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大红山铁矿380万t/a选矿厂塔磨机应用实践

2018-09-18金绍春李登敏王永全陈双云

现代矿业 2018年8期
关键词:闭路铁精矿选矿厂

金绍春 李登敏 王永全 刘 洋 陈双云

(1.昆明钢铁控股有限公司矿山设计研究院;2.玉溪大红山矿业有限公司;3.云南泛亚勘探技术有限公司)

大红山铁矿是昆钢主要的铁矿石原料基地,铁矿总储量为45 825.34万t,是集采矿、选矿、精矿管道输送和粉末冶金科技于一体的特大型国有矿山企业。选矿厂设计规模380万t/a,原采用球磨机进行磨矿—分级作业,磨矿产品-0.045 mm含量72.25%,目的矿物单体解离度偏低,最终铁精矿品位60.06%,指标欠佳。通过应用塔磨机改善磨矿能耗和选矿指标,取得了明显的经济效益,值得其他类似矿山参考。

1 矿石性质

大红山铁矿属熔岩铁矿,矿物组成较为简单,有用矿物以磁铁矿为主,赤铁矿少量,褐铁矿、钛铁矿微量[1]。主要金属矿物为磁铁矿、赤铁矿,脉石矿物以长石、石英为主,属粗、细不均匀嵌布的低品位矿石。磁铁矿嵌布粒度极不均匀,细粒级为-0.01 mm,粗粒级+1.5 mm,粒度一般为0.03~1.0 mm。赤铁矿粒度较细,一般为0.02~0.07 mm,嵌布于脉石矿物中,部分构成半假象赤铁矿,氧化程度一般较浅。原矿化学多元素分析结果、铁物相分析结果分别见表1、表2,矿物组成分析结果见表3。

表1 矿石化学多元素分析结果 %

表2矿石铁物相分析结果%

表3矿石矿物组成分析%

表1、表2、表3表明,矿石TFe品位19.45%,SiO2、K、Na等含量较高;主要铁矿物为磁铁矿,磁铁矿中的铁占总铁的74.13%,弱磁性的赤铁矿和假象赤铁矿中铁占总铁的8.15%,碳酸铁、硅酸铁占比也较大。

2 高效细磨工艺

选矿厂原矿经φ8.8 m×4.8 m半自磨机磨矿后进入矿仓,半自磨机与1套3.0 m×7.3 m直线振动筛构成闭路磨矿—分级系统。采用3台ETM-1500型塔磨机与3组φ350 mm×12旋流器组构成二段闭路塔磨系统。塔磨机排矿由渣浆泵给入旋流器分级,旋流器沉砂返回塔磨机;溢流为二段塔磨产品,依次进入二、三段磁选机精选,得到铁精矿,经3台德瑞克筛分级后,筛下进入φ32 m高效浓密机浓缩,精矿进入搅拌槽,再进入1#加压泵站输送至昆钢炼铁。

2.1 塔磨机闭路磨矿控制技术

选矿厂应用3套ETM-1500塔磨机进行细磨,分别与旋流器构成闭路磨矿—分级流程替代原φ5 083 mm溢流型球磨机的闭路磨矿—分级流程,并根据三选厂磨矿细度要求控制φ350 mm旋流器分级系统。生产实践发现,当控制3组φ350 mm×12旋流器每组运行5±1支旋流器时可以稳定塔磨机循环负荷在250%左右,并且可通过φ350 mm旋流器有效调控进入塔磨机的矿浆量,从而可以有效控制磨矿浓度。当磨矿浓度为(68±2)%,旋流器溢流产品浓度在(22±2)%,磨矿细度-0.045 mm粒级含量可以稳定在80%以上。

相比球磨机闭路磨矿—分级流程,塔磨机闭路磨矿—分级流程可以有效地提高磨矿细度、降低能耗,提高铁精矿品位。

(1)降低能耗的原因。塔磨机工作原理是介质摩擦物料达到磨削作用,塔磨机筒体及衬板不运转;内部物料存在分层分级效果,可减少过分研磨。球磨机磨矿原理是介质撞击物料达到磨碎作用,内部物料不存在分层分级效果,易造成过分研磨。大红山铁矿选矿厂实际细磨生产中,球磨机电耗12.89 kWh/t,塔磨机电耗为8.02 kWh/t,下降4.87 kWh/t。

(2)提高铁精矿品位的原因。当磨矿细度达到-0.045 mm 80%时,磁铁矿单体解离度可达82.66%,采用塔磨机代替球磨机进行细磨,铁精矿品位由60.06%提高到60.46%,硅含量由9.56%下降到9.16%。

2.2 降低塔磨机钢耗

磨矿介质的耐磨性能高低对磨矿生产起着极为重要的作用,提高磨矿介质硬度、抗冲击能力、耐磨性能极为重要。因此在实际细磨生产中,采用φ20 mm高铬铸铁球替代原φ5 083 mm溢流型球磨机使用的φ40 mm×45 mm×45 mm低铬铸铁钢锻,塔磨机钢耗0.25 kg/t,相比球磨机钢耗0.4 kg/t,下降0.15 kg/t,达到降低钢耗的目的。

2.3 优化塔磨机充填率

磨机钢球充填率过小会耗费不必要的能量,较大的充填率则会加大转轴负荷,易扭断转轴。电机电流值(负荷)只与钢球质量有直接关系,与矿浆量无明显关系[2]。

生产实践证明,电机功率1 120 kW的ETM-1500塔磨机初装钢球95 t,根据电机电流大小判断补加钢球量,通过调整塔磨钢球补加量来控制塔磨机合适的充填率。实际生产中,电流67±2 A、钢球充填率75%时塔磨机运行较为稳定, -0.45 mm粒级含量达到80%以上,生产流程顺畅、指标稳定。

2.4 塔磨机衬板优化

ETM-1500塔磨机直径3.3m,高14m,设备质量105t,采用高铬铸铁螺旋衬板代替低铬铸铁螺旋衬板,不仅提高了衬板的耐磨性,还具有较高的韧性,且衬板的硬度、抗冲击性、耐磨性与高铬铸铁球相匹配。另外在螺旋衬板与搅拌螺旋之间加设20 cm 厚的橡胶衬垫,延长衬板使用寿命。

3 结 论

大红山铁矿380万t/a选矿厂通过应用塔磨机代替原球磨机进行磨矿—分级作业,磨矿产品-0.045 mm含量由72.25%提高到81.24%,磁铁矿单体解离度提高到 82.66%,磨机钢耗由0.40 kg/t下降到0.25 kg/t,磨机电耗由12.89 kWh/t下降到8.02 kWh/t,铁精矿品位由60.06%提高到60.46%,硅含量由9.56%下降到9.16%,达到节能降耗、提质降杂的目的,显著改善了选矿经济效益和技术指标,每年可创造经济效益2 500万元以上,可供其他类似选矿厂应用塔磨机参考。

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