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联合循环机组高中压缸汽封磨损故障诊断

2011-05-29胡松如应光耀

浙江电力 2011年6期
关键词:汽封轴封燃机

胡松如,应光耀

(1.浙江浙能镇海发电有限责任公司,浙江 宁波 315208;2.浙江省电力试验研究院,杭州 310014)

镇海电厂11号蒸汽-燃气联合循环发电机组选用美国GE公司PG9315FA型燃气轮机、D10型带再热系统的双缸双流式汽轮机、390H型氢冷发电机。燃气轮机、蒸汽轮机和发电机转子刚性地串联在一根长轴上,燃气轮机进气端输出功率,轴配置为燃机-汽机-发电机,工作转速3000 r/min。燃气机组主轴分为4段:燃机压气机转子、高中压转子、低压转子、发电机转子,均为整锻实心转子,每段转子均由两个径向轴瓦支撑,轴系布置如图1所示。1,3,4,5为可倾瓦轴承;2,6,7,8为椭圆瓦轴承,推力瓦在1号轴承处。

机组在调试期间曾多次出现碰摩事件,高中缸效率明显低于同类型机组,尽管11号机组平时能正常开机运行,但根据镇海12号机组的开缸经验[1]及11号机组的高压缸试验效率状况,判断早期的碰摩已使高压缸汽封出现磨损,并由机组检修情况得到证实。

图1 轴系布置示意图

1 燃机初期碰摩现象

11号燃机于2006年12月 30日 0∶05∶30首次冷拖至699 r/min,此时3Y,3X,4Y,4X振动分别为 16,25,21,25 μm。 之后在定转速情况下,3Y,3X,4Y,4X振动随着时间持续上升,0∶20∶30拍机时,3Y,3X,4Y,4X 分别达到 95,112,71,74 μm。3号和4号瓦轴振的振幅随时间逐步增大,相位也逐步增大,而且振幅增幅越来越大,增大的振动以1X倍频分量为主,见图2。图3的升、降速曲线Bode图也显示降速过程的振动明显大于升速过程,且振动回落比较慢。在700 r/min就产生这么大的振动,表现为较明显的碰摩振动特征[2],高中压转子局部受热不均匀而使转子弯曲,振动逐步恶化。对汽机检查后发现,高中压汽缸下半部并没有加保温层。9F汽机在冷拖期间仅靠轴封辅汽来加热汽缸和保持汽缸温度均匀,如果汽缸下半部未保温,则会导致下缸冷却太快而无法胀出、上下缸温差偏大,容易导致动静碰摩的产生。

图2 首次冷拖3Y趋势图

图3 首次冷拖3Y Bode图

基于以上分析,采取以下措施:高中压汽缸加保温层;严格控制辅助蒸汽温度和辅助蒸汽投用的时间。之后,于12月30日12∶00开始冷拖、点火、冲转,13∶33顺利到3000 r/min,整个轴系振动除4Y超出优良范围外,其他瓦轴振都在优良范围。高中压转子临界转速在1930~1950 r/min,低压转子临界转速为1250 r/min,发电机转子临界转速在1120~1140 r/min。

11号燃机于2007年1月 4日9∶00开始重新启动,到700 r/min后3号和4号瓦轴振动振幅又随着时间持续上升,基本以工频分量为主,相位也持续增加,振动现象跟首次冷拖基本相同,判断为碰摩,遂尝试冲转,因870 r/min时3X超过220 μm而停机。现场高中压转子轴封有刺耳异声,检查判断高中压轴封已有冷空气进入。查看轴封汽压力和温度数据,发现轴封汽温度偏低,可能导致轴封失效。调整轴封汽压力和温度,待轴封能向外冒汽后,于4日14∶00再次开机,冷拖至700 r/min后3号和4号瓦轴振仍然持续上升,见图4,试冲至1300 r/min时因3X振动大而跳机。冷拖定转速清吹时,3号和4号轴振仍然爬升,相位也剧烈变化,振动与前几次振动爬升情况类似。有可能引起汽机高中压转子碰摩的有轴封汽和保温层两个因素,之前已对轴封汽进行仔细调整,但未检查保温层,因此对高中压缸保温层进行详细检查,发现高中压缸下半部保温层有空隙,保温效果欠佳。对高中压缸保温层加厚补漏后,于1月5日再次开机,机组顺利冲转至3000 r/min。从1月5日开始,在冲管期间多次开机,机组都能顺利冲至3000 r/min,并网带负荷时的机组振动也都在合格范围之内。

图4 1月4日14∶00冲转3X Bode图

通过试运行发现,3号瓦振动对轴封汽温度的变化较为敏感,曾经因汽封温度高(210℃)导致3号瓦振动大而跳机。在某次启动中,发现启动前上下缸温差偏大,约为40℃,降低汽封温度至170℃,盘车4 h后机组启动,振动正常。因此在机组启动前应根据缸温对轴封汽温度进行调整,避免蒸汽温度与金属温度相差过大,并保持高中压缸的上下缸温差不超过28℃。

2 汽轮机效率试验

为了判别汽轮机高、中压缸的实际通流效率状况,于2007年7-8月进行了汽轮机焓降效率试验,试验得出11号机组的汽轮机高压缸实际效率仅为79.7%,该数值与美国GE公司的高压缸效率设计值(86.1%)以及其他电厂同类型机组的汽轮机实际测试效率(85%~86%)相比差距较大(见表2),结合机组在早期曾发生多次启动过程中的碰摩事件,机组在运行中对轴封汽温度、上下缸温差参数非常敏感,因碰摩而重新启动的次数多于同类型机组,因此怀疑汽轮机高压缸通流内部汽封已损坏。尽管11号机组能正常开机运行,但根据12号机组的开缸经验以及11号机组的高压缸试验效率状况,决定对11号机组汽轮机作开缸检查,结果发现汽轮机高压缸也发生了严重碰摩。

表2 几台9F机组D10型高压缸效率试验结果

3 机组检修情况

2007年11月打开11号机高中缸,发现高压外轴封齿断裂,高压隔板汽封齿破损严重,高中压转子往燃机方向移动,高压部分转子与汽封齿发生轴向碰摩,1-6级汽封齿的高齿都已经被磨平,7-12级汽封齿未见异常。对高压转子的中心、推拉杆间隙、高压外缸外引、高压转子围带与隔板汽封轴向间隙进行了全面测量,数据表明高压转子的中心、推拉杆间隙都在合格范围内,而高压转子轴向定位尺寸(高中压转子的K值,即高中压第2级隔板汽封轴向间隙)安装数据比设计数据往燃机方向偏离0.8 mm,高中压转子往燃机方向窜动1 mm,即高中压转子往燃机方向偏离设计值共1.8 mm。

在早期的碰摩故障中,由于汽缸下缸未加保温和保温里层有间隙,保温效果很差,使汽机转子在轴封汽作用下受热膨胀速度较快,而由于保温效果欠佳,汽缸未充分胀出,转子与缸体受热和冷却不均而产生差胀,在高中压转子隔板间隙较正常值小1.8 mm的情况下,机组非常容易发生碰摩事故,高中压转子在轴向位置始终处于不安全和不稳定的状态。这就需要机组在启动过程中要控制最佳的轴封汽温度、高压缸上下缸温差更小,才能使缸胀和轴胀充分,不在轴向位置发生碰摩。

4 结语

根据高压缸效率和早期启动轴系振动数据,认为机组的高压缸通流部分隔板汽封已经损坏,检修结果也证实了这一判断。

镇海电厂两台9F燃气联合循环机组动静碰摩的原因之一是高中压转子轴向定位尺寸K值跟设计值有较大的偏差。联合循环机组的高中压缸为合缸整体组装后送至电厂,现场安装阶段无法直接测量K值,这给正确判断高中压转子轴向位置带来一定困难。因此在现场安装过程中应进一步加强质量管理,必须测试轴窜、高中压轴向外引、低压轴向外引,与设计值、出厂值作比较,保证各间隙尺寸在制造厂家设计值范围内。

GE公司的9F联合循环机组在启动过程中应避免发生动静碰摩,对已经在启动过程中多次发生碰摩的机组应引起重视,必要时安排性能考核试验,结合高压缸效率来判断碰摩是否已损坏隔板汽封。

[1] 应光耀,童小忠,吴文健.9F联合循环机组严重碰摩诊断分析及处理[J].汽轮机技术,2010,52(1)∶74-76.

[2] 陆颂元,童小忠.汽轮机组现场动静碰磨故障的振动特征及分析诊断方法[J].动力工程 2002,22(6)∶2020-2024.

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