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印染企业节水减排技术措施

2015-01-28沈莉

资源节约与环保 2015年1期
关键词:印染毛巾清水

沈莉

(淮安市淮安区节约用水办公室 江苏淮安 223200)

印染企业节水减排技术措施

沈莉

(淮安市淮安区节约用水办公室 江苏淮安 223200)

本文就我区某印染公司节水减排技术方面的实践进行了总结,针对软水系统反冲水回收利用、加白水和水洗水两道水回收利用、染色毛巾用前处理水洗水回用、设备改造、蒸汽冷水回用等实践经验及取得的成效进行了总结,以期待对印染同行的可持续发展有所帮助。

印染企业;节水减排;技术措施;提高效益

1 前言

我国是一个水资源相对短缺的国家,我市地表水资源量少,年人均450m3,仅为全国人均的1/5,全市用水的一半要靠淮河和南水北调补给,再加上蓄水能力低,水来蓄不住,缺水形势依然严峻。印染行业是耗水大户,平均生产1kg产品就需要消耗0.2m3~0.5m3的水,同时印染企业也是排污大户,其废水排放量占纺织工业废水排放量的80%,印染废水的回用率很低,通常只有7%,是所有行业中水回用率较低的行业。因此,节水减排当今仍然是摆在众多印染企业面前值得研究和探讨的课题,本文就我区某印染公司为例,谈谈在印染行业中的节水技改及取得的成效。

2 企业用水现状

该印染企业是一家专门从事中高档星级酒店毛巾、筒纱漂染、台布漂染业务的现代纺织企业,主要有毛巾加白生产线、毛巾染色生产线、纱线染色生产线、台布漂染生产线。由于印染行业所具有高耗水、高排水、低利用的特点,该公司每年要向水行政主管部门缴纳一笔可观的水资源费。为此,公司在企业内部各个环节推行节水技术措施改造,以节约水资源的利用,减少污水的排放,提高企业经济效益。目前,企业取水水源为地下水,外购蒸汽,主要用水设备为溢流染色机、烧毛机、丝光机等,主要用水工艺流程为:半成品(毛巾、纱线等)→氧漂→水洗→水洗→加白→水洗→酸洗柔软→脱水→开幅→烘干。下面对公司软水系统反冲水回收利用、加白水和水洗水两道水回收利用、染色毛巾用前处理水洗水回用、设备改造、蒸汽冷水回用等实践经验及取得的效果总结如下:

3 节水技改

3.1 软水系统反冲水回收利用

公司原来把软水净化系统的反冲水直接排入下水道,既浪费水资源,又增加了排放量。为此,公司进行了技术改造,架接管道把反冲水收集到污水站的清水回收池,利用管道泵输送到各车间用水点,用于厕所冲洗、地面冲洗,年可节约新鲜水3.6×104m3,大大节约了水资源,减少了污水排放,经济效益显著。

3.2 加白水和水洗水两道水回收利用

公司以前在生产过程和工艺设计时,在生产的过程中直接使用清水进行生产使用,通过公司到先进企业参观交流学习后,对生产工艺参数进行系统研究与分析,最终确定对加白染色工段水洗(后处理)比较清的水回收工艺中的一道90℃热水和两道水洗水(中和温度是45℃),在加白车间内建2个地下水池和一个地上水罐,对加白工序加白和水洗(后处理)比较清的水进行重复使用,每天节水150m3左右。通过管道回收,把加白水和水洗水回收到回用水池,再利用水泵,抽到机台,用于氧漂工序和螺旋工序,年可节水4.5×104m3,大大提高了水的利用效率。

3.3 染色毛巾用前处理水洗水回收继续用于前处理

用染色毛巾氧漂后水洗水回收继续做氧漂后水洗水进行回用。原两次水洗都用清水水洗,现在只用一次清水来回水洗,节水效果明显,同时也减少了污水的排放量。

3.4 纱线优化工艺流程,减少工艺用水

3.4.1 纱线采用半浴后处理工艺

公司以前纱线后处理浴比是1:8,或1:10(不同的品种结构),通过后处理采用半浴,浴比降为1:5左右,年可节约水1× 104m3左右,减少了水资源的浪费。

3.4.2 纱线采用新工艺,中深色产品无需除氧,直接染色

公司以前中深色产品也需要氧漂、水洗、酸洗除氧,再染色,通过节水技术改造后,只需氧漂、水洗后直接染色。每吨产品需5m3水,每天可节水12.5m3,年节约清水约0.5×104m3左右。

3.5 台布丝光漂白布热洗淡碱回收,用于烧毛冷堆

公司原来烧毛冷堆使用清水和其它助剂配制的冷堆液,通过技改后,直接使用回收的淡碱,减少清水和烧碱、蒸汽的使用,提高了碱的回用率,减少了蒸汽的损耗,在公司的生产实践中起到了很好的效果。

3.6 台布定型烘干,冷水回收利用

公司在烘干位置建造一个水池,进行烘干蒸汽冷水收集,然后用水泵抽到染缸,进行再次使用,主要使用于漂白布热洗、丝光平洗,收集的水温在80℃~90℃,年节约清水1200m3以上。

3.7 蒸汽冷凝水回收利用

公司在烘燥机处安装冷凝水收集管道,把收集后的冷凝水集中到地下池,再通过热水泵输送到毛巾前处理和公司员工洗浴使用,对收集管道和输送管道做好绝热措施,实现冷凝水和回收利用,并且可以减少蒸汽用量,蒸汽冷凝水回收利用是经济效益与环境保护的完美结合。

4 改造效果及节水效益

该公司通过软水系统反冲水回收利用、加白水和水洗水两道水回收利用、染色毛巾用前处理水洗水回用、设备改造、蒸汽冷水回用等节水技改,取得了显著效果。目前,企业用水重复利用率达36%,工艺水回用率100%,万元产值递减率8.9%,用水设施综合漏失率0,退水达标检测结果均合格,各项指标均完全符合《江苏省节水型企业考核标准》,今年该企业已成功创建成省级节水型企业。

5 结语

节水减排是落实科学发展观,构建和谐社会的一个重要方面,是缓解水资源短缺,防治水污染,实现水资源可持续利用的必然选择,是经济社会发展的重要保障。印染企业的节水减排更是一项复杂而艰巨的系统工程,要扎实抓好这项工作,必须强化长效管理,巩固节水成果,不断创新思维,采用新工艺、新技术,实施节水新技改等,始终坚持常抓不懈,就一定能取得可喜的成果。

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