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裂解炉大幅波动与停车的应急处理

2018-01-15廖本刚

科学与财富 2018年36期
关键词:裂解炉波动

廖本刚

摘要:乙烯装置裂解炉正常运行期间,由于环境温度、天气变化、相关车间的运行波动、设备故障等外界的因素原因会使裂解炉产生突发性的生产波动,严重时有可能造成裂解炉的非计划停车。

关键词:裂解炉、波动、停车、联锁表

1 环境温度原因导致突发性生产波动的解决措施

北方冬季气温较低,一些管线内是重组分或含水、含聚合物的介质,其流量表引压管可能在低温下介质会凝固、结冰、聚结,如果是联锁表引压管堵塞时,会造成裂解炉的原料(或DS)流量低,停车联锁。当原料流量大幅波动,引发裂解炉局部停车时,主操应立即将燃料气调节阀由串级控制改为手动控制,将调节阀阀位关到热备时的阀位,防止COT超温,防止SS 超温引发裂解炉全停车联锁;同时也避免对流段DS,SS,BFW,原料等盘管超温;燃料气降到热备负荷后,SS产汽量会明显减小,此时应及时控制汽包液位,将BFW上水调节阀由串级控制改为手动控制位,关小到热备时的阀位,防止汽包液位过高。当COT,SS温度控制稳定后,再查找联锁原因,先看停车前原料总管的流量,压力有无变化,趋势是否正常,同时联系原料车间,确认原料泵,换热器设备正常;再看各路进料流量联锁表的趋势,如出现趋势短时间内迅速降低至联锁值,同时调节阀阀位开到100%,基本可以判定是原料流量联锁表指示不准,引发的裂解炉局部停车联锁。这种情况下裂解炉可以及时地恢复投料;将辅操台原料流量低停车联锁掰至旁路,联系室外班长将原料总阀关闭,中控将各路原料调节阀改手动,阀位关至零。联系原料车间及后系统准备投料,室外逐渐打开原料总阀,管线冲压正常后,主操开始投料。注意:原料是碳四、轻烃的裂解炉局部停车后,再投料时,由于局部停车发生时,原料流量突然没有了,但原料盘管内可能会有残存的少量原料,此时燃料气负荷主操未手动降至热备负荷之前,盘管内少量的原料在大量热负荷下可能会出现过早气化现象;投料时,按照裂解炉刚上线时的经验阀位逐步开大原料和燃料气调节阀,可能会出现原料调节阀阀位已经开到较大阀位了,而某路的进料量显示明显偏低,该路的COT也明顯偏高,可以初步判断该路原料盘管的介质在局部停车时发生气化了;此时可以将该路调节阀快开至较大阀位,用大量的液相原料冲击一下盘管内局部的气化原料,将原料气体赶至辐射段炉管中,之后观察原料流量表,指示会明显变大,再将原料调节阀逐步关回正常阀位,裂解炉再继续投料至正常负荷,控制COT稳步上涨至正常的裂解深度。

2 急冷水质问题导致生产波动的解决措施

当急冷系统水质不好时,DS中可能会带有少量的聚合物;位于端头的裂解炉的DS进料中聚合物会较多;DS流量表引压管管径较细,DS中聚合物过多时,可能会造成引压管内DS流量过低,流量表指示短时间内迅速降低至联锁值,造成DS流量低全停车联锁。当全停车联锁触发时主操先确认联锁动作是否正确,动作结果无误,然后到辅操台将各联锁暂时先全部旁路,再将裂解炉全停车联锁复位,目的:防止全停车联锁触发五分钟之后裂解炉风机停机(裂解炉风机停机后,裂解炉再恢复点火升温前需要室外再上到裂解炉顶部启动风机,裂解炉停车到裂解炉再升温中间间隔时间较长,COT温度会过快降低,对炉管有损害,炉管内焦层可能脱落堵塞炉管,同时延长了裂解炉再投料的时间,影响经济效益),中控全停车联锁复位后,再联系室外对现场燃料气电磁阀进行复位,室外再重新点火升温。

3 仪表受天气问题导致生产波动的解决措施

裂解炉的一些重要仪表有时受天气影响较大,例如,在大风或大雨天气时各裂解炉的负压会出现大幅波动,当波动过大时,有可能造成裂解炉负压高全停车联锁发生。裂解炉主操在上班之前应对当天的天气有所了解,如是否有雨雪,风力等情况,当天气不好时,主操应加强对所有裂解炉负压趋势的监盘,为防止天气突然变化造成的裂解炉停车风险,主操可以暂时将负压联锁摘除(天气正常时再投用);同时将变频风机的负压控制由自动控制改为手动控制,以稳定风机的运行,主操根据负压波动趋势,每次小幅度的调整变频转速,控制负压在正常范围内。夏季出现暴雨天气时裂解炉的汽包压力表,SS温度表,汽包液位表,急冷件温度表,因为暴雨也可能出现指示不准的现象,当这些联锁表明显波动时,主操应及时联系计算机摘除联锁,防止天气原因造成停车,同时加强这些参数的监盘,控制阀改手动及时调整,防止参数波动过大。

4 风机停机导致生产波动的解决措施

由于供电系统的设备或线路故障原因,有可能造成所有的裂解炉风机停机,这时裂解炉主操应该对这种突发情况进行及时处理。

1)由于风机停止运行,会导致炉膛没有向上的抽力,负压上涨为正压,炉膛氧含量急剧下降,会导致,炉膛内火焰四处飘散造成炉管局部温度过高,局部结焦严重;炉墙在正压火焰的冲击下容易造成损坏,脱落,严重时会烧坏炉壁;由于炉膛严重缺氧,导致燃料气燃烧不充分,裂解炉烟囱冒黑烟造成环保事故。这种情况下,正常各裂解炉会自动触发裂解炉全停车联锁;如果因为天气原因,或开车初期,系统不稳定原因联锁摘除的话,这时主操应该及时触发各裂解炉全停车联锁,保护炉管,设备,防止环境污染。

2)触发全停车联锁后,风机变频器开关应改手动关零,防止供电恢复后启动风机时超电流,风机过载,然后再改成挡板模式,手动阀位关零,防止炉管温度降得过快,尽量避免温变过快导致的焦粉脱落堵塞炉管的事故。

3)由于触发了裂解炉全停联锁,火嘴燃料气电磁阀关闭,炉膛温度快速降低,会引起SS产气量急剧下降,这时主操应将汽包液位串级控制改为手动控制,根据产汽情况及时关小,避免由于产汽上水不平衡造成汽包液位快速上涨,严重时会导致汽包满液位,SS系统带水损害管线设备。

4)裂解炉全停联锁引发局部停车联锁,DS量,清焦蒸汽量,会自动提高至预设值,目的是保护炉管;如果是全部炉子停车DS用量就会突然大量增加,会造成急冷系统水负荷过大,短时间内排不及时话会造成DS罐满液位,DS带水进入炉管时可能引起炉管大面积断裂;这时裂解炉主操应该将各炉DS,清焦蒸汽调节阀改为手动控制,逐步关小阀位,保持一定流量,可以避免急冷系统水负荷过大,同时减缓COT下降速度,防止焦粉因为炉管温变过快脱落堵塞炉管。

5)各裂解炉燃料气控制阀关零,防止恢复开车时燃料气进入炉膛引起闪爆。

6)各炉SS温度会因炉膛温度降低而下降,当温度降到400度,压力低于管网压力时,应及时将蒸汽切出SS管网,防止SS管网带液,造成,管线,设备的损坏。

7)局部联锁停车会引起注硫电磁阀关闭,外操应及时停相应的硫泵。

8)室外关闭原料总阀,如果裂解炉需要切出,原料扫线,准备切出;如果风机恢复正常,裂解炉再重新升温到热备,准备投料时,再逐渐打开原料总阀,防止原料管线充压时引起原料系统的波动。

结束语

以上原因造成的裂解炉波动、停车都是突发性的,造成的后果也较严重,主操应在实际操作中积累经验,装置平稳运行期间,多做各种突发情况的应急演练,在装置遇到突发情况导致停车时,主操及时正确的处理,可以更好地保护设备,减少经济损失。

参考文献:

[1]王清和,吴廷波.裂解炉出回温度波动的探讨[J].乙烯工业,1995(2).

[2]王松汉.乙烯装置技术与运行[M].北京:中国石化出版社,2009.

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