APP下载

浅析某110kV变电站10kV断路器拒动引发事故

2018-02-15马朝辉

建材与装饰 2018年50期
关键词:压板电力公司断路器

马朝辉

(国网湖南省电力有限公司邵阳供电公司检修公司 湖南邵阳 422000)

1 引言

某110kV变电站建成于2013年,共包括1台2MkVA主变和两条110kV线路,其中主变的高压、中压和低压侧都设有刀闸、开关,35kV、110kV为不分段单母线,而10kV为分段单母线运行。事故发生前,110kV线路带全站负载,35kV侧4条线路都保持运行状况,10kV两条线路的运行负载约3000kW。

2017年11月某天18时29分,该110kV变电站2号主变10kV负压过流侧I段I发出时限动作,10kV 2号主变进线902断路器跳开,致使10kV全部线路失压,隔离故障。动作保护,保护侧的电流为89.19A,一次侧事故电流折算为10702.8A。故障线810断路器未设分闸,断路器发生拒动,事故电流共持续1310ms。根据调度指令,运行人员手动将810,813,825,902断路器分闸,接着根据 902,825,813,810 断路器次序依次送电,在手动闭合断路器810时,再度造成2号主变902断路器的越级跳闸。调度发出巡检指令,在对10kV 810线巡线时发现,10号杆高压计量设备发生损坏,然后即刻派人员实施检修,于当日20时完成检修恢复送电。

2 事故原因分析

2.1 检查10kV侧断路器拒动情况

在分析10kV线路810断路器的拒动原因时,现场对810断路器手动3次分合,均正常跳闸;传动实验810断路器正常跳闸,这表明断路器设备跳闸的机械传动和二次回路都正常。然后检查12号杆的高压计量箱,发现箱体在喷油,检测计量箱的高压侧U相、V相短路,依据对故障点和故障电流的研究结果,该问题应该是变压器跳闸事故的主要原因。通过对开关柜的二次端子排和NSR612RF保护设备二次连接线以及810断路器的跳闸线圈进行检测时发现均保持正常工作。开启810断路器的线路控制显示面板,找出状态信息,可看到软压板的状态是“0”,为退出状态,然后检修人员开启线路的“硬压板”,对软压板端子排连线部位开展传动试验,发现断路器均能正常跳闸。在检测端子排连线情况时发现,当对断路器就地操作过程中,硬压板保持连接,且传动试验为正常,在检修人员完成检修工作后,发现断路器为“远控”状况,硬压板保持断开,跳闸回路处在断开状态。通过分析得出以下结论:因检修人员对于保护设备的理解不够深入,进行传动试验过程中,使保护“软压板”断开,而完成试验后却忘记进行恢复,引起线路保护为停用状况。10kV线路开关柜的保护软压板为退出状况,是引起该变电站断路器拒动事故的主要因素。

2.2 事故结论分析

该事故的初始原因为10kV侧某线路A相母线的套管绝缘被击穿产生放电,使相间出现短路,尽管发出低后备动作保护、主变差动保护以及三侧断路器跳闸动作,但810断路器拒动造成了动作保护越级跳闸,造成全站出现失压。导致该断路器拒动事故的原因为10kV线路开关柜的保护软压板为退出状况,在SAH开关就地运行时,远处的控制回路没有+KM电源提供给跳闸回路,导致保护动作后断路器拒动,从而造成本次断路器拒动进而造成全网失压。

3 事故处理和总结

3.1 事故处理经验教训

(1)该事故中出现全电站失压、主变跳闸等多个状况,事发突然,对处理工作带来一定困难,尽管当值人员及时采取了相应举措,并扑灭了烟火,然而仍旧有不果断和紧张感。

(2)处理事故经验与储备知识缺乏,运行人员应不断强化学习,加强对事故的判断、分析能力,和调度与上级部门多沟通,在汇报中应严谨、准确,力争降低设备运行的恢复时间。

(3)对设备的巡检工作缺乏较高的责任感,尤其是对设备运行过程中的缺陷、异常未及时进行发现。该变电站所在环境较为潮湿,四周被山环绕,平时多为电源转换,在出现事故前,由于其它站检修设备而进行了负荷转移,才使得站内的两条10kV线路所承担负载减少,而因为10kV侧设备的闲置期间较长,造成设备的绝缘性能降低,在通电带有负荷之后,受高压作用,致使带电设备出现局部的放电现象,进而造成绝缘被击穿引起事故。

3.2 注意事项

通过以上事故,总结出以下几点注意事项:

(1)在安装调试时应根据相关规程的规定进行检验。《继电保护及电网安全自动装置检验条例》规定,所有的继电保护和电网安全设备以及回路连线,都应按照要求开展检验工作,以保证设备元件完好和回路连线、特性、定值等的正确性;此外,还需将保护设备和重合闸设备连接到断路器回路中实施合闸、跳闸试验,以保证各相关防跳回路、跳合闸回路、停用重合闸回路和气压闭锁回路的动作正确,并确保各相电压、电流和断路器的跳合闸回路相别的一致性。该事故直接因素为该站没有严格执行检验流程,未开展整组传动有关实验来检测跳闸回路是否正确接线。

(2)严把验收关。按照相关规定要求,安全自动设备和继电保护设备都应在完成规定与检验工作,并通过上级部门的验收后,方可正式投入运行。然而此站在验收环节存在不严谨的情况,尤其是在10kV侧各出线没有连接负荷条件下,没有检测各相关防跳回路、跳合闸回路、电压闭锁及重合闸等回路的动作是否正确,造成保护设备控制回路中存有缺陷而未得以纠正。

(3)真空断路器可靠性将对变站运行安全带来重要影响,尤其是无人值守变站,在出现事故后通常无法及时进行处理,这对设备可靠性提出了更高要求。10kV出线较多且故障发生率较高,而因真空断路器造成的事故时有出现。当前生产真空断路器的厂家有许多,在质量上存在很大差异,选型时要优先采用技术先进,且生产经验丰富的厂家。在运行时应强化维护检查工作,尤其是在机械设备维护方面。

4 断路器拒动事故的处理和预防对策

当前我国在电网体系中选用断路器最多的为真空断路器,约占总断路器数量的95%,以下结合本文案例针对真空断路器的拒动事故处理和预防对策加以分析:

4.1 预防断路器拒动事故的相应对策分析

断路器在发生拒动事故后会严重威胁变电站的正常运行,进而对电力公司造成重大经济损失,所以对于断路器的拒动事故,还应将预防作为主要手段,减少断路器拒动事故产生的可能性。

(1)构建健全的预防机制。电力公司首先需从机制建设上着手来避免产生断路器拒动事故。电力公司要构建健全的断路器定期巡检机制,并严格制定定期巡检规范,对可能造成拒动事故的隐患要给予足够重视,同时采用有效处理对策消除安全隐患,从而预防断路器拒动事故的出现。

(2)构建断路器检修的专业团队。电力公司要积极面向社会选聘具有较高事故检修能力的人员,并按照应聘者特征来安排相应的岗位,尽可能实现人尽其才,进而使断路器事故检修水平得到提升。同时,还应加强对内部人员培训管理工作,对检修人员要定期开展技能方面培训,还应强化对检修人员思想教育,以提升他们的责任意识,从而使其可以更好的完成断路器事故检修任务。

(3)电力公司应注重经验的积累。电力公司针对所有断路器拒动事故的发生原因和处理对策等做好记录,并积极总结教训经验,举一反三,进而在安装断路器时可以提前做好预防对策,以防止同类型拒动事故的出现。

(4)电力公司还应选用正规企业生产的质量可靠的断路器,要确保线路中所有断路器质量,防止采用劣质品。

4.2 断路器拒动事故处理对策

在产生故障后,值班员应及时将事故情况上报,再依据已有事故处理方案分析事故因素,并采取适宜的应对策略。如某线路在出现短路后,而断路器没有断闸保护动作,此刻现场的检修人员应及时隔离断路器,之后再采用其它非事故路线进行电力输送。

5 结语

在电力系统与电力设备的运行过程中,各类异常故障和事故常有发生,对各类电力设备故障的处理措施做到熟练掌握,是运行人员基本素质要求,也是电力设备与电网系统安全的重要保证。运行人员应时常开展各种事故的分析演练,从而正确认识各种事故的处理措施,以确保在事故发生后可以科学、有效地处理事故,以保障电网系统的稳定、安全运行。

猜你喜欢

压板电力公司断路器
一种可根据橡胶发泡程度进行微调的硫化机
国网甘肃省电力公司创新成果展示
国网上海市电力公司圆满完成春节长假保电任务
状态监视及防误智能保护压板的设计与应用研究
巨怪电力公司面试中
六氟化硫断路器运行与异常处理
断路器控制回路异常分析及处理
大型电力公司面临的财务风险
一例断路器内部发热的诊断分析
SF6断路器拒动的原因分析及处理