燃烧效率

EFB 灰分极低,燃烧后灰均以飞灰形式离开炉膛,飞灰比例为100%。纯烧EFB 时飞灰含碳量约5%,燃烧效率在99%以上。使用循环流化床锅炉纯烧EFB 时,其锅炉低位燃料效率可达到91%,高位燃料效率约71%。

3.4 沾污试验

生物质燃料中的碱金属和氯在燃烧中会进入气相,通常以HCL 和KCL 蒸气等气态形式释放,氯的存在促进碱金属氯化物的释放,因生物质灰碱金属含量高,灰熔点低,携带气相碱金属的烟气在流经过热器时在管道表面形成沉积。Baxter 等[4]研究了生物质燃烧沉积情况,实验得到的沉积可分成3 层:均匀的细密结构白色沉积,多孔的中间层沉积,烧结的燃料灰颗粒的顶层沉积。

为了验证燃用EFB 对受热面的沾污情况,试验开始前在尾部高温烟道放置了沾污试验管,管中通入压缩空气冷却,以模拟真实受热面壁温。试验结果显示:经过134h 的运行,沾污管上存在明显沾污现象,具体为:

沾污分为迎风面外层、迎风面内层和背风面层;迎风面外层为浮灰,轻微抖动或吹扫即掉落;迎风面内层为白色壳状沾污层,厚度约0.5mm,易剥离;背风面层为黄色,厚度<0.5mm。图3、图4 显示沾污管试验前、后的变化情况。

图3 沾污管-试验前

图4 沾污管-试验后

对沉积样品进行化验分析,结果显示:迎风面外层浮灰成分与飞灰成分接近。内层灰成分与飞灰成分存在较大差异,其K2O 含量为11.44%,是外层的两倍。沉积试验结果与文献相对应,工程设计应着重考虑高温级受热面沉积腐蚀问题,如管间距设置,空烟道设置,预留沾污管,吹灰器型式和布置位置等。

4 结语

通过EFB 纯烧试验研究,获得了以EFB 为燃料的循环流化床试验台污染物排放范围,燃烧灰样结果,观察到过热管壁沉积。这为开发设计纯烧EFB 燃料循环流化床锅炉的热力计算、排放预测、受热面防腐和结构设计提供了参考数据和依据。

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