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港口取料机技术改造

2014-12-14王廷庄

设备管理与维修 2014年6期
关键词:导料堆料落料

王廷庄

(秦皇岛港股份有限公司 河北秦皇岛)

一、概述

斗轮机式取料机作为港口煤输送系统设备之一,要求具有大输送量、高带速、性能稳定的结构特性,以确保取料效率,保证煤场的高利用率。取料机中心漏斗溜槽换向装运次数较多,皮带上下高差较大,单向运行胶带速度快,斗轮机内电器及液压设备较多,同时取料机在煤场内取料运行时,有多处移动伸缩头或输送机工位间切换,煤流落料时中心点处于不定状态。

二、存在问题

(1)取料过程中,取料机工作效率低,当港口天气雨水较多时,由于煤炭含水量持续偏高(8%以上),造成输送溜槽及储存料斗物料堵塞,严重影响港口的安全运行,大大降低了生产效率。同时,寒冬季节当煤炭含水量加大时,煤炭容易结成大块,通过取料机溜槽时,大煤块易在溜槽内卡住,造成溜槽内堵煤。

(2)取料机工作时,悬臂架摆动位置不同,对地面皮带堆料跑偏影响不同。由于取料机取料时的输送煤量>6000 t/h,通过悬臂架带式输送机向地面皮带机输送物料,悬臂架随斗轮机回转中心移动,物料在输送过程中,上级皮带输送出口在不同方向上向下级皮带输送入口连续输送物料,而传统的斗轮机中心料斗溜槽旋转中心没有处于中部料斗中心位,导致地面皮带在接收取料机煤流时,无法保证布料均匀,造成皮带堆料不均从而导致负载跑偏。

(3)取料机内部磨损状况严重,衬板更换量非常大,在正常使用过程中,平均每4~7个月需要对溜槽内部衬板进行局部大范围更换,造成设备停运维修,给生产运行带来了极大不便,严重影响了码头装料效率。

三、改造措施(图1)

(1)通过物料汇集技术,将取料机头部料斗物料抛离速度进行计算机模拟后,对溜槽设计综合考虑,优化中心料斗,加大溜槽倾角,保证物料近似抛物线汇集下落,减小冲击。通过优化布局保证取料时物料落料点正中,避免堵料,减缓大块物料对胶带的冲击。

(2)针对原溜槽采用常规的方形设计,长期使用过程中所造成的堵煤,落料点布正及砸穿管壁皮带等问题,研发设计U形截面溜槽和流线型管道,增大了过流面的角度,降低溜管积料堵料的几率;流线型管道使物料输送按照指定的方向移动到下级皮带,取料机悬臂架旋转取料时,溜槽中心与旋转中心始终重合,从而保证落在皮带上的物料点居中;充分考虑物料抛射轨迹,将溜槽磨损量控制在一定范围内,有效降低衬板的损耗量,相比之前的传统设计,可以降低15%~35%的衬板更换量,大大降低了日常的维护工作量,为安全生产提供保障。

(3)在取料机中间支撑架下方焊接1根25#工字钢,纵向贯穿整个取料机回转主体框架,以提高整体刚度。

四、效果

生产实践表明,对输煤溜槽出口结合现场落差及物料特性的改造设计,保证了物料在溜槽尾部充分汇集后进入胶带,在减小粉尘产生的同时,减小对胶带和导料槽的冲击,提高胶带、导料槽以及导料槽两侧密封裙边的使用寿命,减少运行维护工作量,同时保证了物料对中,避免胶带因落料不正造成的偏载跑偏现象,提高胶带输送效率。对出口处易磨损的U型结构采用衬板铺设保护,并可整体更换,进一步地提高了整体地面皮带堆料的居中性,从而大大降低输煤皮带跑偏的风险,防止因为煤流量过大造成的堵煤现象。

图1 取料机改造

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