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亚洲最深井—轮探1井水基钻井液技术

2023-10-24谢建辉任超王瑞虎张雄

石化技术 2023年10期
关键词:抗温超高温井段

谢建辉 任超 王瑞虎 张雄

中石油西部钻探钻井液分公司 新疆 克拉玛依 834000

1 基本概况

该井自上而下钻遇第四系、新近系、古近系、白垩系、侏罗系、三叠系、鹰山组、蓬莱坝组、下丘里塔格、阿瓦塔格、沙依里克、吾松格尔、肖尔布拉克组、玉尔吐斯组、奇格布拉克组等地层,主要目的层为震旦系的奇格布拉克组。奥陶系的鹰山组-震旦系的奇格布拉克组超深、超高温井段,对钻井液的抗温能力、封堵防塌能力要求高,因此抗高温水基钻井液的研究是应对轮探1井超深、超高温钻井难题的重点;为保证轮探1井超深、超高温井段的顺利施工,经过前期大量的室内实验和配方调整,确定轮探1井超深段使用氯化钾聚磺水基钻井液体系;本井使用该体系成功解决了轮探1井8000m以下超深井段的高温、井壁稳定等难题,顺利钻进至8882m,突破了亚洲最深钻井记录。该体系的研究和应用为轮探1井钻井井深的突破提供了技术支撑,为塔里木油田下寒武系、震旦系钻井提供了钻井液技术储备。

2 主要技术难点

2.1 抗温能力

本井设计井深8500m,加深至8882m,预计井底温度在180℃以上,所以出于安全考虑要求四开钻井液能抗温到200℃,为此委托厂家定制生产了能够抗温200℃的主抗温材料及其它相配套的封堵材料。

2.2 井壁稳定

根据邻井资料及实钻情况,在进入鹰山组后垮塌、掉块现象非常严重,曾数次发生卡钻事故,通过体系优化、采用定制生产的高软化点沥青材料,有效的解决了这个难题,保证了钻井的顺利进行。

3 前期室内配方研究

经过试验筛选出高温下流变性与热稳定性较好的配方,见表1。

表1 室内试验钻井液性能(50℃测量)

配方:2%膨润土浆+3%SMP-3+3%SPNH+3%SF+1%AP220+5%FT-1A+3%DYFT-2+3%YX+3%RF-9+0.3%NaOH+0.5%SP-80+1%SF-260-2+7%KCI+重晶石(钻井液密度1.55g/cm3)。

轮探1井采用氯化钾聚磺体系,定制了抗高温降失水剂,并且使用了在高温下封堵能力较强的DYFT-2、FT-1A、KH-N等沥青类材料,同时增加了不同粒径刚性颗粒、纤维类材料的协同封堵,做到了体系抗温能力强,封堵效果好,在180℃高温下依然具有良好的流变性能和高温稳定性,HTHP滤失量低、泥饼质量好。

根据室内系统试验,确定使用上述配方用于现场施工。

4 高温稳定性研究

深部井段抗温稳定性是轮探1井的技术难题,为应对轮探1井超深、超高温的挑战,通过数百组室内实验,优选出不同温度梯度下的现场施工配方如下:

2%膨润土浆+3%SMP-3+3%SPNH+3%SF+1%AP220+5%FT-1A+3%DYFT-2+3%YX+3%RF-9+0.3%NaOH+0.5%SP-80+1%SF-260-2+7%KCI+重晶石(钻井液密度1.45g/cm3)。

上述配方不同温度下的钻井液性能数据见表2。

表2 现场施工配方不同温度下的钻井液性能(50℃测量)

现场施工中,井浆流动性好,常温下各项钻井液指标优良,并对井浆进行170℃、180℃、200℃钻井液抗温及沉降稳定性实验,实验表明:

井浆经170℃、100h热滚后,沉降稳定性试验,表面析水1.2cm,玻璃棒轻触到底,无沉淀,搅动轻松,高搅流动性好。

井浆经180℃、100h热滚后,沉降稳定性试验,表面析水1cm,玻璃棒轻触到底,无沉淀,搅动轻松,高搅流动性好。

井浆经200℃、100h热滚后,沉降稳定性试验,表面析水4cm,玻璃棒轻触到底,无沉淀,搅动轻松,高搅流动性好。

5 现场应用情况

轮探1井于2018年11月12日19:00使用聚磺氯化钾防塌钻井液三开钻进作业,2019年2月28日02∶30钻进至7475.67m三开中完;本段进尺1970.97m,钻井天数70.93d,机械钻速1.16m/h;平均井径扩大率0.98%,施工中钻进安全顺利。本段设计井深6802m,实际井深7475.67m,全程钻井液性能稳定,中完电测、下套管顺利完成。

2019年3月25日09∶00四开,继续使用聚磺氯化钾防塌钻井液体系,2019年6月23日21∶00钻进至井深8882m完钻,本段进尺1406.33m,钻井天数91.5d,机械钻速0.64m/h;平均井径扩大率8.44%,完井作业电测8趟均一次到底,下尾管作业顺利。

通过一系列性能检测试验表明,轮探1井钻井液不仅满足了安全钻进的需要,而且达到了预先设想的结果,具体性能见表3、表4、表5。

表4 轮探1井井深8000m井浆HTHP滤失量测量

表5 轮探1井井深8000m井浆热滚后的性能(50℃测量)

对井深8000m井浆实验表明:

(1)现场井浆流变性、悬浮携带能力比较稳定;高温热滚后性能依然稳定,在200℃热滚后井浆切力变化不大,高温稳定性较强;高温高压滤失量在160℃以内小于8mL,180℃以内小于10mL。

(2)现场井浆从高温老化性能看,180℃、200℃三天内性能稳定,完全能够满足安全钻进与后期完井作业要求。

实钻证明轮探1井抗高温水基钻井液在超高温条件下应用效果良好,本井三开、四开超深、超高温段钻井施工安全无事故、无复杂,平均井径扩大率小于10%,证明该体系钻井液在超过180℃高温下流变性、热稳定性、护壁性能优良。

6 结论

1)应对剥落垮塌要多手段、多举措协同作用;应对井壁稳定是整个行业在深井段都会面临的问题,轮探1井在应对易垮塌井段时,采用了化学与物理防塌并重、全程协同封堵强化钻井液的封堵造壁性能,确保井壁稳定,整个深井施工井段钻井液防塌性能表现优秀,三开平均井径扩大率只有0.98%,体现了优良的防塌性能。

2)钻井液高温稳定性研究的关键在于体系优化和材料优选,轮探1井在深部井段的抗高温磺化防塌钻井液的使用,经受了180℃的考验,钻进液表现出优良的抗高温稳定性与防塌性能;并在180℃、200℃抗温实验中依然具有较好的流变性与热稳定性;为轮探1井超深、超高温钻井施工的顺利完成提供了强有力的技术保障。

3)该体系抗温可以达到200℃,为今后的超深井钻井提供了一项技术储备。

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