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脱硝助剂在催化裂化装置上的应用

2014-09-16侯玉宝

石油炼制与化工 2014年10期
关键词:助燃剂催化裂化助剂

张 锋,侯玉宝

(中国石化洛阳分公司,河南 洛阳 471012)

脱硝助剂在催化裂化装置上的应用

张 锋,侯玉宝

(中国石化洛阳分公司,河南 洛阳 471012)

为了满足日益严格的环保要求,中国石化洛阳分公司于2013年9月16日在2号催化裂化装置上试用国外某公司生产的脱硝助剂,该脱硝助剂由NOxGETTER-NP和NOxGETTER两部分组成,其中NOxGETTER-NP为含Pd双金属助燃剂,NOxGETTER为主剂。工业应用结果表明:在单独加注NOxGETTER-NP、加入NOxGETTER-NP的同时加入NOxGETTER,使主剂分别占总藏量(w)1%和2%的3个阶段期间,加工混合进料的平均氮质量分数分别为3 017.2,2 211.1,1 818.3 μgg。再生催化剂定碳(w)分别比空白标定期低0.003 4,0.008 4,0.009 4百分点,且加注期间助燃效果良好,未发生偏烧、尾燃情况;3个阶段中三旋出口烟气中NOx浓度平均值分别为194.5,97.6,49.7 mgm3,脱硝率分别为58.14%,78.99%,89.30%,脱硝效果显著;脱NOx成本分别为3.4,9.4,18.9元kg。

催化裂化 脱硝助剂 再生烟气 NOx

中国石化洛阳分公司2号催化裂化装置采用单器单段完全再生方式,两器同轴式布置,装置包括反应-再生部分、烟气能量回收部分、余热锅炉部分、分馏部分、吸收稳定部分。1997年10月17日投入运行,2002年进行了多产液化气和柴油、降低汽油中烯烃含量的MGD工艺技术改造,2008年进行了降低汽油烯烃和硫含量的FDFCC-Ⅲ工艺技术改造。2011年大检修期间,将汽油提升管进行了隔离。该公司2号催化裂化装置原料油为加氢蜡油和闪蒸塔底油,进料硫质量分数为0.25%左右,烟气中SO2浓度为686 mg/m3,NOx浓度为450 mg/m3。根据《石油炼制工业污染物排放标准》规定,2014年7月1日起执行烟气中的SO2浓度不大于400 mg/m3、NOx浓度不大于200 mg/m3、粉尘排放浓度不大于50 mg/m3的排放指标。为满足日益严格的环保要求,该公司于2013年9月16日在2号催化裂化装置上试用国外某公司生产的脱硝助剂。本文介绍该脱硝助剂的工业应用情况。

1 助剂的脱硝原理

国外某公司生产的脱硝助剂由NOxGETTER-NP和NOxGETTER组成。NOxGETTER-NP为含Pd双金属助燃剂,不同于以往的Pt基助燃剂,其具有良好的助燃效果,效率约为其它一氧化碳助燃剂的2~4倍,同时可以消除由于Pt基一氧化碳助燃剂导致的烟气中硝排放的增加。NOxGETTER为脱硝主剂。一般催化裂化原料中40%的N转移到焦炭中,在再生器烧炭过程中除过胺类的N外都会转化生成HCN(反应①),HCN在再生器中不稳定,迅速与氧生成NO[1](反应②),NO与CO还原成N2(反应③)或与O2生成NO2(反应④),而NOxGETTER脱硝主剂通过抑制反应④强化反应③来减少再生烟气中NOx的产生,达到脱硝的目的[1-4]。

2 工业应用

2.1 助剂加入情况

脱硝助剂通过一套自动加料系统分3个阶段加料。第一阶段:2013年9月16日至11月4日,仅使用NOxGETTER-NP,添加量为14 kg/d,停用原含铂助燃剂;第二阶段:2013年11月5日至11月25日,继续使用脱硝助剂NOxGETTER-NP,添加量为14 kg/d,同时添加NOxGETTER,使其达到催化剂总藏量(w)的1%;第三阶段:2013年11月26日至12月14日,继续使用NOxGETTER-NP,添加量为14 kg/d,同时添加NOxGETTER,使其达到催化剂总藏量(w)的2%,目的是考察脱硝深度,确保催化裂化烟气中的硝排放降至100 mg/m3以下。为考察该助剂的使用效果,空白期取2013年8月26日至2013年9月16日期间的数据。

2.2 进料中氮含量的变化

脱硝助剂试用期间原料油中的氮含量变化见表1。由表1可见,第一阶段与空白期间相比,原料中氮含量略有增加,第二、第三阶段原料油中的氮含量降低,原料性质有所改善。

表1 四个阶段进料中氮含量 μg/g

2.3 助燃效果

脱硝助剂的助燃效果见表2。从表2可以看出,第一阶段与空白期相比,在密相温度变化不大的情况下,再生催化剂定碳(w)降低了0.003 4百分点,再生器稀密相温差降低了3.46 ℃。说明NOxGETTER-NP助燃效果较好。在密相温度降低的情况下,第二阶段和第三阶段再生催化剂定碳(w)分别比空白期低0.008 4和0.009 4百分点,比第一阶段低0.005和0.006百分点,说明NOxGETTER-NP和NOxGETTER混合加注期间比空白期和单独加注NOxGETTER-NP期间再生器烧焦效果好;第一、第二、第三阶段的稀密相温差比空白期低,未发生偏烧情况。

表2 脱硝助剂的助燃效果

2.4 脱硝效果

4个阶段烟气中NOx含量变化见表3和图1。由于没有装烟气在线分析仪,用手提分析仪每天上午9:00、下午16:00在三旋出口、烟囱入口采样,以三旋出口采样为准,烟囱入口采样作为参考。

表3 脱硝助剂的脱硝效果

图1 三旋出口烟气中NOx浓度变化趋势

从表3和图1可见,在第一阶段单独加注NOxGETTER-NP期间,三旋出口烟气中NOx含量逐渐下降,最小值为49.2 mg/m3,平均值为194.5 mg/m3,在进料氮含量和再生器过剩氧含量增加的情况下,比空白期间平均值(464.6 mg/m3)降低了270.1 mg/m3,脱硝率达58.14%。

在第二阶段,三旋出口烟气中NOx浓度逐渐下降,最小值为43.1 mg/m3,平均值为97.6 mg/m3,与空白期间相比,脱硝率达78.99%。

在第三阶段,三旋出口烟气中NOx浓度逐渐下降,最小值为18.5 mg/m3,平均值为49.7 mg/m3,比空白期间相比,脱硝率达89.30%。

另外,在11月3日、11月17日和12月12日,三旋出口烟气中NOx浓度有突然升高趋势,主要是受催化剂钙中毒影响,分别补充30,20,25 t含铂平衡剂,铂平衡剂的存在有利于焦炭中的氮转化为NOx,造成三旋烟气中NOx浓度略有升高[3],但补充含铂平衡剂,对三旋烟气中NOx浓度的影响是短暂的,待再生器中铂平衡剂自然跑损后,脱硝效果会随NOxGETTER-NP和NOxGETTER的不断补充而逐渐恢复。

2.5 产品分布和性质

使用脱硝助剂对产品收率、质量、平衡剂性质的影响见表4。

表4 脱硝助剂对产品收率、产品质量及平衡剂性质的影响

由表4可见,与空白标定期间相比,单独加注NOxGETTER-NP期间由于保持了较好的烧焦工况,产品分布较好,汽油收率略有提高,轻油收率提高了1.05百分点,平衡剂活性提高了1个单位,汽油辛烷值不变;在NOxGETTER占总藏量(w)1%和2%期间,受催化剂钙中毒影响,加快了催化剂置换速率,轻油收率降低,由于该助剂占总藏量比例较低,因此对主催化剂性能影响较小。

3 经济成本

3.1 助燃剂加注费用

使用NOxGETTER-NP助燃剂与一般的Pt基助燃剂的成本对比见表5。

表5 不同助燃剂加注费用对比

与空白标定期添加某种型号助燃剂相比,单独加注NOxGETTER-NP(按14 kg/d计算)的成本提高3 945元/d。

3.2 脱销成本

单独加注NOxGETTER-NP、维持NOxGETTER占总藏量(w)的1%和2%期间,平均脱硝率分别为58.14%,78.99,89%.30%,烟气量按170 000 m3/h计,助剂NOxGETTER-NP加注量按14 kg/d计,助剂NOxGETTER按正常补充量40 kg/d、85 kg/d计,3个阶段的脱NOx成本分别为3.4,9.4,18.9元/kg[5]。

4 结 论

(1) 在单独加注NOxGETTER-NP、维持NOxGETTER占总藏量(w)1%和2%期间,再生催化剂定碳分别比空白标定期低0.003 4,0.008 4,0.009 4百分点,且加注期间助燃效果良好,未发生偏烧、尾燃情况。

(2) 在混合进料平均氮质量分数分别为3 017.2,2 211.1,1 818.3 μg/g时,单独加注NOxGETTER-NP、维持NOxGETTER占总藏量(w)1%和2%期间,三旋出口烟气中NOx浓度平均值分别为194.5,97.6,49.7 mg/m3,脱硝率分别为58.14%,78.99%,89.30%,脱硝效果显著。

(3) 单独加注NOxGETTER-NP、维持NOxGETTER占总藏量(w)1%和2%期间,脱NOx成本分别为3.4,9.4,18.9元/kg。

[1] 高鸣,熊源泉.FCC再生装置NOx生成机理及控制技术[J].能源研究与利用,2007,110(2):24-27

[2] 卢人严.FCC再生器烟气中氰化氢的来源及影响因素[J].石油炼制与化工,2013,44(9):5-6

[3] 刘忠生,方向晨,戴文军.炼油厂NOx排放及其控制技术[J].当代化工,2005,34(5):9-11

[4] 闫少春.重油催化裂化重叠式两段再生技术[J].石油炼制与化工,2002,33(8):7-9

[5] 卫纲领,周志宏,陈俊豪.应用LDN-1氮氧化物脱除剂实现催化再生烟气NOx的达标排放[J].石油化工环境保护,2004,27(4):39-45

APPLICATION OF NOxGETTER DENITRIFICATION AGENT TO CATALYTIC CRACKING UNIT

Zhang Feng, Hou Yubao

(SINOPECluoyangbranch,Luoyang,Henan471012)

The denitrification agents consisted of NOxGETTER-NP and NOxGETTER from JOHNSON MATTHEY were applied to FCCU of Luoyang branch, SINOPEC. The NOxGETTER is the base agent with NOxGETTER-NP as a combution promoter containg bi-metals including Pd. The nitrogen contents in feeds tested are 3 017.2,2 211.1,1 818.3 μg/g, respectively. The test is devided into 3 stages:adding NOxGETTER-NP into regenerator alone,and adding NOxGETTER-NP plus NOxGETTER keeping between 1% and 2% of the inventory, respectively. The carbon content on regenerated catalyst are low of 0.003 4, 0.008 4, 0.009 4 Percentage Points, respectively for 3 stages, compared with the blank caliberation. The combustion effect is good, no partial burning or tail firing. The average contents of NOxin three export flue gas are 194.5,97.6,49.7 mg/m3with denitrification ratios of 58.14%,78.99% and 89.3%, respectively. The effect of denitrification is signifcant and the cost is 3.4,9.4,18.9 Yuan/kg, respectively.

catalytic cracking; denitrification agents; regeneration flue gas; NOx

2014-03-13; 修改稿收到日期: 2014-06-17。

张锋,高级工程师,现任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司技术质量处处长。

张锋,E-mail:zhangf.lysh@sinopec.com。

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