APP下载

溢洪道挑流水舌形状数值模拟计算研究

2015-10-18麦麦提江艾麦提

水利技术监督 2015年4期
关键词:水舌溢洪道流水

麦麦提江·艾麦提

(新疆塔里木河流域巴音郭楞管理局焉耆水源地供水管理处,新疆 塔里木 841100)

溢洪道是用于排放水库中多余水量、漂浮物、泥沙等的重要水工建筑物,是维护水库安全运行的重要保证[1~2]。泄洪消能是水利建设中的重要技术问题,水利工程的修建势必引起天然河道水流特性的改变,在上下游落差的作用下,溢洪道的水流速度将会明显大于河水流速,因此溢洪道的宽度一般小于河床宽度。如果不采取有效措施,将会冲刷下游河床,危及水利枢纽的安全。

从国内外的研究进展来看,研究溢洪道的文献很多,但是对挑流水舌进行数值模拟的文献还不多见[3~4]。本文以水利枢纽溢洪道为研究对象,分析溢洪道的泄洪功能。采用FLUENT软件对单一工况下的挑流水舌形状进行数值模拟研究。

1 溢洪道挑坎试验研究

溢洪道模型按照重力相似性准则进行设计,模型的几何比例尺取50,流量比例尺为17677.67,流速比例尺为7.07,时间比例尺为7.07,粗糙度比例尺为1.92。本次试验模型由溢洪道闸室、泄槽、挑坎等部分组成。上游水位测点位于溢洪道进口60m处,下游水位测点位于挑坎下游175m的位置。

首先研究溢洪道的泄流能力,溢洪道3个孔的状态分别为:全开、开度1m、开度2m、开度4m。在这些工况下分别观测泄流量为200m3/s和500m3/s时的溢洪道泄流状态和冲淤地形。在水库正常水位下,溢洪道全开的泄流量为1213m3/s,在水库校核水位下,溢洪道的全开下泄流量为1584m3/s。根据模型的泄流量,定义3孔全开的综合流量系数[5]计算公式:

式中:Q为测量出的流量值;B为孔口的宽度;H0为全水头。

计算得出,库区水位在正常值和校核值之间变化时,综合流量系数为0.38~0.45。通过对试验模型进行冲刷试验,得出如下结论。

(1)溢洪道的泄流能力随着水位升高而变大,流量系数变化规律符合WES性能。

(2)现有模型采用连续型挑坎,但是试验中发现溢洪道的出口水舌对左岸坡冲刷严重,不利于岸坡的长期稳定性。

(3)泄洪过程中,水舌位置过于集中,左岸坡脚处存在较大冲坑。

分析可知该水库的挑流水舌冲刷左岸岸坡,为了解决这个问题,设计了3种新型挑坎和改进方案使挑流水舌落到河床中央。

第1种挑坎改进方案,是在原有挑坎左边墙的位置设计了圆弧贴角体,其圆弧底弧半径为35m,顶弧半径为45m。将溢洪道的下泄流量设置为500m3/s,观测此情况下的水舌形态,在贴角的作用下,水舌已经离开左岸坡,但是这种改造方法仅对挑坎左侧一部分水流起作用,大部分水流仍保持原来的形态。水舌落点仍距离左岸坡很近,在坡脚处形成14.2m的冲坑,但是深度已经比未改造时减小3.1m。如图1所示。

图1 第1种设计方案示意图

第2种挑坎改进方案,是将挑坎左侧的直坡延长,右侧保持不动,这样就形成了斜挑坎,利用挑坎末端的高度差将水舌导向溢洪道中央。将溢洪道的下泄流量设置为500m3/s,观测此情况下的水舌形态和淤积情况。这种改进方案的水舌挑距和冲刷情况与改进前基本相似,只是挑射高度有所不同。如图2所示。

第3种挑坎改进方案,是在原挑坎的基础上增加两个圆弧导流墙。这样单槽挑坎就被分为三槽,导墙的厚度设置为1.2m,并将原有左边墙的长度缩短5m。将溢洪道的下泄流量设置为200m3/s、500m3/s,观测此情况下的水舌形态,分槽后下泄水流将远离左岸坡,这种改进方案的效果最好。如图3所示。

表1给出了3种改进方案的下泄流量、冲坑特征值、下游水位参数。

表1 3种改进方案试验数据

图2 第2种设计方案示意图

图3 第3种设计方案示意图

2 溢洪道水舌数值模拟研究

2.1 模型建立

采用FLUENT软件对第3种改进方案进行数值模拟,在模拟之前首先建立数学模型。网格划分在GAMBIT软件中完成,并设置好边界条件和入口参数,设置的设计工况下的入口速度为15m/s,水深为3.2m,校核流量下的水流速度为15.25m/s,水深为4.2m。使用结构化网格进行划分,并在水舌处进行局部加密处理,整个模型的网格数量约为64.7万。计算采用FLUENT软件中的分离式求解器,并进行压力场与速度场的耦合。

采用3种湍流模型模拟了挑舌形状,分别为kε双方程模型、RNG k-ε模型、Realizable k-ε模型[6]。k-ε双方程模型有紊动能和耗散率两个参数,应用范围最广但是在弯曲处会存在失真。RNG k-ε模型修正了湍流粘度,考虑了旋转弯曲情况,可用于处理流线曲率变化较大的流动。Realizable k-ε模型引入了旋转理论,将湍动能系数与应变率结合起来,精度最高。

2.2 求解结果

利用FLUENT软件对挑流水舌进行数值模拟。前文模型试验得出的挑流水舌纵向挑距为75m,横向挑距为35.6m,挑高为19m。k-ε双方程模型模拟得出的挑流水舌纵向挑距为72.8m,横向挑距为20.5m,挑高为17.8m。RNG k-ε模型模拟得出的挑流水舌纵向挑距为73.2m,横向挑距为30.2m,挑高为18.2m。Realizable k-ε模型模拟得出的挑流水舌纵向挑距为73.6m,横向挑距为22.4m,挑高为18.4m。3种湍流模型得出的挑流水舌参数都比较接近,但是k-ε双方程模型、Realizable k-ε模型计算出的横向挑距与模型试验间的差距很大,RNG k-ε模型计算出的横向挑距与试验结果相近,这种算法更接近实际结果。

由数值计算结果可知,测量结果与数值模拟结果间的相对误差在7% ~10%之间。RNG k-ε模型计算出的横向挑距与试验结果相近,分析产生误差的原因,可能是网格划分的不精确,计算中的误差被软件放大。

3 结语

消能是水利建设中的重要技术问题,水利工程的修建势必引起天然河道水流特性的改变。以水利枢纽溢洪道为研究对象,分析了溢洪道的泄洪功能,并在模型试验的基础上提出了3种挑坎改进方案。采用FLUENT软件对单一工况下的挑流水舌形状进行数值模拟,采用3种湍流模型模拟了挑舌形状,分析了3种湍流模型在挑舌形状数值模拟中的适用性。数值计算结果可知,测量结果与数值模拟结果间的相对误差在7%~10%之间。RNG k-ε模型计算出的横向挑距与试验结果相近。

[1]陆周祺.溢流坝池式消力戽数值模拟及特性分析[J].水利规划与设计,2013(12):64-66.

[2]木克然·阿娃,阿力甫江·阿不里米提,木拉提·玉赛音,等.阿拉沟水库溢洪道流场数值模拟[J].水利与建筑工程学报,2014(02):38-43.

[3]高学平,贾来飞,宋慧芳,等.溢洪道掺气坎槽后掺气水流三维数值模拟研究[J].水力发电学报,2014(02):90-96.

[4]郭红民,向光明,谢洋,等.毛家河水电站溢洪道三维数值模拟[J].水电能源科学,2013(03):81-85.

[5]林祯兆.溢洪道的水力特性研究[J].水利规划与设计,2010(02):48-49+54.

[6]周宏,黄腾,胡金杰.对蓄滞洪区设计及蓄滞洪区安全区涵闸设计的建议[J].水利技术监督,2015(01):52-55.

猜你喜欢

水舌溢洪道流水
燕尾挑坎挑射水流数值模拟
三维挑流水舌及其碰撞的LBM数值模拟研究
GFRP筋替代钢筋在溢洪道泄槽结构中的应用研究
流水
青山嘴水库工程(溢洪道)
基于流体体积函数法的阶梯溢洪道消能研究
不同来流条件对溢洪道过流能力的影响
流水有心
前身寄予流水,几世修到莲花?
泄洪洞出口扭曲斜切挑坎挑流数值模拟