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泥膜共生/臭氧催化氧化工艺在污水处理厂提标改造中的应用

2024-05-06刘伟刚谷雷严杨卫华刘营营

净水技术 2024年4期
关键词:沉池原水投加量

刘伟刚,张 欢,刘 欣,谷雷严,杨卫华,刘营营

(1.中国石化集团胜利石油管理局有限公司供水分公司,山东东营 257000;2.中国城市建设研究院有限公司,北京 100120)

随着国家环保战略的推行,污水处理厂出水排放标准日趋严格。 东营市政府明确要求辖区内污水处理厂排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A 标准提升到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的“准Ⅳ类”标准[化学需氧量(CODCr)≤30 mg/L,氨氮≤1.5(3) mg/L,总氮≤10(12) mg/L,总磷≤0.3 mg/L,括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标]。而对于建设年代较为久远的污水处理厂,普遍存在工艺老旧问题,工艺效率低、药剂投加量大、吨水处理成本高。 若仍采用老旧工艺应对新标准,一方面导致药剂、能耗等处理成本增高,厂区运行负担加剧;另一方面受限于传统工艺本身,即使提高药剂成本与停留时间,也难以满足更严格的排污要求[1-3]。因此,亟需在提标过程中引入适合原位改造、占地面积小并且对氮素及有机物去除效率较高的新工艺或新材料,以提高出水水质,降低处理能耗。

泥膜共生工艺的提出和应用为水厂提标改造提供了新思路与新方法,利用在活性污泥系统中原位布设生物填料,构建稳定而高效的生物膜以富集微生物,提高对氮素及有机物的去除效率,并解决用地面积有限等问题[4-5]。 臭氧催化氧化深度处理工艺,通过催化臭氧氧化反应产生强氧化性·OH,可将水中的难降解有机物开环、断链,或直接矿化为CO2和H2O,进一步降低出水CODCr浓度[6-8]。 目前,大量研究主要集中在移动床生物膜反应器(MBBR)系统中的微生物结构及功能[9-10],而缺乏工程运行过程中对泥膜共生系统实际效果跟踪反馈、微生物菌群变化、全流程有机物转化等工程性研究。

鉴于此,2022 年10 月,将“泥膜共生/臭氧催化氧化工艺”在东营S 污水处理厂提标改造工程中应用。 项目运行后,通过分析工艺改造前后CODCr、氨氮、总氮的去除效果和碳源投加量变化,阐明微生物菌群变化,揭示有机物降解规律等,为泥膜共生及臭氧催化氧化工艺的工程应用研究,以及同类型污水处理厂提标改造提供技术支持与示范案例。

1 项目概况

1.1 处理规模与工艺

东营S 污水处理厂建成于2013 年,污水处理厂处理规模为2×104m3/d,原水主要为区域内的生活污水及少量石化废水。 厂区主体工艺流程如图1 所示,工艺为细格栅及曝气沉砂池→厌氧-缺氧-好氧法(AAO)生化池→二沉池→高密度沉淀池→活性砂滤池→紫外线消毒池。 其中,在AAO 生化池缺氧段投加乙酸钠作为外加碳源;在高密度沉淀池投加聚铁去除悬浮物(SS)、总磷等。

图1 改造前工艺流程Fig.1 Process Flow before Reconstruction

1.2 原水水质分析

不同季节下原水水质如表1 所示。 由表1 可知,厂区来水中CODCr、五日生化需氧量(BOD5)、总氮等指标表现出“夏高冬低”的特点。 全年CODCr为60~400 mg/L,BOD5为15 ~120 mg/L,全年B/C均值为0.29。 此外,来水中总氮质量浓度较高(最高时超100 mg/L),表征进水中碳氮相对丰富程度的C/N 值偏低,主要集中在2.9~3.7。

表1 不同季节下的原水水质Tab.1 Raw Water Quality in Different Seasons

1.3 改造前工艺面临问题

通过对东营S 污水处理厂近3 年运行情况综合分析,原工艺面临问题如下。

(1)污水处理厂来水BOD5数值偏低,总氮数值偏高,为满足排放标准,厂区需大量投加乙酸钠作为反硝化电子供体。 在高碳源投加量下,基本可满足现行排放标准,但若继续提高出水标准,需大量增加碳源投加量,厂区运行成本压力陡增。

(2)污水处理厂来水中含有少量工业废水,现有混凝沉淀工艺对SS、总磷等有一定去除效率,但溶解性有机质(DOM)通常以分子形式存在,混凝工艺对其去除率较低,受限于工艺本身,即使提高聚铁等混凝剂投加量,也难以满足新标准CODCr排放要求。

2 污水处理厂提标改造工艺方案

2.1 工艺思路分析

根据现状工程出水水质情况以及厂区可用占地,本次提标改造需充分挖掘现有设施潜力,并结合现有工艺,强化生化处理以及提升深度处理设施处理能力,全面降低出水各项指标,保证出水稳定达标。 同时,进一步降低厂区能耗、药耗和污泥产量。经综合对比分析,采用泥膜共生工艺对AAO 生化池进行改造,在缺氧区和好氧区增加聚乙烯生物填料提高有效污泥浓度,形成生物膜内外同步反硝化;同时,新建臭氧催化氧化深度处理工艺,进一步去除水中的难降解有机污染物,应对原水水质变化。 改造后工艺流程如图2 所示。

图2 改造后工艺流程Fig.2 Process Flow after Reconstruction

2.2 泥膜共生/臭氧催化氧化工程设计

生化处理工艺具体改造方法和工程内容包括对生化处理池重新进行功能分区,其中,设置预反硝化段停留时间为0.78 h;厌氧段停留时间为1.20 h;缺氧一段停留时间为5.40 h;好氧一段停留时间为9.11 h;缺氧二段停留时间为1.65 h;好氧二段停留时间为1.45 h;总停留时间为19.59 h。 内回流比为150%~300%。 改造后池体布设剖面图如图3 所示。

图3 泥膜共生系统布设剖面图Fig.3 Layout Section of Integrated Fixed Film Activated Sludge

深度处理工艺中的臭氧催化氧化池体采用钢筋混凝土结构,如图4 所示,池体尺寸为30.0 m×13.2 m×(7.85 ~9.10)m,设计为1 座,分2 格,有效水深为7.3~8.3 m,单格停留时间为0.5 h,催化填料填充高度为1.0 m,粒径为0.5~1.5 mm。 臭氧发生器臭氧制备量为7 kg O3/h,3 台,2 备1 用,臭氧最大投加量为15 mg/L,臭氧质量分数为10%。

图4 臭氧催化氧化罐布设剖面图Fig.4 Layout Section of Catalytic Ozonation Tank

2.3 检测与分析方法

CODCr采用《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828—2017)测定;氨氮采用《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535—2009)测定;总氮采用《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636—2012)测定。

微生物多样性组成谱:采用Illumina 平台分析改造前后物种组成及微生物形态变化。 活性污泥与生物填料形貌:采用捷克TESCAN MIRA LMS 扫描电子显微镜,将样品真空冷冻干燥后喷金,观察形貌与结构。 DOM 种类及荧光强度:采用日本Hitachi F-7000 荧光分光光度计表征改造前后DOM 种类及荧光强度变化。 特征有机物:采用Agilent 7890A-5975C 气质联用仪(GC-MS)分析改造前后水中特征有机物的变化。

3 工程应用效果与性能分析

2022 年10 月下旬,工艺通水运行并完成调试。新工艺运行后,臭氧投加量为10 mg/L,接触氧化时间为30 min。 为判断工艺改造后的工程应用效果,对比改造前2022 年1 月—3 月(气温为-6~4 ℃,水温为7~11 ℃)与改造后2023 年1 月—3 月(气温为-13~5 ℃,水温为6~10 ℃)的运行数据。

3.1 污染物去除效果变化分析

2022 年1 月—3 月和2023 年1 月—3 月污染物去除效果如图5 所示。 由图5 可知,2022 年1 月—3 月与2023 年1 月—3 月,原水CODCr、氨氮、总氮 等水质指标日变化幅度较大,但原水污染物范围基本相同。

图5 改造前后污染物去除效果Fig.5 Results of Pollutant Removal before and after Reconstruction

图5(a)为改造前后CODCr去除效果变化。2022 年1 月—3 月,进水、二沉池出水、高密度沉淀池出水的CODCr质量浓度分别为213 ~532、25 ~81、29.8 ~57.2 mg/L,均值分别为354.3、52.2、38.3 mg/L;再经砂滤池及消毒工艺后,可基本满足原标准中CODCr不高于50 mg/L 的排放要求。 工艺改造后,2023 年1 月—3 月,进水CODCr为221 ~547 mg/L,均值为367.1 mg/L,比2022 年度略有升高。经生化处理后,二沉池出水降至26.6 ~54 mg/L,二沉池出水CODCr均值自改造前的52.2 mg/L 降至42.8 mg/L。 分析原因是泥膜共生提供了相对稳定的微环境,包括适当的氧气和营养物质供应,生物膜的存在能够保护微生物免受外部环境变化的影响,有助于功能菌在填料表面的集聚和增殖,增加了有机物降解的速率。 经高密度沉淀池后,CODCr均值为25.2 mg/L,个别时段出水高于30 mg/L。 因此,控制深度处理工艺的臭氧投加量为10 mg/L,臭氧催化氧化出水CODCr稳定在25 mg/L 以下,均值为20.4 mg/L,稳定满足达标排放。

图5(b)为改造前后氨氮去除效果变化。 改造前后进水氨氮变化幅度基本一致,改造前二沉池出水氨氮质量浓度集中在1.6 ~2.6 mg/L,均值为2.2 mg/L;改造后二沉池出水氨氮集中在0.9 ~1.3 mg/L,均值自2.2 mg/L 降至1.2 mg/L。 经高密度沉淀池后,氨氮质量浓度均值在改造前后均继续降低至0.6 mg/L 以内。

图5(c)为改造前后总氮去除效果变化。 改造前2022 年1 月—3 月,进水、二沉池出水、高密度沉淀池出水的总氮分别为54.5 ~98.9、12.93 ~16.9、8.8 ~14.7 mg/L,均值分别为71.1、14.0、12.2 mg/L。 改造后2023 年1 月—3 月,进水、二沉池出水、臭氧出水的总氮质量浓度分别为57.1 ~99.9、6.1~10.0、4.8 ~8.9 mg/L,均值分别为82.3、8.7、7.6 mg/L。

图6 为改造前后碳源投加量及生化池反应C/N变化。 原水C/N 较低,反硝化过程电子供体不足,因此,在缺氧段投加有效含量为25%的乙酸钠作为外加碳源,投加量为120 ~154 mg/L,均值为140 mg/L。 统计期间,生化池内反应的C/N 主要集中在4.3~8.1,均值为5.74。 改造后在缺氧段投加规格完全相同的乙酸钠,投加量为42 ~66 mg/L,均值为57.6 mg/L,比改造前碳源投加量降低58.9%。 统计期间,生化池内反应的C/N 主要集中在3.3 ~5.8,均值自5.74 降至4.53。 分析引入泥膜共生工艺后可提高脱氮效率、降低碳源投加量的原因为通过泥膜工艺构建了共生微生物群落,对世代较长的菌种有更好的截留和富集作用,种群丰度提高,多种微生物协同共生,有利于高效脱氮[11-12]。 此外,相关研究[13]表明,泥膜内部的微生物群体会产生有机物代谢的副产物,这些有机物可以作为内部碳源,提供给脱氮微生物,从而降低了对外部碳源的需求。

图6 改造前后碳源投加量及生化池反应C/N 变化Fig.6 Changes of Carbon Source Dosages and Biochemical Tank Reaction C/N before and after Reconstruction

3.2 物种组成及微生物形态变化分析

改造前后缺氧池活性污泥中微生物群落系统发育树如图7 所示,门水平上的相对丰度如表2 所示。由图7、表2 可知,检测出的丰度前10 的菌门中,变形菌门(Proteobacteria)、绿弯菌门(Chloroflexi)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、硝化螺旋菌门(Nitrospirae)在改造前后占比皆较为丰富。 改造后Proteobacteria菌门相对丰度由50.9%提升至62.7%,Nitrospirae相对丰度由6.4%提升至6.7%。 研究[14-15]表明,Proteobacteria 在有机物降解、生物脱氮及除磷过程中起到重要作用,Nitrospirae 主要与氨氧化有关。表明增设填料后影响了微生物群落结构,使其更有利于脱氮和去CODCr的功能菌群富集。

表2 改造前后缺氧池微生物菌群在门水平上的相对丰度(前10)Tab.2 Relative Abundance of Microbial Communities under Phylum Level in Anaerobic Tanks before and after Reconstruction (Top 10)

图7 缺氧池物种进化树图Fig.7 Tree Diagram of Species Evolution in Anoxic Pools

改造前后缺氧池微生物菌群在属水平上的相对丰度如表3 所示。 由表3 可知,改造后,Candidatus_competibacter菌属相对丰度自2.2%提高至14.8%,研究[16]表明,该菌普遍存在于污泥龄较长的系统,如生物膜或颗粒污泥系统,其主要与脱氮、除磷及改善污泥沉降性有关。 硝化菌属(Nitrospira)和自养反硝化菌属(Ellin6067) 较改造前相对丰度均得到提高,其可在缺氧环境中提高硝化过程的稳定性,提高氮转化效率;陶厄氏菌属(Thauera)、丝状细菌属(Hyphomicrobium)和脱氯单孢菌属(Dechloromonas)等具有反硝化作用[17-18]。 微生物菌群变化与改造后二沉池出水氨氮、总氮浓度同时降低的结果相符。此外,微生物测序结果表明了通过泥膜共生系统,可对世代时间较长的Nitrospira等菌种进行截留,为有机物去除和氮转化的功能菌群提供了更适宜的增殖环境。

表3 改造前后缺氧池微生物菌群在属水平上的相对丰度(前10)Tab.3 Relative Abundance of Microbial Communities under Genus Level in Anaerobic Tanks before and after Reconstruction (Top 10)

改造前后好氧池活性污泥中微生物群落系统发育树如图8 所示,门水平上的相对丰度如表4 所示。由表4 可知,改造后,泥膜共生系统中Nitrospirae 明显提升,相对丰度增加10.7%。

表4 改造前后好氧池微生物菌群在门水平上的相对丰度(前10)Tab.4 Relative Abundance of Microbial Communities under Phylum Level in Aerobic Tanks before and after Reconstruction (Top 10)

图8 好氧池物种进化树图Fig.8 Species Evolution Tree of Aerobic Pool

改造前后好氧池活性污泥中微生物菌群在属水平上的相对丰度,如表5 所示。 由表4 可知,改造后,与氨氧化有关的Nitrospirae 相对丰度自5.4%提高至16.1%,表明构建泥膜共生系统后,提高了对好氧池硝化功能菌的截留、富集,增强了生物系统对来水中氨氮的转化去除能力。

表5 改造前后好氧池微生物菌群在属水平上的相对丰度(前10)Tab.5 Relative Abundance of Microbial Communities at Genus Level in Aerobic Tanks before and after Reconstruction (Top 10)

改造前活性污泥与改造后生物填料扫描电子显微镜(SEM)表征,如图9 所示。 由图9(a)可知,在5 000 倍放大倍数下,改造前菌群结构聚集相对松散,具有明显的多孔性结构,并在20 000 倍放大倍数下可以观察到不同大小、形状的絮体。由图9(b)可知,在5 000 倍放大倍数下,微生物细胞排列形成多层结构,物菌落结构交织在一起,形成稳定、密实的生物膜体。 在20 000 倍放大倍数下,微生物细胞聚集附着在填料表面,形成连续覆盖层。

图9 改造前活性污泥与改造后生物填料SEM 表征Fig.9 SEM Characterization of Pre Reconstruction Activated Sludge and Post Reconstruction Biological Filler

3.3 全流程有机物变化分析

三维荧光光谱图可分为5 个区[19]:Ⅰ区域[Ex/Em=(220~250)nm/(280 ~330)nm]的峰为类蛋白质荧光团,主要为类酪氨酸;Ⅱ区域[Ex/Em=(220 ~250)nm/(330 ~380)nm]的峰表示类色氨酸物质;Ⅲ区域[Ex/Em=(220 ~250)nm/(380 ~550)nm]表示类富里酸;Ⅳ区域[Ex/Em= (250 ~400) nm/(280~380)nm]的峰表示类蛋白有机物,属于溶解性微生物代谢产物;Ⅴ区域[Ex/Em=(250 ~400)nm/(380~550)nm]为类腐植酸。

改造前原水及二沉池出水三维荧光光谱如图10 所示。 由图10(a)可知,改造前,原水中的有机物以类色氨酸物质、类富里酸和溶解性微生物代谢产物为主,利用荧光区域积分法,原水中5 种荧光组分的含量分别为7.3%、35.5%、21.5%、19.1%和16.7%;经过AAO 工艺处理后二沉池出水类酪氨酸浓度降低75.3%,类色氨酸物质浓度降低63.5%,类富里酸类物质浓度降低50.8%,微生物代谢产物浓度降低29.7%, 类腐殖质类物质浓度降低15.0%,总DOM 去除率为32.4%。

图10 改造前原水及二沉池出水三维荧光谱图Fig.10 Three Dimensional Fluorescence Spectra of Raw Water and Secondary Sedimentation Tank Effluent before Reconstruction

改造后原水、二沉池出水三维荧光光谱如图11所示。 由图11(a)可知,改造后原水中的荧光强度较改造前增强9.40%,5 种荧光组分的含量分别为9.6%、34.5%、17.3%、24.1%和14.5%。 由图11(b)可知,经过泥膜共生系统处理后二沉池出水类酪氨酸浓度降低86.5%,类色氨酸、类富里酸类、微生物代谢产物、类腐殖质浓度分别降低67.0%、42.7%、65.1%、23.2%,总DOM 去除率从改造前的32.4%提高至44.7%,这也与生化工艺改造后CODCr去除率提高的结果相符。 表明泥膜共生系统中生物填料对微生物富集,系统中Proteobacteria 等与有机物分解相关的菌门丰度增加,去除有机物芳香化及不饱和程度的能力增强,有机物去除效率升高。 由图11(c)可知,臭氧出水中未观察到荧光峰,通过比较类蛋白物质相对浓度水平(Fn280)和类腐殖质物质相对浓度水平(Fn355),臭氧对类蛋白物质及类腐殖质去除率可达97.0%以上,表明经臭氧催化氧化后,利用自由基的强氧化作用,将上述5 种荧光组分有效去除。

图11 改造后原水、二沉池出水及臭氧出水三维荧光谱图Fig.11 Three Dimensional Fluorescence Spectra of Raw Water, Secondary Sedimentation Tank Effluent,and Ozone Effluent after Reconstruction

为了进一步分析改造前后水中有机物的变化,采用GC-MS 对有机物种类进行分析。 改造前后原水及各工艺出水GC-MS 谱图如图12 所示。 由图12(a)可知,改造前取样时原水特征污染物以(+)-柠檬烯、甲氧基-1-萘甲醛、丁酸丁酯为主,生化工艺对来水中酯类的去除率为86.3%,醚类、醛类基本未去除。 由图12(b)可知,改造后原水特征污染物以甲苯、(-)-薄荷醇、对甲酚为主,相较于改造前原水中有机物复杂度增加,改造后生化工艺对甲酚、甲苯的去除率分别为98.6%、77.5%,二沉池出水中未检出(-)-薄荷醇、苯酚与乙基苯酚;臭氧催化氧化工艺对残余对甲酚、甲苯等有机物的去除率接近100%。

图12 改造前后原水及各工艺出水GC-MS 谱图Fig.12 GC-MS Spectra of Raw Water and Effluent from Various Sections before and after Reconstruction

3.4 运行成本分析

对提标改造前后的药剂投加量及成本进行对比,同时,考虑在不对工艺进行升级改造而仅增加药剂投加量的运行方式。 3 种情况的运行成本分析如表6 所示,改造前为去除总氮的碳源投加成本为0.238 元/t,聚铁絮凝剂成本为0.024 元/t,水处理药剂总成本为0.262 元/t;工艺提标改造后,碳源成本降低至0.098 元/t,增加臭氧成本为0.15 元/t,聚铁絮凝剂成本不变,水处理药剂总成本为0.272元/t,与改造前基本持平。

表6 运行成本分析Tab.6 Analysis of Operation Costs

同时,由表6 可知,若未进行工艺升级改造而仅增加药剂投加量,预估水处理药剂总成本为0.666元/t,给厂区带来极大的运行压力。

4 结论

在处理水量为2×104m3/d 的东营S 污水处理厂进行泥膜共生/臭氧工艺提标改造,通过对2022年与2023 年同一时期内工艺改造前后出水水质、微生物测序和全流程有机物分析等,得出结论如下。

(1)提标改造后,系统去除有机物和脱氮能力提升,二沉池出水CODCr、氨氮、总氮均值分别降至42.8、1.2、8.7 mg/L,生化池反应C/N 由5.74 降至4.53,碳源投加量降低58.9%;臭氧出水CODCr稳定不高于25 mg/L,完全满足新标准水质要求。

(2)高通量测序结果表明,泥膜共生系统中Proteobacteria、Nitrospirae 等对有机物降解、氮转化等起关键作用的菌门相对丰度提高,Candidatus_competibacter、Nitrospira和Ellin606 等菌群在生物填料上富集。 SEM 结果表明,填料上形成了稳定、密实的生物膜体。

(3)三维荧光结果表明,改造后生化工艺对DOM 去除率从改造前的32.4%提高至44.7%,臭氧对类蛋白物质及类腐殖质去除率可达97.0%以上;GC-MS 结果表明,生化工艺对甲酚、甲苯的去除率分别为98.6%、77.5%。

(4)提标改造前后,吨水处理药剂成本分别为0.262 元与0.272 元,在满足更高排放要求的情况下,前后成本基本持平。

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