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高速离心泵轴瓦磨损失效分析及处理

2018-01-03时丕斌康秀阁

设备管理与维修 2017年9期
关键词:轴头机泵花键

时丕斌,康秀阁,宋 健

(中国石油辽河石化公司,辽宁盘锦 124022)

高速离心泵轴瓦磨损失效分析及处理

时丕斌,康秀阁,宋 健

(中国石油辽河石化公司,辽宁盘锦 124022)

柴油加氢装置卧式高速离心泵在使用过程中,频繁发生轴瓦磨损失效问题,经检查分析认为,磨损是轴头泵花键联轴器传动失效、润滑支路流量不均等原因所致。维修过程中,对轴头泵联轴器改型升级,并对润滑油支路吹扫清洗,效果良好。

高速离心泵;滑动轴承;联轴器

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.34

0 前言

高压注水泵是加氢装置反应系统注入冲洗水的流体升压设备,因生产工艺要求,其注水通常具有流量小、压力高的特点。因此,高扬程小流量多级离心泵及柱塞泵得以广泛应用,但由于多级离心泵及柱塞泵结构复杂、维修困难、易损件多等原因,又逐渐被用于输送小流量高扬程的超低比转数高速离心泵取代。高速离心泵具有优异的小流量工作稳定性及抗汽蚀性能,且具有可靠性高、适用范围广、使用寿命长等优点。某柴油加氢改质装置高压注水泵选用一级增速卧式高速离心泵,使用过程中频繁发生油压偏低、轴瓦磨损现象,轴承平均使用寿命不足6个月,严重威胁装置长周期安全平稳运行。

1 高速离心泵结构及润滑

柴油加氢改质装置高压注水泵为单吸、悬臂、卧置、一级齿轮增速单级离心泵,主要由泵头、增速箱、润滑系统、电机、底座及其附件组成。

齿轮箱为一对齿轮啮合的增速箱,由箱体、箱盖、高、低速齿轮轴组件、轴承及壳体组件组成。齿轮副为高精度的硬齿面斜齿轮。其中,大齿轮轴组件由2个单列向心球轴承支承在齿轮箱内,小齿轮轴组件由2个径向滑动轴承支承在齿轮箱体内,并使用推力轴承承受残余轴向力。为保证润滑油在无涡流和泡沫状态下的连续供给,该增速箱设置高位油箱,机泵运行时,润滑油在主油箱建立正常油位,并将多余的润滑油送至高位油箱,形成平衡的工作状态,如图1所示。

由于机泵转速较高,运转过程中产热量大,因此机泵采用强制润滑方案。润滑油系统由增速箱油池、主油泵、辅助油泵、油过滤器、油冷却器、监控仪表及内外管路所组成,如图2所示。其中,轴头泵安装于增速箱内部,由低速轴通过花键联轴器驱动。辅助油泵外置于底座上,使用独立的电动机驱动。

高速离心泵额定扬程1430 m,额定流量为15 m3/h,驱动电机工作转速为2976 r/min,经增速箱增速后机泵转速高达16 581 r/min。

2 运转情况

为防止因油压不足、润滑不良而导致机泵损坏,机泵润滑油系统设置低油压联锁保护系统。润滑油系统正常运行情况下,轴头泵出口油压0.3~0.8 MPa,进轴承前油压0.08~0.35 MPa。当轴头泵运行异常,泵出口油压<0.2 MPa时,辅助油泵联锁启动,保证油泵出口油压;当油压持续降低,进轴承前油压<0.07 MPa时,高速离心泵主电机联锁停运,以防润滑不足损坏设备。

图1 高速离心泵增速箱结构

图2 高速离心泵润滑示意

机泵运行初期,轴头泵出口油压约0.5 MPa,进轴承前油压约0.25 MPa,经过一段时间运行后,轴头泵出口压力及进轴承前油压均出现下降趋势。运行约60 d后,轴头泵出口油压降至0.2 MPa,辅助油泵联锁启动。此时,轴头泵及辅助油泵同时运行,可以保证轴头泵出口油压达到0.4 MPa,但进轴承前油压仅0.09 MPa,虽然辅助油泵启动运行,仍无法提升进轴承前油压。

鉴于以上情况,为防止设备损坏,决定停运并拆除检修该设备。设备拆检过程中发现机泵低速轴滚动轴承完好,未发现磨损痕迹,泵体内润滑油管路连接可靠,未发现松动或断开现象,如图3所示。拆检高速轴发现高速轴叶轮侧滑动轴承磨损严重,轴瓦合金严重脱落,轴瓦间隙明显增加,其中轴瓦底部合金脱落最为严重,并有局部过热迹象,如图4所示。远离叶轮侧滑动轴承未见磨损迹象,轴瓦间隙为0.09 mm,满足装配要求。为进一步排查轴头泵输出油压偏低原因,对轴头泵进行解体检查,未发现齿轮磨损、间隙增大等异常现象。根据近3次损坏检修情况,更换磨损轴承及轴头泵后,润滑油压力恢复正常,故障消除,但运行周期仅60 d。

3 原因分析

3.1 轴头泵传动分析

轴头泵使用花键联轴器与增速箱低速轴端部直接相连,检查联轴器发现花键磨损较严重,低速轴与轴头泵驱动轴偶有相对转动现象。花键联轴器具有对轴削弱程度小、定心和导向性能好等优点,但当转子出现对中不良时,即便是微小的不对中,也容易导致花键端部磨损失效。

高速离心泵轴头泵传动轴直径10 mm,由于直径小,无法加工矩形或渐开线形齿而使用三角形传动齿,且齿高仅1 mm。三角形花键承载能力较弱,当转子对中不良或振动冲击时,容易因键齿强度不足而屈服变形,失去传动作用。机泵运转过程中,键齿一旦损坏,轴头泵与低速轴将发生相对旋转,轴头泵转速下降,而致使轴头泵输出油压不足、润滑油流量下降。

3.2 高速轴力学模型分析

高速离心泵增速箱属于斜齿圆柱齿轮传动结构,其中,低速齿轮为主动齿轮,旋向为右旋,高速齿轮为从动齿轮,旋向为左旋。如图5所示,低速齿轮旋转中心为O1,高速齿轮旋转中心为O2,以高速齿轮为研究对象,则其圆周力Ft与旋转方向相同,径向力Fr则指向轴心,圆周力Ft与径向力Fr的合力F则指向下方区域,即高速轴承底部为重载区。因此,当轴承润滑不良时,轴瓦底部承载区合金将发生严重摩擦损伤,这与拆检实际情况相一致。

图3 泵体润滑管路连接可靠

图4 轴瓦合金磨损脱落

图5 斜齿圆柱齿轮传动作用力示意

3.3 润滑管路布置分析

为保证设备紧凑,降低占地空间,该高速离心泵润滑油管路除辅助油泵、润滑油冷却器、润滑油过滤器等部分布置在机泵底座外,其余供油管路全部集成布置在增速箱中。设备内部润滑油管路采用内径2.5 mm的铜管,见图3。

增速箱内部供油点包括高速轴、低速轴径向轴承及推力轴承、齿轮啮合部位等6处。由于各注油点流动阻力不同,当润滑油量不足时,各点注油流量极易发生偏流现象,流动阻力较小、沿程损失较低的注油点油量较大,而流动阻力较大、沿程损失较高的注油点油量则偏小,甚至润滑不足而损坏轴承。经拆检发现,叶轮侧径向滑动轴承注油点远离供油总管,且使用较长的细铜管接引,处于润滑油路的末端。因此,当润滑油量不足时,该轴承将率先发生磨损失效。

综上分析研究认为,由于轴头泵三角形花键联轴器强度不足,导致键齿变形而失去可靠的传动作用,并引起轴头泵转速下降或不稳定。在此过程中,轴头泵输出油压及润滑油流量将下降,经阻力不均的多条润滑支管路后,将导致流动阻力最大、处于润滑末端的叶轮侧径向轴承率先出现磨损,而且磨损部位出现在润滑不良的承载区域内。

4 解决办法

4.1 轴头泵联轴器改型

将花键联轴器改为一字插销式联轴器,即在低速轴端部加工一字形凹槽,在轴头泵驱动轴上钻孔并安装圆柱销,如图6所示。该机构虽不能传递较大扭矩,但允许两轴轻微不对中,可应用于低负荷的轴头泵传动。

图6 联轴器改型后轴头泵传动机构示意

4.2 润滑油管路冲洗及吹扫

设备长期运转使用,通径较小的末端油管路内部附着污物,导致流动阻力增加,润滑油流动不畅等现象。为解决上述问题,在机泵检修的过程中,使用汽油对各润滑支路冲洗贯通,并使用压缩风逐根吹扫,保证润滑油路畅通,降低流动阻力。

[1]朱祖超.开式高速离心泵的试验研究[J].浙江大学学报,1999,33(2):142-145.

[2]王贤水,张磊.浅析高速离心泵油压控制回路改进[J].山东化工,2015,44(7):132-133.

[3]赵广,刘占生,叶建槐,等.转子-不对中花键联轴器系统动力学特性分析[J].振动与冲击,2009,28(3):78-82.

[4]杨可桢,程光蕴,李仲生,等.机械设计基础[M].北京:高等教育出版社,2006.

[5]郭维斌,李桂珍.斜齿圆柱齿轮两级减速器中间轴上齿轮旋向的正确设计[J].广西机械,1994(4):35-36.

TH311

B

〔编辑 李 波〕

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