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牵引变压器线圈绕制机控制系统的设计

2012-02-20李西宁符晓辉

装备制造技术 2012年5期
关键词:线轴放线线缆

李西宁,符晓辉

(西安启源机电装备股份有限公司,陕西 西安 710018)

随着国内电气化铁路和城市地铁的快速发展,对牵引变压器的需求越来越大。但是牵引变压器中的线圈工艺比较复杂,过去其自动绕制机大多依靠进口,严重制约了产能的扩大。为此,西安启源机电装备股份有限公司和北车大同ABB牵引变压器有限公司合作,研制开发了牵引变压器线圈绕制机,实现了装备的国产化,满足了行业发展的需求。

1 设备描述

本设备机械部分由主机和放线车两大部分组成。其中主机包括:主轴、排线装置、聚酯排线装置及尾座,放线车包括:6个两组放线轴、放线车平行移动装置。

图1 线圈绕制机侧视简图

设备进行绕制时,线盘安放在放线轴上,线缆首先通过一系列的张力控制部件,最后经排线装置引导,并缠绕在固定于主轴的绕线模之上。随着主轴的旋转,排线装置和放线车同时根据线缆宽度平行随动,直至线圈当前层匝数完成。接着线圈升层,平行移动换向,继续绕制直至线圈本段完成。

绕制过程中,线圈的品质主要取决于以下3个方面:

(1)主轴旋转计数。决定线圈绕制的匝数精度。

(2)排线装置及放线车平行随动。决定线圈线缆排布的均匀性和紧密性。

(3)线缆张力控制。决定线圈层间紧密程度从而保证线圈外径的尺寸精度。

2 控制系统的构成

本设备的控制系统,主要部件均采用欧姆龙公司SYSMAC CJ2系列的产品:选用CJ2H作为中央处理单元,其首先采集NS触摸屏中操作人员输入的线圈参数,计算并控制主轴进行旋转绕制。然后利用高速计数单元CT021记录主轴变频器回馈的主轴电机编码器信号,处理并计算后通过定位控制单元NC434对排线装置伺服、聚酯装置伺服、放线车移动伺服进行随动控制。

3 主要控制功能的设计

3.1 主轴电机编码器信号分配

为了保证主轴旋转控制的高效性和准确性,主轴电机编码器的信号需要同时分别传送至3处:主轴变频器,用以实现变频器的矢量控制;高速计数单元,用以计算主轴旋转的圈数;定位控制单元,用来作为伺服装置进行跟随运动的目标信号。

由于以上3个部件的输入电流,均分别为10 mA、11 mA、10 mA,总和超过了编码器输出电流20 mA的上限,采取编码器直接并接3路输出的方案,是不可行的。

因此本设备采用了安川H1000系列作为主轴变频器,利用其编码器PG接口卡带有一路脉冲分频输出的功能,使得变频器在接受主轴电机编码器输入的同时,可按设定比例将脉冲进行输出。

最终的方案如图2所示。主轴电机编码器并接两路输出:一路连接至定位控制单元;另一路连接至主轴变频器,并通过PG卡输出至高速计数单元。

图2 控制系统简图

3.2 排线装置及放线车平行随动控制

在绕线过程中,随着主轴的旋转,排线装置需要根据输入的线缆宽度和指定的左右方向,进行精确的轴向跟随运动,以保证线缆排布得均匀、紧密。同时放线车也需要以同样的比例随动,保持和排线装置的平行,使得线缆保持始终保持平直,以防止在移动过程中线缆受到侧向的拉力,导致变形或影响张力。

为了实现以上的控制过程,一般的方法是通过高速计数单元,采集固定时间片中的主轴电机编码器脉冲数量,从而计算出主轴电机此时间片中的平均速度,进而通过此速度控制伺服装置的随动。这种采样计算的方法,在伺服轴进行加速和减速运行时,很容易导致控制的滞后和不准确,进而影响到排线的效果,有时甚至可能产生线缆相互摩擦,使得线缆绝缘破坏的现象,严重影响线圈的品质。

针对这些问题,本设备采用了NC434定位控制单元。此部件与CJ2H中央处理单元一起使用时,可以对伺服轴进行电子齿轮同步控制。即在定位控制单元中,设置好目标轴、跟随轴和比例,利用系统功能块激活电子齿轮功能时,系统将控制跟随轴严格的根据设定比例,随着目标轴进行运动。由于这种同步控制,都是由系统通过对伺服轴的输入输出脉冲进行高速处理来实现的,处理的最快周期达到了1 ms,所以可以保证在目标轴和跟随轴无论在加速、减速还是在匀速时,都精确地按比例运行,从而保证了设备控制的实时性和高精度。

实际方案中,将主轴电机编码器信号在定位控制单元中配置为外部编码器轴,将排线装置伺服配置为轴1,将放线车移动伺服配置为轴3,如图3所示。其中轴2为聚酯装置伺服,不参与同步控制。

图3 定位控制单元轴配置

进行编程时,将外部编码器轴作为目标轴,轴1作为电子齿轮的跟随轴,同步比例根据操作人员输入的线缆宽度进行计算。同时将轴1作为目标轴,轴3作为跟随轴,同步比例设定为1,即同比例随动。按照控制系统要求,为了实现同步控制,需要调用电子齿轮功能块,并将控制程序语句放置于中断任务02中,实际程序段如图4所示。

图4 同步控制程序段

3.3 线缆张力控制

线圈卷绕时,线缆上必须保持相对恒定且适度的张力,以保证线圈层间紧密程度,从而保证线圈外径的尺寸精度。

本设备上每根线缆的张力,均由安装在其对应的放线轴一端上的气动抱闸提供,如图5所示。其中抱闸的气压由比例阀进行控制。

图5 张力控制示意图

根据实际的测试,在设备所使用的气压范围里,抱闸制动力在放线轴上产生的制动扭矩与比例阀提供的气压,基本成线性的关系

式中,

T为放线轴制动扭矩;

P为比例阀气压;

K为比例系数,数值为80。

通过安装在绕线轴一侧的超声波开关,测量线盘表面至开关的距离,并通过实际测量的开关至放线轴轴心的距离,计算出线盘当前的半径

式中,

R为线盘当前半径;

Li为超声波开关安装位置至绕线轴中心的距离;

Lu为超声波开关测量的线盘表面至开关的距离。

设备运行过程中,线缆由线盘切线方向拉出,力臂长度即为当前线盘半径,其张力可由下式得出

式中,F为线缆张力。

由张力的表达式可以得出:当张力由操作人员给定时,系统可根据线盘超声波开关测得的当前线盘半径,计算出抱闸所需的气压值,从而控制比例阀相应的输出。当卷绕进行时,线盘上的线缆变少,半径变小,系统可实时地根据上式的计算值,控制比例阀输出气压等比例的变小,以此保证线缆张力处于基本恒定的状态。

4 结束语

牵引变压器线圈绕制机的控制系统,基于欧姆龙公司CJ系列的产品。系统设计充分地利用各个部件的功能,用以实现自动化、高精度的线圈生产。

从2010年10月至今,北车大同ABB牵引变压器有限公司先后有3批共16台此种设备投入使用,基本替代了昂贵的进口设备,满足了厂家扩大产能的需要。

[1]欧姆龙公司.CJ Position Control Units OPERATION MANUAL(CJ1W-NC214/234/414/434)[Z].日本京都:欧姆龙工业自动化公司,2009.

[2]欧姆龙公司.CJ2 CPU Unit Software User’s Manual[Z].日本京都:欧姆龙工业自动化公司,2010.

[3]安川公司.安川变频器H1000技术手册[K].日本福冈:安川电机,2009.

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