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提高湿法烟气脱硫效率的改造方案

2012-06-23李远源

电站辅机 2012年2期
关键词:循环泵吸收塔石膏

李远源

(华能汕头电厂,广东 汕头 515071)

1 概 述

目前,对污染物的排放控制已日趋严格,将对火电企业的发展和生产经营带来严峻挑战。根据最新颁布的排放标准,经初步估算,在2010年以前建成的脱硫装置中,有将近90%需进行增容提效改造[1]。现以华能汕头电厂2×300MW燃煤发电机组的脱硫增容改造为例,就技术改造方案、设备选型、旧设备的利用等进行论述。

华能汕头电厂一期2×300MW亚临界机组,锅炉最大连续蒸发量为1000t/h;华能汕头电厂一期脱硫岛采用EPC总包方式建设,采用国外能源公司(AEE)的湿式石灰石 石膏法烟气脱硫技术,一炉一塔配置。于2006年6月陆续完成性能考核工作。该脱硫工程设计煤质的含硫量为0.63%,脱硫装置入口的SO2浓度1322mg/m3,脱硫效率为90%。

2 增容提效改造的必要性

该电厂地处市区,以90%的脱硫效率难以降低硫的排放总量。近年来,因为燃煤品种的变化,煤质含硫量的波动较大。原脱硫装置设计入口含硫量为1322mg/m3,当煤质含硫量超过1700mg/m3时,为了确保排放烟气的含硫量在200mg/m3以下,只能降低机组的负荷。为此,有必要对现有的一期脱硫系统进行技术改造。

3 技术方案的选择

3.1 原脱硫系统的设备配置

改造前,采用石灰石 石膏的湿法烟气脱硫工艺,一炉一塔配置。在设计煤种工况下,可在最大和最小污染物浓度之间的任何值下运行,燃用设计煤种BMCR工况,FGD入口SO2浓度1322mg/Nm3(干基,6%O2)时,脱硫效率不低于90%。脱硫装置装置可用率不小于90%。脱硫系统设置烟气旁路,并设GGH设备。脱硫系统中引风机和增压风机被分开设置。采用石灰石块(小于20mm)作为脱硫剂,设置有石灰石湿式磨机系统,成品浆液细度为32μm(325目,90%通过率)。脱硫副产品为石膏,利用真空皮带脱水机进行脱水后,直接落入石膏库。原脱硫系统中的主要设备,见表1所示。

表1 原脱硫系统中的主要设备

4 改造方案的确定

该电厂一期脱硫装置改造方案中,仍采用石灰石 石膏湿法脱硫工艺,在BMCR工况下,以燃煤基硫份为Sar=0.7%进行设计,性能验收按照Sar=0.87%,对应FGD装置入口的二氧化硫浓度为2000mg/m3(标态、干基,6%O2)。要求出口排放浓度(烟囱入口排放浓度)小于80mg/m3(标态、干基,6%O2),脱硫效率不低于96%。年投运时间不低于6000h,年可用率不低于98%。改造方案中暂不改变增压风机,也不涉及GGH设备。FGD装置运行寿命为20年。本次一期脱硫系统改造不进行制浆系统扩容,不含制浆、脱水等公用系统的改造。为利用原有设备,均按其设备参数进行设计。对原装置的维修及更换等不在此次改造范围内。

需改造的设备系统:

(1)吸收塔系统:增加吸收塔托盘;喷淋层改造为交叉喷淋层;

(2)塔外浆池系统;

(3)氧化空气系统;

(4)石膏一级脱水系统。

4.1 吸收塔系统

(1)吸收塔内增加合金托盘;即在吸收塔内,塔入口烟道与底层喷淋层之间,设置一层吸收塔托盘;可起到均匀烟气分布和预洗作用,以脱除烟气中30%~40%的二氧化硫;降低烟气中的二氧化硫浓度。在2003年,某国外公司专门研究了双托盘、单托盘、无托盘喷淋塔的液气比对脱硫效率的影响[2],并进行了大量的试验,其试验结果,如图1所示。

图1 双托盘、单托盘和无托盘喷淋塔液气比与脱硫效率的关系

从图1可知,在相同的脱硫效率下,托盘需要的液气比最小,无托盘喷淋塔的液气比最大。

(2)改造顶层喷淋层

利用原浆液循环泵,同时,为每台机组新增1台同流量的循环泵,将最顶层的喷淋层改为交叉喷淋层;交叉喷管的布置方式是一项专利技术,可在不改变吸收塔高度的前提下,增加液气比,加大喷淋密度,从而提高脱硫效率[3]。原顶层喷嘴全部更换为空心锥喷嘴。改造前、后的喷淋覆盖范围,见图2、图3所示。

改造后的优点:喷淋层上部布置有两级除雾器。烟气通过吸收塔托盘后,被均匀分布到整个吸收塔截面。吸收塔加装托盘后,使主喷淋区的烟气分布均匀,而且烟气和石灰石/石膏浆液通过托盘上的液膜区域,经充分接触可最大效率地去除烟气中的SO2,这样就提高了吸收塔的脱硫效率。该吸收塔的特点是液气比比较低,从而降低了循环浆液泵的电耗。吸收塔的内表面及托盘无结垢、堵塞问题。通过FGD系统设计经验,采用计算机模拟设计,确定了吸收塔内喷淋层及喷嘴的布置方案,确定了托盘的位置和开孔率、除雾器和烟气进出口的位置,根据液滴的有效喷射轨迹及滞留时间,确定喷淋组件之间的距离;同时优化了pH值、液气比、钙硫比、氧化空气量、浆液浓度、烟气流速等性能参数,从而保证FGD系统连续稳定地运行。

4.2 塔外浆池系统

在此系统中,需新增1个直径8.8m的塔外浆液箱,并设置3台侧进式搅拌器,增设氧化空气管道,增加1台浆液循环泵及配套管道(循环泵按照单元制设置,每台循环泵对应一层喷嘴,循环泵及进口阀门由FGD DCS系统实现顺序控制),为了将浆液泵入原塔,还应增加塔外浆池与原塔的排气联通管。

4.3 氧化空气系统

2台机组需新增2台同流量的氧化风机,每台塔外浆液箱配备1台氧化风机,向塔外浆池提供氧化空气。氧化风机应能提供足够的氧化空气,合理布置氧化喷枪的位置,使塔外浆池内的亚硫酸钙充分转化成硫酸钙。氧化空气应无油。氧化风机运行在效率曲线的最高点上。风机有几乎平坦的效率特性曲线,以保证运行时风机在各种负荷下都有最佳的效率[4]。风机设在离设备外壳1m外。噪声应在85dB(A)以下。应对吸收塔外部的氧化风管进行保温处理。氧化风机及其附属设备由FGD DCS实现顺序控制。

4.4 石膏一级脱水系统

更换2台石膏旋流站,提高石膏脱水处理能力[5]。根据需要对工艺系统中的其他部分,进行局部调整,如冲洗水及压缩空气的就近接入,石灰石浆液管道的原位更换等。

4.5 控制系统

改造方案中,不改变原脱硫DCS系统的结构,按“每台机组增加1台DCS扩展柜”进行设计,新增加的DCS扩展柜接入原DCS系统。操作员站、工程师站及历史站等均为原有设备。原脱硫控制系统的一期DCS系统,共有4个DPU,1号和2号DPU均带有3个扩展柜,为均匀分配DPU的负荷并与原系统保持一致,在3号DPU增加2个扩展柜,1号、2号塔各用1个扩展柜。新增的浆液循环泵和氧化风机的控制,将参照原系统逻辑实现顺序控制,并根据运行和现场要求,修改部分DCS逻辑,整合塔外浆液循环泵、氧化风机与原有设备的控制,实现必要的联锁和自动控制。

改造方案中,新增2台DCS扩展柜,更换了石灰石浆液供浆电磁流量计,增加了塔外浆液箱系统仪表,增加氧化风机系统仪表,原电源系统柜内增加供电控制开关。

4.6 电气系统

脱硫岛电气系统改造后,原脱硫岛主接线系统的接线方式不变,脱硫岛仍保持原有的1号机6kV脱硫段及2号机6kV脱硫段,两段之间设联络开关。改造后,1号机6kV脱硫段增加1台浆液循环泵馈线柜,2号机6kV脱硫段增加1台浆液循环泵馈线柜及1台备用馈线柜,共新增3面F C开关柜,安装在原6kV段预留备用端。改造后的6kV负荷总容量为10819kVA。

新增低压负荷由原1号机400VPC脱硫段和2号机400VPC脱硫段供电,新增低压负荷容量约为220kVA,2台炉的低压负荷总容量为1933 kVA,由新增PC柜供电。1号机400VPC脱硫段增加1台PC馈线柜,2号机400VPC脱硫段增加2台PC馈线柜。

5 改造方案中的主要设备

改造方案中采用的主要设备及参数对比,见表1、表2所示。

表1 改造方案中的主要设备

表2 主要数据对比

6 结 语

在改造方案中充分考虑了已有的条件,利用了已施工完成的设备基础,仅对局部结构进行加固;尽量将新增设备布置在原有建筑物内,最大程度地利用了原有占地面积;在设备选型时,尽量选用已有设备的相同型号,便于后续的设备检修和维护工作;最大化地利用现有设备,降低改造成本。

[1]侯鹏飞,白建云,张恒吉.湿法脱硫入口SO2浓度对脱硫效率影响的非线性回归分析[J].环境工程,2010,23(6):23-26.

[2]海广星,胡小林,田亚菲.石灰石-石膏湿法脱硫工艺脱硫效率影响因素探讨[J].中国科技信息,2011,32(1):14-17.

[3]黄 喆.石灰石-石膏湿法脱硫技术问题及脱硫效率探讨[J].北方环境,2011,43(5):11-13.

[4]王 飞,李忠华,薛建明,等.湿法脱硫技术关键问题研究[J].电力科技与环保,2011,45(6):19-22.

[5]刘剑军,赵志华,严学安,等.湿法脱硫装置SO2吸收系统增容改造方案探讨[J].电力科技与环保,2011,45(6):27-30.

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