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基于PCS7的沸腾炉节油自动点火控制系统的设计与应用

2014-08-02吴明亮吴明永张晓东

化工自动化及仪表 2014年10期
关键词:火枪人机界面模拟量

吴明亮 赵 坤 吴明永 张晓东

(1.兰州理工大学机电工程学院,兰州 730050;2.兰州城市学院培黎石油工程学院,兰州 730070)

沸腾炉是一种新型节能燃烧设备,具有高效、节能的点火技术。传统沸腾炉大多采用手动方式点火,操作过程复杂,炉内温度不易控制,操作不当就会带来一系列的问题,而且操作人员危险性高、工作强度大,点火周期长[1]。以新疆奎屯铜冠冶化有限公司年产30万t硫酸的沸腾炉为背景,结合全集成PCS7系统设计开发出以S7-400 PLC为核心的自动点火DCS系统,该系统具有结构简单、维护工作量小及运行费用低等优点。

1 系统构成①

沸腾炉点火控制系统由油泵、调节阀、燃烧器、现场仪表、操作箱、低压配电柜及上位工控机等组成(图1)。沸腾炉内均布4台燃烧器,各燃烧器独立工作,互不影响。燃烧器内装有点火枪、电弧枪、油管、压缩空气管和助燃风管,油枪和点火枪采用气动推进装置,点火开始时油枪和点火枪被推入炉内,结束时退回原位,避免油枪和点火枪长期处于高温环境中,延长使用寿命。

图1 点火控制系统结构示意图

点火前,油泵启动,油角阀关闭,此时轻柴油通过回油管回到油箱。助燃风管道上设置伺服电动机调节风量,一般与炉膛压力差保持在3~5kPa。点火时油压控制在650kPa左右,由压缩空气将轻柴油雾化后喷入炉内,同时电弧枪持续发火15s。点火成功后,通过合理调节空燃比,将炉温逐渐提升到900℃左右,然后将硫铁矿投入炉内,通过调控炉底风机和开炉风机之间的风量,将炉膛负压保持在-10~20Pa范围内,从而使硫铁矿悬浮于硫化床之上,将硫铁矿引燃。

2 系统配置

控制系统采用的PCS7系统是一种模块化的基于现场总线的新一代过程控制系统,结合了传统DCS和PLC系统的优点,系统所有的硬件基于统一的硬件平台,可以根据需要选用不同的功能组件进行系统组态。系统上位机由一台工程师站和若干台操作员站组成。上位机选择研华工业型计算机,内配有千兆以太网卡,计算机内装有PCS7 V7.1版本软件,可用于程序编写、硬件组态、网络组态、数据库的建立/维护及人机界面组态等。下位机由IM153-2通信模块、电源模块、模拟量输入模块AI、模拟量输出模块AO、数字量输入模块DI及数字量输出模块DO等组成。

控制系统硬件结构如图2所示。系统由IM153-2通过Profibus-DP现场总线与DCS相融合,由开关量和模拟量采集模块将现场所需数据信号传递到现场控制器CPU中,通过一定的逻辑运算,将执行命令传输给现场点火执行机构。Profibus-DP现场总线的数据传输速率为9.6kbit/s~12.0Mbit/s,用于现场控制站的 CPU 主站和分布式ET200M 从站之间的数据通信,实现现场信号的采集和处理[2]。带光电转换的工业以太网交换机Simatic X204-2构成光纤环网,传输速率快,将操作管理层的工程师站、操作员站与现场控制站上的CP443-1连接起来,实现上位机与控制站S7-400 CPU之间的通信。Simatic X204-2交换机具有冗余环网管理功能,任何一个节点断开都不会影响到网络的正常运行。

3 软件设计

本系统软件是基于PCS7过程控制的强大集成功能平台设计的。PCS7是集DCS、总线I/O和PLC为一体的新型全集成控制系统[3],具有高度的可靠性和稳定性,运算速度快,容量大,客户/服务器结构从上到下组态,具有友好的人机界面,能灵活、可靠地嫁接于旧系统之上。

3.1 点火流程

图3 自动点火系统程序流程

点火程序流程如图3所示。点火前首先检查油压、压缩空气压力和助燃风压是否正常,然后对沸腾炉进行全炉膛吹扫(本系统设定吹扫时间为60s),吹扫完成后关闭吹扫阀;吹扫阀到位信号收到后进点火枪,点火枪到位后开启雾化阀,然后启动点火器;此时开启油角阀,点火器持续发火15s后退出点火器。通过火检装置检测点火是否成功,若点火失败,关闭油角阀,然后关闭雾化阀,最后开启吹扫阀对沸腾炉进行全炉膛吹扫,按照上述步骤重新点火。

点火成功后要通过控制助燃风量和轻柴油流量找到最优空燃比,精确、有效地控制炉膛温度。程序编写采用PCS7的编程组件梯形图、SCL及CFC等多种语言进行编写,清晰直观,简单可靠。通过编写空燃比自寻优程序(图4),使空燃比自动达到最佳值,节约原料,减少空气污染。因此,控制空燃比到一个预定的理想范围对降低柴油排放量是非常重要的[4]。

3.2 联锁保护

联锁保护系统是工业过程控制系统中必须设计的安全保护程序,为了保证沸腾炉的安全运行,当工艺控制参数发生异常时应使沸腾炉停止运行[5]。本点火控制系统的联锁保护系统的信号主要包括:紧急停车、火检无火、压缩空气压力低/高、油压低/高、助燃风压力低及燃料丧失等,其中任何一个信号出现时就会发出联锁停车信号。模拟量联锁信号设置了联锁延时,防止这些变量的瞬间波动导致误停车。DCS联锁逻辑如图5所示,实际进行DCS组态时,每个联锁信号都增加了旁路软开关,使操作人员可以根据实际生产需求有选择地将联锁回路投入运行,设计更为人性化。联锁保护设计不仅可以提高整个控制系统的可靠性,保证生产的安全运行,还有利于防止设备本体受到意外事故的损坏,延长设备使用寿命。

图5 DCS联锁逻辑示意图

3.3 监控画面

本系统上位监控画面采用WinCC设计而成。WinCC组态软件提供了适用于工业的图形显示、消息报警、过程值归档及报表打印等模块[6]。根据点火工艺流程,笔者设计了操作简单、更为人性化的人机界面(图6):使用图形化操作方式的人机界面,能够显示工艺流程画面和动态运行参数,使查询更方便、灵活;监控中心可以通过历史曲线对数据进行分析,也可以自动生成、打印报表;点火过程中出现的故障均以声光形式报警,并分出报警等级,操作人员可以将报警记录打印,进行故障分析;设置了不同的管理权限,只有赋予权限的用户才能进行允许的操作。

图6 WinCC 监控界面

4 结束语

基于PCS7过程控制平台设计的沸腾炉自动点火控制系统操作简单、功能完善、可靠性高,点系统程序流程简单清晰,程序通过多种方法混合编写,稳定可靠,且联锁控制方案设计合理,完全可以克服手动点火的缺点,实现沸腾炉点火操作程序的简单、安全和可靠运行。经新疆奎屯铜冠冶化有限公司的投产使用,证明该系统具有广泛的实用价值。

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