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镁铝钙合金在H08A钢中的应用

2009-09-30郭旭东

今日科苑 2009年11期
关键词:应用

张 全 陈 军 郭旭东

摘要:宣钢炼钢厂针对生产低碳低硅焊条钢存在的质量问题,通过合理选择脱氧卉町种类,优化脱氧方法。使钢水和铸坯质量大大改善,取得了宝贵经验。

关键词:低碳低硅焊条钢;镁铝钙合金;应用

一、前言

低硅、低碳铝镇静钢为改善组织结构,消除皮下气泡产生,通常要求具有微量铝含量,钢中夹杂物数量要少,尺寸要小,并能呈塑性,生产中采用大量的铝进行脱氧,钢水过剩的氧量势必产生大量的Al2O3,常导致水口结瘤,中断浇注。因此,选择合适的脱氧材料,执行正确的脱氧工艺路线是生产低硅、低碳铝镇静钢的重要环节。宣化钢铁责任有限公司(以下简称宣钢),2005年焊条钢H08A规模生产以来,脱氧工艺长期采用转炉铝锰预脱氧与吹氩站喂铝线辅助降氧,后喂钙线变性处理的方式,此工艺到氩站控氧极其不稳定,氩站喂线量较大,对钢水中变性产物,变性量及时间要求高,稍有处理不当易造成铸机钢水可浇性差,导致浇注时中包水口发生蓄流,严重时缺流、停机;另外,水口内的粘附物一旦被冲刷掉,随即进入钢中,恶化钢坯质量,生产中通常采用与XY08Z套拉缓流的方式解决已粘附的水口,钢种命中率低,改炼炉次较多,连拉炉数8-10炉,如分坯不准确,铸坯易产生成分异议;因控氧不稳定,氧站处理过程中炉渣回氧现象较为明显,硅损严重,硅低于0 015%时,易产生皮下气泡,无法正常轧制。

二、含铝,镁,钙脱氧荆脱氧基奉原理

通常在生产低碳、低硅铝镇静钢时都是先用铝脱氧,而后喂钙线对夹杂物变性处理。为了消除铝脱氧钢中A12O3夹杂的危害,大多采用钙处理,当钙、铝复合脱氧时,活度积比单独用铝的活度积小,其脱氧能力大(约为190倍),钙的存在提高了铝的脱氧能力,即在达到同样的脱氧效果时,减少铝在钢中的消耗量,同时铝的存在也减少了强氧化剂钙的脱氧消耗和钙的挥发损失,避免二次氧化时产生更多的A12O3夹杂堵塞水口;镁和其它强脱氧剂如铝做成合金形式不仅可以降低其蒸汽压,提高其利用率,脱氧时相互作用生成复合脱氧产物,在钢中更易上浮排除。使用钙镁脱氧剂,可以进一步地降低钢中的氧和硫、改善夹杂物的形态、大小和分布;经过钙处理后,钢中仍然会存在大颗粒的钙铝酸盐。经过铝脱氧后的钢进行钙处理后,氧化物的面积增加了大概六倍,镁处理后的钢中氧化物夹杂的面积几乎没什么变化,并且细小,镁与钙一样,镁脱氧产生的MgO也能与Al203反应生成镁铝尖晶石,MgO A1203在钢中不容易聚集长大,高度弥散分布在钢中;镁处理后钢中非金属夹杂物的尺寸分布也发生明显变化。

脱氧剂对钢中夹杂物尺寸数量和尺寸分布影响

(二)使用镁铝钙合金处理试验方案:

1、基于含钙、镁、铝脱氧剂的脱氧及脱硫速度快,增强变性效果的原因,方案使用镁铝钙合金替代原铝锰合金脱氧,成分含量如下:

2、转炉终点控制执行原有工艺。

3、出钢用铝镁钙铁代替原工艺铝锰合金脱氧。

铝镁钙铁合金按1.3kg/吨钢加入量;其它合金及渣料加入量执行现有工艺。

4、出钢1/3后,加入1/3铝镁钙合金,再加入其它合金,然后加入剩余的铝镁钙铁。

共试验了8炉,其中5炉用镁铝钙铁脱氧,3炉采用原工艺进行脱氧。转炉出钢成分、出钢过程中加入脱氧剂,所加合金种类及数量,出钢后钢包定活度氧值见表3,

5、试验结果及分析:

12526至12530为镁铝钙铁脱氧炉次,12531至12533为用铝锰合金脱氧炉次。由表3可以看出用镁铝钙铁脱氧较用脱氧的炉次的到站活度氧含量低,氧值稳定,在终点相同时,加1.6kg/吨钢镁铝钙铁脱氧的12526炉次的到站活度氧含量,比加相同铝量2.2kg/吨钢12533炉次的铝锰铁到站活度氧含量低近20ppm,钙、铝吸收率较高,说明镁铝钙铁有很强的脱氧效果,适当的增加镁铝钙铁的量可以进一步的降低钢中的氧含量,且脱氧脱硫速度比较快。从分析过程硫含量。加镁铝钙铁炉次较加铝锰炉次的硫含量降低近0.002%-0.003%,但在终点出钢碳低,氧含量较高情况下,钙、镁主要与钢中的氧反应,脱硫效果不明显。

三、结论

主要试验结果如下:

(一)通过脱氧剂对比试验中,镁铝饵铁有很强的脱氧、脱硫作用,且脱氧脱硫速度比较快。

(二)铝镁钙脱氧剂对H08A钢液脱氧。钢中的活度氧值较原工艺脱氧的炉次的低。且钢中活度氧值比较稳定,钢中残余的非金属夹杂物大幅度减少。

(三)使用中存在的问题及相关技术措施:

在使用镁铝钙合金对H08A钢脱氧后,活度氧值很稳定,减少了氩站大量补铝线降氧的操作,但由于生产中无法实现理想的挡渣效果,即满足钢包渣层厚度≤70mm;炉渣回氧的问题仍然时常造成反复喂线。对钢水污染严重,影响可浇性及造成钢水硅损失,以往多采用对钢包渣的改性,如出钢毕加入铝饼、铝粒,降低渣的氧化,或出钢时向钢包内加入精炼渣;但改性剂与炉渣反应时间不稳定,加入量难确定,量大时与钢水、炉渣双重反应,氩站定氧波动大。

引入镁铝钙合金后尝试取消氩站喂补铝线的操作,使用镁铝钙合金投补降氧及炉渣改质,钢水降氧较稳定,但由于比重较轻,后由铝锰替代其作为后补降氧及炉渣改质:该操作在生产实践中已推广应用,大大缩短了炉外处理的时间。

(四)通过该脱氧剂推广试验,相关工艺操作得到优化,H08A命中率提高,平均每个中包炼18炉以上,最高炼成炉数达24炉,减少了蓄流和损钢,无停机事故发生。

采用铝镁钙铁合金脱氧,不但脱氧剂用量少,脱氧充分,而且该脱氧剂有改变夹杂物形态,促进夹杂物上浮的功能,钢中夹杂物量减少,减轻了LF精炼工艺中喂钙线变性处理的负担,净化了钢液。可提高改善脱氧效率,提高钢水洁净度,确保炼钢生产工艺顺行,降低生产成本。

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