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1880 m3高炉冲渣循环水系统改造

2018-01-17张志强

设备管理与维修 2017年6期
关键词:闸阀泵房球阀

张志强

(莱钢集团设备检修中心,山东莱芜 271104)

0 前言

2×1880 m3高炉渣处理采用图拉法工艺,该工艺具有以下特点:占地面积小;遇铁不爆炸,可处理含铁40%以上的熔渣;节水、节电;工艺流程短,易于布置;成品渣含水量低、质量好等。工艺流程:高炉液态渣经渣沟流落到快速旋转的粒化轮,被粒化轮叶片击碎,并沿切线方向抛射出去,同时,受到从粒化轮上、下喷头喷出的高压水流冷却和水淬作用而形成水渣,再经脱水器滤水后流到渣皮带,通过皮带外运火车车皮。

循环水系统是整个工艺中的关键环节,从脱水器中被滤出的水,携带≤2 mm的小颗粒的粒化渣,进入沉淀水池,经重力沉淀后,由气力提升机将粒化渣外排渣场,沉淀池中的水通过渣浆泵再用于冷却粒化轮、壳体、水淬熔渣等,并冲洗内、外筛网以保持脱水器的过滤性能。

1 设备现状

循环水系统动力源由冲渣泵房提供,每座高炉泵房各有3套供水泵组,水泵均采用博山渣浆泵,泵组出水口控制阀门结构形式均由水力控制阀和手动浆液阀组成(图1)。水力控制阀主要用来防止管道内的水倒流,以免水泵倒转,造成系统压力卸压或产生“水锤”,此特点优于普通止回阀。手动浆液阀用来切断管道出口,当水泵出现故障时,便于水泵检修。在日常生产过程中,循环水系统所存在的各种缺陷逐渐暴露出来,集中于冲渣泵房内,主要存在4个问题。

(1)水力控制阀关不严,引起渣浆泵倒转。

(2)水力控制阀关不严,造成供水管道系统卸压,为了不影响供水压力,需多台水泵同时工作,严重浪费资源。

(3)循环水与熔渣热交换后,水温迅速升高至80~97℃,导致水力控制阀密封老化快,缩短了使用寿命。

(4)手动浆液阀开关不灵活、关闭不严密,造成泄水现象。

图1 供水泵组

2 原因分析

循环水系统水力控制阀是故障的关键点,控制开合主要依靠阀门进出口水压来自行控制,没有外部驱动装置,为此分析水力控制阀的工作原理。水泵启动后,下控制腔由进口端补水至下控制腔,推动阀芯向上运动,上控制腔的水通过针阀排出至出口,由于针阀NV1的节流作用,阀门缓慢开启。水泵正常运转后,阀门继续打开直到全开,水泵停止后阀板在感应弹簧及水流作用下迅速关闭至90%,出口端高压水通过针阀NV2进入上控制腔,下控制腔的水通过BV流入进口端,最终在上控制腔压力的作用下完全关闭,其中上、下控制腔是靠膜片隔开的(图2)。而进入阀体上、下控制腔的通径是直径为Φ8的控制管路,含渣量高的渣水极易将控制管堵塞,一方面导致控制腔不通而形不成开启或关闭压力,另一方面在阀座上形成厚厚的积渣,造成阀板与阀座配合不严。

水力控制阀关闭不严,渣浆泵倒转,渣浆泵轴头密封由于反复正反转,造成密封处轴径磨损严重,而轴承箱、泵体、壳体却完好无损,由此可见水力控制阀对介质清洁度要求较高,不适于该循环水系统使用环境,为此有必要进行改造。手动浆液阀虽然结构简单,但是结构刚性差,密封面易损坏,使用寿命短,开关不灵活,不能快速切断水流。

图2 水力控制阀工作原理

3 改造方案

根据水力控制阀主要作用,选择相同使用性能阀门替代,并对阀门结构形式、使用寿命、性价比全面分析,可以采用电动闸阀或电动偏心半球球阀进行替代。

3.1 阀门重新选型

3.1.1 Z941H-10C电动闸阀

用电动闸阀代替水力控制阀。将1#冲渣泵房水力控制阀更换为Z941H-10 DN400型电动闸阀;将2#冲渣泵房水力控制阀更换为Z941H-10 DN500型电动闸阀。由于所使用的介质水中带渣严重,常因阀座底部积渣而造成闸板关不严,对此要求生产厂家对闸阀做相应的改进。具体改进操作时,可将阀门底部开一个通孔后再加上一个小的阀门,主要作用是通过开启闸阀底部阀门将积渣及时排出,从而保证闸板能够关闭到位(图3)。

图3 闸板阀改造示意

3.2 电动偏心半球球阀PBQ940H-10C

3.2.1 电动偏心半球球阀门改造(图4)

用电动偏心半球球阀代替水力控制阀。同样考虑到使用介质水中带渣严重,会在阀体下部积渣而造成球体无法转动关不严,要求现场安装时要改变一下角度,同时要求生产厂家把电机、手轮的安装位置进行重新设计和安装;并在阀门底部留出一个通孔,再加上一个小的阀门,目的是通过开启球阀底部阀门将积渣及时排出,从而保证阀门球体能够关闭到位。

图4 电动偏心半球球阀改造示意

3.2.2 安装方法

正常安装位置(球体转轴垂直安装)适用于清水介质,根据现场介质的需要,安装时应沿轴线旋转90°,使其球体转轴呈水平状态,阀球体运行轨线是由上到下,这样阀门在开启状态时,球体旋到上部,冲渣水可畅通无阻的通过;阀门在关闭时,球体自上而下旋转。

3.3 2种阀门优化选择

电动闸阀主要零件材料,阀体、阀盖为WCB;闸板、阀座WCB1Cr18Ni9;不锈钢阀杆;阀杆螺母黄铜;油浸石棉盘根或柔性石墨填料;石棉橡胶板垫片。电动偏心半球球阀主要零件材料,WCB的阀体、阀盖;上下阀杆2Cr13;1Cr18Ni9Ti的球体;合金钢的阀座密封圈;柔性石墨填料;垫片是柔性石墨复合垫。2种阀门尺寸参数见表1。由各表可看出,①电动闸阀重量大,所需安装空间大,管路的承载力能力不足,须制作管托;②电动闸阀电动偏心半球球阀体积小、重量轻,结构形式更为合理。最终选用电动偏心半球球阀。

表1 尺寸参数

4 方案实施

以2#炉冲渣泵房3#泵组为例,将现场水力控制阀由目前的位置拆除,在原位置加等通径,长度1100-540=570 mm的管道,再将DN500的电动偏心半球球阀安装到相应位置。阀门接电及信号的设定由电气、自动化部负责(图5)。1#冲渣泵改造方法同2#,新加管路长度以现场测量为准。

5 改造效果及经济效益

5.1 改造效果

2#冲渣泵房 3#泵 自2016年1月定修改造以来,运行效果非常理想,阀门开关灵活,密封性能可靠,完全消除了泵倒转问题,满足了生产的需要,相对应泵及阀门的使用寿命有了很大的提高。

图5 2#冲渣泵房3#泵组改造示意

5.2 经济效益

5.2.1 节省备件的费用计算

(1)渣浆泵。改造前每台渣浆泵泵轴使用寿命约6个月,改造后,使用寿命提高到18个月,2座冲渣泵房每年可节省泵轴8根。每台泵轴总成价值3.5万元,每年可节省费用28万元。

(2)浆液阀。改造前浆液阀每台使用寿命3个月,改造后,阀始终处于常开状态,开关频率极低,使用寿命提高到24个月,2座冲渣泵房每年可节省浆液阀21个。每台浆液阀价值0.68万元,每年可节省费用14.28万元。

(3)水力控制阀。改造前水力控制阀每台使用寿命3个月,改造后,偏心半球阀阀使用寿命12个月,每台水力控制阀价值2.3万元,每台偏心半球阀价值3.8万元,每年可节省费用26.4万元。

5.2.2 节省用电费用

改造前,需2台甚至是3台泵同时工作才能满足生产需要,改造后,只需1台泵就能达到用水要求,每座冲渣泵阀组每天工作18 h以上,电机功率355 kW,电费按0.55元/kW·h,则每年可节省用电费用256.56万元。

5.2.3 节省清理火渣费用

改造前,2015年每座泵房处理故障平均需放火渣72炉次,改造后,泵房处理故障无需再放火渣,清1炉火渣费用2000元,则每年可节省渣场清理费用28.8万元。各项费用合计每年创经济效益354.04万元。

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