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100kt/a合成氨装置高压液位控制的优化

2014-03-24刘思友

中国设备工程 2014年8期
关键词:电容式合成氨液氨

刘思友

(云天化国际云峰分公司仪修厂,云南 宣威 655426)

100kt/a合成氨装置高压液位控制的优化

刘思友

(云天化国际云峰分公司仪修厂,云南 宣威 655426)

针对100kta/a合成氨装置冷凝塔、氨分离器高压液位测量、控制的难题,提出了高压液位测量、自动控制的改进方法,取得了明显的经济效益和环保效益。

高压液位;测量控制;改进

云天化国际云峰分公司年产100kt/a合成氨装置,是1972年建成投产的老装置,公司现用两套合成氨系统,分别为φ800和φ1 000氨合成系统,操作压力均为≤31.3MPa。两套系统氨分离均为两级分离,一级设在水冷器后,分离温度约为45℃;一级设在氨蒸发器(氨冷器)后,分离温度约为0℃。分离后的液氨排入液氨贮槽,操作压力为≤1.6MPa。两级液氨分离液位设计有手动调节回路和自动调节回路。自动调节回路采用DCS控制,带紧急切断功能,可以实现一键紧急停车。

冷凝塔、氨分离器属于高压设备,工作压力为≤31.3MPa。分离的液氨排入液氨贮槽,液氨贮槽属低压设备,工作压力为≤1.6MPa。液氨属于危险化学品。如这两处液位调节控制不能正常使用,可能使高压部分气体大量窜入低压部分导致超压,造成爆炸和氨泄漏。若液位过高时,液氨带入氨合成塔,一是液氨气化吸收大量热量;二是造成进入催化剂气体氨浓度急剧增高,抑制氨合成反应,导致催化剂床层温度急剧下降,低于催化剂反应活化温度,将无法维持生产,造成工艺事故;同时液氨带入循环气压缩机,轻则损坏密封填料,重则因液击损坏气阀,更严重可能因液击造成设备爆炸,导致氨、氢氮气泄漏,形成化学爆炸危害更大。液位过低时,部分氢氮气随液氨排入液氨贮槽,造成原料气损失,增加原料气消耗,增加合成氨成本。

一、工况简介

1.φ1 000系统工况

压缩七段送来合格的N2、H2混合新鲜气体与循环机出口的气体在滤油器混合,分离油水后,进冷凝塔上部冷交的管内(上进上出)换热后,进入氨蒸发器(冷凝),出氨蒸发器的气体进入冷凝塔下部分离器分离液氨后(0±5℃),进冷凝塔上部管间,与管内气体换热后出冷凝塔(约35℃),气体分成两股:一股约30%~ 35%气体直接进入冷管束(这股气体由两部分组成,一部分是入塔气体;另一部分是出塔气体,两部分气体在塔外管道汇合进入冷管束)。

另一股是入合成塔气体中约65%~70%的气体,从合成塔上部进入,从(沿)合成塔高压外筒与内件环隙向下冷却保护高压外筒,从塔底出合成塔后,进塔外换热器(管间),与废热锅炉出口气体在塔外换热器(管内)换热,出塔外换热器后(约180℃)二次入合成塔,进入合成塔下部的换热器管间,(与管内反应气换热)气体加热到350~390℃,经中心管进入催化剂层表面。通过第一绝热层反应后,气体温度升到460~470℃,与冷管束出来的气体在菱形混合分布器内混合,温度降到400~430℃,进入第二绝热层、冷管层和下绝热层反应,430~440℃的反应气经塔下部换热器,降至310~340℃出塔。出塔气经废热锅炉进塔外热交换器管内,上进下出,(由上部)进入水冷器,水冷器出口气体(约45℃)经氨分离器分离液氨后,进入循环机,开始新的一轮循环。

2.φ800系统工况

φ800氨合成系统:合成塔出口气体进入后锅回收热量,后锅出来进入高压水冷器,水冷后进入氨分离器分离液氨后,气体再进循环机加压,进行下一次合成。由压缩来的气体→滤油器(与循环气)混合→冷凝塔上段换热→氨蒸发器→冷凝塔下段分离→分主、副线进入合成塔→后置锅炉→高压水冷器→氨分离器→循环机入口→滤油器。

为了严格对冷凝塔、氨分离器液的监控,该高压液位测量原采用差压变送器和γ射线料位计(Co-60放射源)同时测量,在使用过程中,两液位计测量示值经常大幅度的波动,不能准确判断液位的高低,给远程监控、操作造成很大困难,甚至造成跑气,减小合成氨产量;如果控制不好造成严重带液,就直接导致工艺事故。为此,取消差压变送器和放射线料位计测量仪表及

调节阀,重新选型电容式物位计及自动调节阀,实现了100kt/a合成氨装置高压液位控制优化及应用。

二、电容式物位计的工作原理、安装

UYB电容式电容式物位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成,根据输出电容与液位的关系制成的物位测量仪表。电容式物位计传感器是根据圆筒电容器原理进行工作的。直接把物位变化转换成电容的变化量,达到测量物位高度的一种测量原理。如图1所示。

图1

内电极导电圆柱和测量筒形成一个同轴电容C,则:

式中:h1—液面高度;

k1h2—气体部分形成的圆柱电容;

k2h1—液体部分形成的圆柱电容;

k1、k2—与被测介质性质结构有关的常数。

由此可见,电容C与液位h1成线形关系,检测探极电容C的变化即可测量液位的高度。电路原理如图2所示。

图2

可调电容C0是为了抵消C中由气体部分所形成的电容k1h2而设置的调零电容。激励源产生一个所需要的特定激励信号来驱动差动电容检测电路,差动电容检测电路将C与C0的差值转换成一个微弱的小电流I1。调整C0= k1H则有:

因此I1是与液位高低h1成线性比例的小电流,将I1放大即可得到与液位高度h1成线性比例的4~20mA电流信号。

从电容式物位计原理可看出,测量原理相对简单,容易掌握,而且技术成熟,精度高。

在旧设备上安装电容式物位计占有较高的优势,利用原来设备上的取压口、排污口均可,在底部、上中部也可安装,并且安装简单、方便,根据设备的安装口、压力等级、液位控制高度来确定电容式物位计电极的长度,仪表选型简单,图3为复杂的冷凝塔内插式安装。

图3

三、调节阀的选型

合成氨厂冷凝塔、分离器液位调节阀改造前,采用传统的“侧进底出”式高压液位调节阀,由于调节回路为液氨介质,其温度范围在3~10℃,调节阀前、后压差范围在27~29.727MPa(表压)之间,调节阀内件结构只有一级减压方式,使用3个月左右的时间就由于高压差冲蚀造成阀芯,阀座损伤,泄漏量增加;导致合成氨冷凝塔、分离器液位控制不能实现自动调节。操作人员必须在现场用工艺阀门辅助调节,既增加操作人员的劳动强度及仪表工的维护工作量,合成氨产量还难以提升,操作时稍微疏忽就有可能造成跑气,减小合成氨产量,如果控制不好造成严重带液,就直接导致工艺事故。

为了提高自动调节质量,避免工艺事故的发生,选用美国Masoneilan(墨索尼兰)公司生产的“底进出侧”高压角式气动调节阀,该调节阀为6级减压式,型号为:78460(LLG)6STEPS,口径:1~1/2in,针对高压差冲蚀造成阀芯,阀座损伤的问题,选材为:阀体材质(Matl booy):astma216Gr-Wcc,阀芯材质(PLUG):410SS,阀座材质(SEAT):630(H900)SS。

图4为调节内件结构图,阀芯结构采用多级(6级)减压结构。

图5为工艺介质(气体、液体)经过调节阀内件流向图,即红色箭头所示,采用多级减压式结构,有效的减少高压差对阀内件的冲蚀,还能降低流体流过时产生的噪声,延长了阀门的使用寿命。

四、结语

高压液位测量改用电容式物位计成本低,安装简单,使用周期3年,增加了液位检测的稳定性和可靠性,精

度比原来提高了两倍;选用原装进口多级(6级)减压调节阀(成本相对国产高,使用周期提高了6倍),有效的减少高压差对阀内件的冲刷、气蚀,使用16个月以来,没有发生由于高压差冲刷、气蚀造成阀芯,阀座损伤、泄漏量超密封垫级的现象发生,实现了合成氨冷凝塔、分离器液位自动控制的优化、应用;减少“跑气”及“带液”事故的发生,增加了合成氨产量。降低了操作人员的劳动强度;减少了检修带来的安全风险。

1.产生的环保效益

取消γ射线料位计(Co-60放射源)后,消除了放射源对现场环境及人员的辐射危害,降低了安全、环保带来的风险。

2.产生的经济效益

(1)每年减少维护费支出为1.15万元。

(2)项目实施后,平均每天增加合成氨12.3t,若仪表贡献率按50%计算,每天至少能增加合成氨产量6t,每月可增加180t合成氨,每年按11个月计,增加的合成氨产量为1 980t,按2 800元/t计(市场价),减去改选调节阀、电容式物位计等投入资金合计67万元后,每年新增效益487.4万元。

图4

图5

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