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某铅锌矿主溜井堵塞原因分析及处理方法

2018-09-18高峰旭王晓辉

现代矿业 2018年8期
关键词:矿机结块悬空

高峰旭 王晓辉

(巴彦淖尔西部铜业有限公司)

某矿2#提升系统主溜井深270 m,井筒直径为4 m,主要以储送铅锌矿石为主。溜井底部安装3.5 m座式振动放矿机。在主溜井安装完成投入使用后,多次出现溜井堵塞现象,影响正常生产,为此,分析并解决问题,保证顺利生产。

1 主溜井堵塞情况

某矿2#主溜井起初投产注矿100 m,并启动放矿机振动放矿。刚开始单班作业,白班生产,夜班休息。第一天生产作业顺利完成,第二天启动振动放矿机放矿,主溜井底部的矿石排空,但底部往上7 m处,矿石堵塞溜井悬空,不能自动垂落。随后采取爆破技术,将悬空的矿石落下。第二次注矿投产后,再次出现同样的问题。见图1。

图1 溜井堵塞示意

2 主溜井堵塞原因分析

通过考察现场堵塞情况,发现放矿机安装在主溜井的外侧,井筒内矿石的溜矿角度约60°,底部往上约7 m处矿石悬空,分析其堵塞原因:

(1)粉矿和水分是造成矿物粉料黏接的主要因素。通过对矿石含水率检测,矿石含水3%,相对较高。矿石从高空砸落,溜井中接近底部矿石的实密度增加,容易结成块状,并且矿石粒度小,粉矿居多,很容易导致矿石结块而堵塞溜井,并形成悬空[1]。

(2)铅锌矿石具有黏性大的特点,在粉料多、水分大的情况下,粒级越细,黏结力越大。从高空坠落大矿石随着时间的延长,结块会增大。

(3)主溜井注矿矿面过高,矿面距离倒矿点超过50 m,在倒矿时,有夯实的作用,从而提高主溜井内矿物密实度。溜井内矿石存放一定时间后,在振动放矿时,底部的矿石不断排出形成空腔,而上部矿石不动,就会造成悬空。

(4)放矿机的安装位置影响了正常振动放矿。放矿机安装在溜井底部的外侧,没有埋设深度,溜井中底部的矿石全部靠自流的方式溜到放矿机底板上,然后才通过振动放出。溜井中矿石在振动放矿机振动过程中,不能得到有效的激振而松动,高空垂落后,矿石被压实结块,当松的矿石自流完成后,其他结块的矿石不能自由落下而形成悬空。

3 解决办法及预防措施

(1)在矿石粒度和性质无法控制的情况下,首先控制矿石的水分含量。做好采场设计工作,主要做好排水设计及设施的准备工作,在炮采之前,先排干采场的积水,避免矿石浸泡在水中,从而控制好矿石的水分含量,降低矿物水分,这是降低物料黏结性的主要措施[2]。

(2)加强管理,保持溜井矿石及时松动。在生产过程中,溜井中如果还有矿石储存,若长时间不放矿,每隔一定的时间,启动振动放矿机将矿石溜进下部矿仓,对溜井中的矿石进行松动,以防止矿石长时间形成板结。

(3)第一次溜井注矿前,给溜井中注入一定量的干废石抛尾细料,作为底层的铺垫,以缓冲矿石对溜井底的冲击,防止矿石在底部结块。后期注矿放矿时,矿石可自然垂落。

(4)改造放矿机。按照放矿机的设计,该种型号的放矿机埋设深度为1 m,将放矿机后移,底板伸进溜井底部1 m。这样振动电机的激振力可以向上传递,松动井筒中的矿石[3]。放矿机安装位置改造见图2。

图2 放矿机安装位置改造示意

4 结 语

通过控制采场矿石水分含量和粒度大小,制定溜井注矿管理制度,有效控制溜井矿面高度,制定溜井的放矿时间管理制度,铺设井底垫层,移位改造放矿机安装位置等一系列工作,主溜井在后期的运行中,再未出现矿石堵塞悬空的现象,保证了生产正常运行。

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