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高压设备故障处理实例

2018-01-17卢宝松

设备管理与维修 2017年6期
关键词:熔焊进线配电室

卢宝松

(山钢莱芜分公司型钢炼铁厂,山东莱芜 271104)

1 35 kV母排放电故障处理

1.1 故障现象

高配室运行人员巡检时发现35 kV的Ⅰ进线3513柜内有异常放电声,在申请电调断开母联后放电声消失,确认是35 kV母排放电。经交流耐压试验,施加工频额定电压35 kV/1 min,母线泄漏电流A相51 mA,B相47 mA,C相49 mA,存在间歇性放电闪络现象。

1.2 检查及处理过程

经拆检发现,35 kVⅠ段进线柜内高压绝缘套管内部凝露严重,断路器静触头安装底座由于长时间放电,底座护板已被烧蚀,高压瓷瓶积灰严重,呈油性。处理过程:①将35kV的Ⅰ进线、35 kV的Ⅰ段PT、1#主变母排及套管全部拆除,母排表面用酒精清洗、烘干。②对断路器静触头绝缘底座进行互换、倒用,将高压瓷瓶及断路器触头用酒精擦拭清洗。

1.3 检修结果验证

施加工频电压90 kV持续1 min,测泄漏电流,A相2 mA,B相2 mA,C相3 mA,母线无闪络、无击穿现象,检验合格。

1.4 控制措施

处理屋顶及墙面的漏、渗雨,定期开窗通风,开启室内轴流风机加速空气流通。增设温度计和湿度计,随时监测室内空气湿度。安装大功率空调进行除湿。

2 10 kV进线柜上隔离刀口熔焊

2.1 事故现象

对高压系统清扫,在倒电源过程中发现10 kV的Ⅳ进线柜上隔离拉不开,怀疑是刀口熔焊导致。

2.2 事故检查及处理过程

借检修机会检查发现柜内C相上隔离动、静触头烧损严重(图1)。随后对10 kVⅣ线进线柜上隔离C相动、静触头进行更换,避免了一起母线事故。

图1 线柜上隔离刀口熔焊

2.3 事故原因分析

(1)设备结构不合理。动触头采用柱式,静触头采用手指夹板式,接触面小,并且5块指板应力弹簧调整平衡难度大。

(2)负荷大。10 kV的Ⅳ线进线柜作为3#主变低压侧,承载Ⅱ期265烧结机全部负荷,平时运行电流在800 A左右,因接触面小,隔离刀头长期发热。

(3)点检、检修难度大。上隔离直接连接10 kV母排,母线柜封闭,日常无法点检、测温。因检修需要停全段母线,组织难度较大。存在点检、检修盲点。

2.4 控制措施

对此型号隔离和高压柜进行换型改造。加强点检,优化运行方式,调整负荷分配。

3 35 kV的Ⅰ线越级跳闸故障分析

3.1 事故经过

265烧结配电室35 kV的Ⅰ线失电。上级电调回复“35 kV烧结Ⅰ线Ⅲ段过流保护跳闸”。检查本站,发现熔燃除尘引风机柜(10117)负荷侧隔离开关三相弧光短路接地。

3.2 故障原因分析

(1)高压柜内进入老鼠,引起相间弧光短路。因近期雨水较大,小动物活动趋向室内干燥区域,高压配电室封堵排查不彻底,留有死角,老鼠得以进入柜内,引起相间弧光短路。

(2)高压综合保护装置未能准确、及时动作。综保装置不可靠,保护拒动,高压保护定值不合理是造成该供电系统越级跳闸的直接原因。检查本站35 kV,10 kV高压综合保护装置定值,应优先动作的为10 kV熔燃除尘引风机柜(23 A,0 s,50/5),后期做继保实验拒动,属综保设备问题(电子元件有老化现象)。其次为主变低后备(3.6 A,0.9 s,1500/5),经校核定值,因投入低压复压闭锁,事故电压低于闭锁电压,拒动。主变高后备和本站35 kV进线综保,因短路电流没有达到保护定制,拒动属于正常。

3.3 检修结果验证

后经继电保护实验和联动试验验证,本站采用的高压综合保护装置存在有保护动作滞后、灵敏度差等严重设备问题,急需换型改造。

3.4 控制措施

对高压配电室区域封堵情况进行统一排查整改,防止小动物进入。将高压综合保护装置进行有计划升级更换。对高压定值进行重新校核,每年利用春季或秋季清扫机会进行继保联动试验。

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