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一种降低小盒卡具压降的方法试验及效益分析

2012-08-15焦作万方铝业股份有限公司杜建伟

河南科技 2012年14期
关键词:小盒卡具导杆

焦作万方铝业股份有限公司 杜建伟

一种降低小盒卡具压降的方法试验及效益分析

焦作万方铝业股份有限公司 杜建伟

焦作万方铝业股份有限公司解一分厂电流从297 kA上调至300 kA,标准设定电压从3.94 V降至3.92 V,进一步压缩了电解槽极距空间,因此,对电解槽电压的细化管理就显得尤为重要。一分厂目前的阳极导杆表面普遍存在积灰、毛刺、凸凹不平的现象,会导致阳极导杆与水平大母线接触不良,影响小盒卡具压降。针对此现象,分厂采用风动毛刷打磨阳极导杆表面的方法,以降低小盒卡具压降;并进行了相关试验,效果显著。

一、试验介绍

为验证风动毛刷打磨阳极导杆表面的效果,分厂计划从2011年7月20日起,在电解三工区进行试验。

1.试验对象。选取电解三工区四点班换极槽为试验槽号,包括8台电解槽;选取电解三工区零点、八点换极槽为对比槽号,包括15台电解槽。

2.试验内容。对四点班换极槽阳极导杆表面用风动毛刷打磨,随机测量试验槽、对比槽的小盒卡具压降,并进行对比分析。8月份主要测量换极后第4天换极导杆小盒卡具压降,随机抽取试验槽和对比槽3~4台,并连续测量3天小盒卡具压降;9月份试验槽40根阳极导杆表面已全部打磨完成,主要进行试验槽与对比槽全槽小盒卡具压降测量。

二、试验数据统计分析

1.换极后4天换极导杆小盒卡具压降分析。8月份,分厂对39台试验槽78根阳极导杆、43台对比槽86根阳极导杆小盒卡具压降进行了连续3天的跟踪测量。试验槽小盒卡具压降平均为9.55 m V,对比槽小盒卡具压降平均为12.48 mV,试验槽小盒卡具压降比对比槽小盒卡具压降降低2.93 mV。在试验过程的第20天和第34天,试验槽小盒卡具压降与对比槽持平。经现场查找后发现,主要是因为在风动毛刷打磨阳极导杆表面的过程中,铝灰会逐渐黏浮在钢丝毛刷头上,钢丝毛刷头颜色变白,导致摩擦力减小,只能将阳极导杆表面的积灰打磨掉,使得导杆表面光泽度变暗,打磨效果变差。更换钢丝毛刷头后,试验槽小盒卡具压降随之降低。分厂根据情况要求每10 天更换1次钢丝毛刷头。

2.电解槽小盒卡具压降。9月份,随机抽取8台对比槽与8台试验槽测量全槽小盒卡具压降,试验槽小盒卡具压降为11.17 mV ,对比槽小盒卡具压降为12.89 mV ,试验槽比对比槽小盒卡具压降降低1.71 m V 。试验槽全槽小盒卡具压降比对比槽降低1.71 mV ,而试验槽换极后第4天小盒卡具压降比对比槽降低2.93 mV,两者之间差值为1.22 mV。现场推断主要是抬母时阳极导杆压解面发生变化而引起的,还需现场进一步验证。随着槽龄的增加,水平大母线与阳极倒杆接触的部位磨损严重,槽龄长的电解槽小盒卡具压降会增加。但对比槽槽龄与小盒卡具压降的Pearson 相关系数为– 0.092,试验槽槽龄与小盒卡具压降的的Pearson 相关系数 为– 0.150。相关系数较低,说明槽龄对小盒卡具压降的高低影响不大。

3.整小盒卡具压降工作量。电解班每12天要对6台责任槽小盒卡具压降进行测量,超过13 mV要整改。9月份测量的对比槽超13 mV的有129根,试验槽超13 mV的有81根 。员工普遍反映,试验槽小盒卡具压降超13 mV的较少,即使超过13 mV的小盒卡具,现场用铝锤敲打、复紧小盒卡具后即可将至13 mV以下,2个人修整1台槽大约需要10 min。对比槽小盒卡具压降超13 mV的相对较多,并且超13 mV的,现场整理难度较大,整理效果低于试验槽,2个人修整1台槽大约需要20 min。

三、分厂推广经济效益计算

1.投入。

(1)钢丝毛刷头费用。每个钢丝毛刷头为0.74元,按每10天/工区使用1个钢丝毛刷头计算,分厂全年使用钢丝毛刷头费用为0.74×365÷10×8=216.8元。

(2)增加工作时间价值。1名员工用风动毛刷打磨1根阳极导杆需要1 min,按每台槽40根阳极导杆,换极周期按33天计算,则分厂每年增加工作量1×1×40÷60×365÷33×184=1 356.768 h。8月份厂电解中级工月收入为3 203元,日均工资为3203÷22.5=142.356元,则全年分厂增加工作时间价值为142.356×1 356.768÷8=24 143.01元。

2.节约。

(1)分厂电能节约。按每台槽电压节约0.001 71 mV、电流按300 kA、电价按0.53元/ kW·h计算,则全年分厂电能节约为0.001 71×300×24×184×365×0.53=438 243.2元。

(2)减少员工工作时间价值。2人修整全槽小盒卡具压降工作时,试验槽比对比槽单槽降低10 min,按12天修整全槽小盒卡具压降1次计算,则分厂全年可降低员工工作量2×10÷60×365÷12×184=1 865.556 h,全年分厂减少工作时间价值为142.356×1 865.556÷8=33 196.64元。

(3)节约总价值。风动毛刷打磨阳极导杆表面分厂年节约总价值为438 243.2+33 196.64-216.8-24 143.01=447 080.75元。

四、结论

1.采用风动毛刷打磨阳极导杆后,小盒卡具压降降低了1.71 mV/槽,人工时间减少了10 m in/ 槽次。

2.槽龄与小盒卡具压降的Pearson 相关系数为– 0.150,相关系数较低,槽龄对小盒卡具压降的高低影响不大。

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