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封闭母线压力低原因分析及处理

2019-06-12宋振

中小企业管理与科技 2019年11期
关键词:气密外径补气

宋振

(中广核核电运营有限公司,广东 深圳518124)

1 引言

某核电厂机组正常运行期间,封闭母线压力户外部分处于偏低甚至在负压状态下,在发生台风、暴雨等恶劣天气情况时,可导致环境中潮气灰尘进入腔室,造成封闭母线绝缘下降,严重者会触发绝缘监测报警。同时,绝缘低的情况进一步恶化时存有一次主回路对地放电风险。某核电厂1 号机组第2次大修(F102)维护阶段发现并验证,离相封闭母线压力运行监测值低于维修手册的标准要求,存在压力偏低情况,给设备安全运行带来隐患,本文针对该情况探究其根本原因,找到解决方案。

2 同步并网系统功能简介

同步并网系统(GSY)的主要功能是将发电机和主变压器连接起来并向电网输送电能,为发电机、变压器调节及保护用电压/电流互感器提供一次信号,具体功能包括:①将发电机电能输出;②实现机组与电网的并网、解列和故障保护功能;③冷却发电机出线端子并防止端部氢气聚集。

GSY 系统离相封闭母线是用于连接发电机和主变压器用,主要由铝导体铸体,铝外壳和绝缘体组成。正常运行期间,强迫风冷系统启动用于封闭母线冷却,微正压装置用于封闭母线压力测量、补气调节和报警监测。

某核电厂1、2 号机组自投运以来,封闭母线压力一直处于偏低状态,运行监测值在2~3mbar 之间(1bar=1×105Pa),远低于维修手册标准要求(8~15mbar)。另外,封闭母线供气压力为7~10bar,经过三级减压并且阀门全开后补气压力已经达到上限60mbar,如母线出现大型破口或气密存在恶化情况,微正压补气装置不具有进一步调节提升的能力,封闭母线运行监测值将持续走低。

3 原因分析

3.1 设备状态分析

封闭母线系统为北京电力设备厂供货,通风流量为42000m3/h,风压为1721Pa,风机转速为1480r/min。

因封闭母线附属设备微正压补气装置进行封闭母线的补气、测量和报警功能,运行压力监测点安装在封闭母线B 相风机进口位置,当强迫风冷系统装置停运时,测量的是封闭母线的三相平均压力,当强迫风冷系统装置启动时,测量的是封闭母线B 相的回风压力,而在风机的回风口,压力接近整个风机扬程的最低点,所以压力最低。封闭母线微正压补气装置通过外部的气源向封闭母线补气,以抬升整个封闭母线的压力,在风机停运阶段是对三相封闭母线压力的整体抬升,在风机启动阶段,是对强迫风冷系统压力曲线的抬升,重点在于消除负压区域,保证封闭母线大部分为正压。根据已知核电厂封闭母线负压问题处理的经验来看,微正压装置补气流量的大小对压力的抬升有直接影响。

表1 封闭母线气密试验数据

3.2 封闭母线气密性影响

为了有效验证封闭母线气密性对于压力监测偏低的影响,在F102 大修期间,对封闭母线进行气密查漏工作,后续对发现的漏点进行密封堵漏工作,堵漏前进行气密试验,经比对气密试验标准曲线,结果为5.5%,堵漏后再次进行气密试验,结果为2.7%,堵漏效果显著,试验结果优秀(标准为<5%)。但封闭母线运行监测值为4mbar,依然不满足维修手册标准要求。

由此分析封闭母线气密效果优劣对于运行监测值偏低的贡献率较低,并不是其根本原因,见表1。

3.3 补气管线节流

封闭母线B 相补气及测量回气压力,补气和回气管外径均为20mm,现场管线与安装图纸保持一致;相较于同类机组所采用的金属管线不同,某核电厂封闭母线微正压补气管线采用的为铝塑管线,存在管线老化气密性不足的缺陷,并且在补气管线弯管接头外径实测为15.44mm,为尺寸最小位置。另外,在微正压装置与补气管线的直通管接头处,为变径连接,此处内径实测为12mm,对于微正压装置管线的补气节流影响较大。

为了验证微正压装置补气管线节流效应对于封闭母线压力的影响,在F102 大修期间,使用外径25mm 的临时管线替代微正压装置补气铝塑管线,对封闭母线进行冲压试验,待稳定后封闭母线静态压力稳定在8mbar。相较于原始管线静态压力在2~3mbar,加装临时管线提升了封闭母线整体运行压力,效果明显,侧面验证了提升补气通流量,降低补气管线的节流可有效提高封闭母线压力,为后续的改造方案实施提供了强有力的佐证。

4 处理方案及效果评估

4.1 处理措施

4.1.1 更换补气管线

原始安装的补气和测量管线为铝塑材质,外径20mm,内径16mm。改造选用的管线为不锈钢管,外径25mm,内径22mm。在提升补气通流量的同时有效提升了抗震动和抗老化性能。

4.1.2 更换弯管转接头

原始安装的弯管转接头为铜材质,外径20mm,通过更换改造的方式,现场选用的转接头为不锈钢转接头,外径25mm,并且接头为外包围管线设计。

4.1.3 更换直通转接头

原始安装的直通转接头为三段式变径铜接头,外径最小位置为12mm,现场选用的直通转接头为一段式不锈钢接头,外径25mm;通流尺寸有较大提升,节流效果有较大改善。

4.2 改进效果

采用上述方案对封闭母线微正压装置实施改造后,进行气密性试验,待动态平衡稳定后封闭母线压力监测值为21mbar,较改造前压力监测值(2~3mbar),效果显著。

同时鉴于目前封闭母线改造情况和密封状况,并且结合微正压装置的表计要求(运行期间封闭母线运行监测压力设计要求在8~15mbar),项目组模拟运行工况进行了相关试验。

启动强迫风冷系统风机,通过观察微正压补气的出口压力表,控制补气流量在25mbar,微正压装置压力监测表计GSY001LP 显示在10mbar。另外,鉴于流量上限为60mbar,较改造前有较大的调节空间。随着后续春夏等环境变化,运行功率状态不同,并网与否等均可能造成压力上下稍显浮动,可通过调节柜内的阀门开度来实现封闭母线压力的相对恒定。

5 结语

通过对某核电厂1 号机组GSY 系统封闭母线微正压装置管线,弯管/直通转接头的改造更换,有效降低了微正压装置补气管线回路的节流效应,解决了封闭母线运行监测压力偏低的问题。对整个系统而言,提高了GSY 系统封闭母线的运行可靠性。该方案简单实用,对电厂其他机组微正压装置的改进具有一定借鉴意义。

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