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高压变频器调试中的问题分析及程序优化

2020-01-16魏明勇

电子技术与软件工程 2019年22期
关键词:工频旁路停机

文/魏明勇

1 概况

一次风机是火力发电厂内的重要辅机,容量大、耗电多,且长期处于低负荷状态,节能空间大。某发电企业装机容量4*300MW 共1200MW。锅炉系采用控制循环、一次中间再热、单炉膛、四角切圆燃烧方式、燃烧器摆动调温、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、露天布置燃煤锅炉。其中#1~#4 炉的8 台一次风均为2118AZ/944/8 双吸离心式风机,出力过大,变频改造前常用负荷率为70%左右,一次风机导叶开度经常在30%~50%之间,一次风机运行工况偏离高效区,电耗高。通过对四台机组一次风机进行变频改造,大大降低厂用电,达到节能目的。改造利用原有一次风机高压开关QF1,作为此次改造的变频器上级电源开关,加装高压通用变频器及一路工频旁路开关QF3,改造后的一次风机变频器一次回路接线示意图如图1:正常运行时,一次风机变频进线刀闸QS1、变频出线刀闸QS2 在合闸位置,通过控制一次风机变频器接触器KM1、KM2 进行变频带载运行,当变频器出现重故障时自动切换至旁路开关QF3,由旁路开关QF3 带载工频运行。

2 变频器调试中发现问题

虽然变频器应用已经比较普遍,变频技术原理也比较成熟,但由于现场设备工况及需求不一样,在调试过来中,发现原来标准变频器逻辑程序中也存在一些不合理的地方,具体表现为以下几个问题:

(1)2018年5月13日9:35 分,启动3A一次风机变频器运行时,当变频器频率升到21 赫兹时,变频器装置报变频器过流重故障,4 秒后自动切换工频旁路运行,6KV 3A 一次风机开关电源报堵转过流动作出口跳闸;

(2)2018年5月13日15:43 分,3A 一次风机变频器试转结束,DCS 系统画面上操作停止时,当变频器频率降到18 赫兹时,变频器装置报变频器过压重故障,4 秒后自动切换工频旁路运行;

(3)2018年5月13日22:10 分,启 动3A、3B 一次风机变频运行,配合热工人员做一次风机运行中发生重故障引起的变频切工频试验。其中在模拟3A、3B 一次风机重故障时,虽然变频器检测到系统重故障自动停止运行,但未自动切换为旁路开关工频运行,3A、3B一次风机停运。

3 问题分析

针对一次风机现场调试中出现的问题,立即对一次风机变频器PLC 逻辑程序进行梳理及分析,发现一次风机变频器原有逻辑程序中确实存在一些不完善的地方,现结合调试中的几个问题逐个分析如下:

(1)按照原来的设计逻辑,一次风机变频器启动前,一次风机入口导叶开度需处于全开位置,一次风机出口门处于关闭位置。启动后随着一次风机变频器频率的增加,当变频器频率到达25 赫兹时,DCS 系统输出指令去开启一次风机出口门。但在实际调试中发现,如果启动过程中,一次风机变频器频率还未到达25 赫兹,此时变频器重故障(常见原因有加速时间设置不合理,导致升速过快,容易发生变频器过流重故障),按原来的设计要求,重故障后会自动切换工频直接启动,由于此时一次风机入口导叶开度为全开状态(工频启动时,一次风机导叶开度一般为30%~50%),一次风机出口门处于全关状态,工频全压启动会对机械设备造成冲击,还由于打闷泵导致一次电流急速增加,最终造成上级电源开关QF1过流保护动作出口跳闸。

(2)DCS 系统输出正常停机指令,一次风机变频器收到远方停止指令后,执行停机程序,频率输出逐渐降低,当频率降为25 赫兹时,DCS 系统发出关一次风机出口门指令,频率继续降低直至为零后,跳开一次风机变频器进线接触器KM1、出线接触器KM2,一次风机正常停机。但在实际停机过程中,由于变频器减速时间设置偏小,导致变频器降速过快,出现变频器过压重故障,按原来的设计要求,重故障后会自动切换工频直接启动,同样此时一次风机入口导叶开度为全开状态,一次风机出口门已收到并执行关指令,一次风机出口门处于关状态,工频全压启动会对机械设备造成冲击,且无法达到正常停机的目的。

(3)为了解决一次风机变频器停机过程中,出现重故障自动切换工频运行的问题,变频器厂家修改了逻辑,但在后续的现场验证试验中发现,修改后的程序还存在BUG,只要执行过一次停机命令,变频器将会闭锁变切工指令,重启一次风机后闭锁变切工指令不会消失,此时如果发生一次风机变频器重故障,不会自动切至旁路工频运行。

图1

4 后续改进措施

经过对一次风机的逻辑程序梳理和分析,对一次风机变频器原有逻辑程序中不完善的地方进行逻辑优化修改,在原有的一次风机变频器PLC 程序中,增加变频切工频的闭锁条件:

(1)增加变频器重故障切换工频运行的频率模拟量判据,当频率低于25 赫兹,将闭锁变频器重故障切换工频运行的功能,这样可以避免启动过程中,由于出口门未开启,工频全压启动对设备的冲击;当频率高于25 赫兹,将开放变频器重故障切换工频运行的功能,如果此时变频器发出重故障将会自动切至旁路工频运行,由于一次风机出口门已开启(频率大于25 赫兹,DCS 系统发出开出口门指令),不会对机械设备造成冲击;

(2)增加正常停机过程变频器重故障切换工频运行的判据,变频器厂家修改了逻辑,修改逻辑程序截图如图2所示。

在上述逻辑程序中,M14.5 是一次风机变频器停机标识位,如果此标识位状态为1,则会发出指令禁止自动变切工功能。T240 是定时器,其前面的|P|表示上升沿触发。

按图2中的程序执行结果:M14.5 不会被复位。M18.3 从0 变大1 时,上升沿触发启动延时中继T240,只能执行1 个扫描周期,这样T240 就不能执行定时功能。因此,一旦远方发出过变频停止指令后,上升沿触发启动M14.5,M14.5 标识位状态为1,将闭锁变切工指令,导致该段程序只会执行一次,此时如再次发生一次风机变频器重故障,不会自动切至旁路工频运行。

(3)虽然通过上面的程序优化,有效解决了停机过程中,变频器发生重故障后自动切换到旁路工频运行的问题,但同时又衍生出另一个问题,即停运一次后,再次启动后变频器发生重故障,无法自动切换至旁路工频运行,针对这个情况,重新梳理并修改逻辑,修改后程序如图3所示。

删除|P|的上升沿触发,确保T240 能正常工作。此程序的执行结果:一次风机变频器正常运行时,由于M14.5 未启动,一次风机变频器不会发出闭锁变切工指令,此时变频器重故障,系统会正常切换为工频运行,一旦当远方发出停止指令后,M18.3 会被置位为1,启动定时器T240,达到预定时间后启动M14.5,一次风机变频器发出闭锁变切工指令,此时发生变频器重故障,不会自动切换到旁路工频运行,一旦变频器停止后,输入开关和输出开关KM1、KM2 均分断,会对M18.3 进行复位为0,复归M14.5,为下一次变切工做好准备。

一次风机变频器逻辑程序优化修改后,通过现场实际试验进行逻辑验证,试验结果正确,符合预期效果。

图2

图3

5 结语

随着智能化技术及变频技术的发展,变频技术在工程应用中越来越普遍,但由于变频器内部程序及一些暗逻辑平常无法查看,所以要求变频器逻辑一定要通过现场相应的试验进行逻辑验证。虽然这次变频器改造暴露出的问题是在试验中发生的,未造成实际的负荷损失,但如果在实际运行中发生变频器重故障无

法自动切换工频旁路的问题,轻则会引起机组减负荷,重则引起机组停机的不安全事件,从这次一次风机变频改造中暴露的问题,也突出了PLC 逻辑程序管理的重要性,凡是涉及到内部逻辑程序的新改造设备或者内部逻辑程序修改,不能盲目相信厂家以及凭经验判断和简单的逻辑推断,都必须进行相应的现场试验,验证逻辑的正确性,这样才能确保设备安全可控在控。

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