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吉恩镍业冶炼厂澳炉处理小料种含镍物料对生产的影响

2023-10-24张东

科技资讯 2023年19期
关键词:氧化镍生产指标硫酸镍

张东

(吉林吉恩镍业股份有限公司 吉林 磐石 132311)

吉恩镍业冶炼厂应用世界先进的澳斯麦特熔池熔炼技术,其主体设备是立式固定圆筒形澳斯麦特炉,内衬耐火材料,熔池温度1 400 ℃左右[1]。冶炼工艺所需的空气、氧气、粉煤通过喷枪喷入熔池,在高速气流的作用下搅动熔池,各种物料、溶剂等经配比后从炉顶加料口加入炉内并迅速熔化和反应。熔炼产物低冰镍和炉渣排放到沉降电炉进行渣镍分离[2]。熔渣经水淬后出售,将低镍锍送转炉吹炼成含镍锍产品。

冶炼厂高冰镍产品产量是冶炼厂最重要的生产指标。产量越高,各项能耗单耗指标越低,生产成本越低。随着自产镍精矿的减少,硫化镍精矿的采购成本增加,为了降低冶炼厂生产成本,冶炼厂在保证安全生产的前提下,逐步摸索澳炉最大量处理小料种含镍物料的配料方案。

1 工艺流程

吉恩镍业冶炼厂采用“浸没顶吹熔池熔炼—沉降电炉沉降分离—卧式转炉吹炼”镍冶炼工艺[3]。工艺流程如图1所示。

图1 冶炼厂工艺流程图

2 科学配料

2.1 配料原则

(1)配料以保证冶金炉矿生产为主,控制生产指标达标。入炉精矿CaO<5%,MgO<10%,Fe/SiO2<2.5。高冰镍Ni+Cu=73%,高冰镍含铜<15%。

(2)月完成镍金属产量2 000 t。

(3)配料根据精矿库存物料数量和元素含量,计算出入炉精矿配比值、入炉镍品位和镍锍中主要元素含量,作为指导生产的依据。根据炉况数据进行生产参数的调控,通过澳炉工艺参数调整来适应原料成分的变化,确保炉况和生产指标的稳定[4]。并跟踪生产指标,及时做好配料调整,使生产指标达到最佳值数,保证高冰镍产品产量和质量。

2.2 工艺指标

配入硫酸镍,按配料方案一开始处理,具体情况如表1所示。

表1 配料方案一

硫酸镍含镍22%~24%,配入系统后入炉物料镍品位由8%升高到11%,澳炉出口镍迅速从28%上涨至33%,电炉渣含镍从0.31%升高到0.38%。为降低出口镍品位,稳定渣含镍指标,调整燃煤系数从6.2 降至5.7,降低风量后燃烧效率降低,澳炉渣温度从1 300 ℃降低至1 260 ℃,渣黏度增加,排放困难[5]。

配入高砷矿,同时处理硫酸镍和高砷矿,按配料方案二开始处理,具体情况见表2。

表2 配料方案二

加入高砷矿后,澳炉出口镍品位相对稳定,硫酸车间净化原液含砷明显升高,由之前的0.5~0.6 g/L 增加到0.8~1.0 g/L,污水处理使用的硫化钠0.3 t/d 增加到0.7 t/d,硫酸亚铁用量增加了0.9 t/d增加到1.35 t/d。考虑烟气含砷对转化触媒及污水的影响,高砷物料最大加入量维持在1.5 t/h。

配入氧化镍矿,调整配料方案开始同时处理硫酸镍、高砷矿和氧化镍矿。按配料方案三开始处理,具体情况见表3。

表3 配料方案三

此方案低冰镍处理完毕后,Fe/SiO2指标由1.1 恢复到0.8,石英石加入量减少,但氧化镍矿物料加入系统后由于物料比重变化较大,氧化镍矿物料实际加入量较大,入炉物料镍品位由11%升高至14.2%,澳炉出口镍品位大幅度升高,最高达到48%。电炉渣含镍指标最高波动至0.5%。调整料仓配风均降至0,燃煤系数由6.5 Nm³/kg降至5.3 Nm³/kg,粉煤用量4 800~5 000 kg/h。燃煤燃烧效率低,燃烧不充分,硫酸车间转化器多次出现温度高。镍矿石入厂加入系统,减少氧化镍矿加入量,澳炉渣镁含量增加,达到11%左右,最高13.86%,导致澳炉渣粘度变大,排放比较困难,频繁减料操作影响生产连续性,不利于安全生产,为稳定生产调整工艺风量,导致电炉渣含镍偏高。按配料方案四开始处理,具体情况如表4所示。

配入低冰镍,澳炉开始同时处理低冰镍a、硫酸镍、氧化镍矿、低冰镍b。按配料方案五开始处理,具体情况见表5。

表5 配料方案五

按照表5组织生产,由于低冰镍a和低冰镍b的加入,Fe/SiO2指标由0.7~0.9 升到1.1~1.3,石英石用量大幅增加,日加入量达150 t。减少低冰镍a加入量,低冰镍a含贵金属节约使用,提高低冰镍b及氧化镍矿加入量,按配料方案六开始处理,具体情况见表6。

表6 配料方案六

按照表6 组织生产,石英石每天加入量保持140 t以上,最高单班用量96 t,但铁硅比依然保持在1.1~1.3左右。

经过配料方案的不断调整,使用配料方案六,现在澳炉安全生产,各项指标较稳定,生产情况总结如下。

(1)同时处理低冰镍a、高砷矿、硫酸镍、氧化镍矿、低冰镍b,最大处理量为低冰镍a 2 t/h(月138 金属吨)、高砷矿1.5 t/h(月156金属吨)、硫酸镍1 t/h(月138金属吨)、氧化镍矿2 t/h(月235 金属吨)以及低冰镍b 23 t/h(月492金属吨)。

(2)控制澳炉燃煤用量4 t/h,富氧浓度45%,石英石连续加入,日加入量150~170 t,Fe/SiO2控制在1.1~1.3,电炉低冰镍含镍30%~32%,水淬渣含镍<0.4%,净化原液含砷1.0 g/L,高冰镍产品完成2 000 t 镍金属产量,高冰镍综合能耗完成975 kgce/t,低于国家能源限额标准980 kgce/t[6]。

(3)澳炉渣中含镁8%~10%时,可以保护衬墙和衬套,减少衬墙耐火材料更换频率,每6个班更换一次澳炉镍口衬套,含镁6%~7%时每5个班更换一次澳炉镍口衬套。

(4)澳炉渣中Fe/SiO2小于1.3时,每个衬套可放60包料,澳炉渣中Fe/SiO2大于1.3时,渣流动性好,含铁高电炉电极导电性好,但低冰镍温度升高对电炉衬墙衬套侵蚀较快,每个衬套可放50包料,不利于安全生产。

(5)金属回收率计算。平均高冰镍品位:63%;渣含镍:0.37%;炉渣质量:20 160 t;高冰镍质量:3 074 t。

3 结语

综上所述,冶炼厂在组织生产经营工作中,按照公司原料结构的变化,为了实现节约使用硫化镍精矿,最大量处理低冰镍、氧化镍矿、精制硫酸镍等小料种的目标,冶炼厂经过完善配料方案,配料以保证冶金炉矿生产为主,控制生产指标达标。满足入炉精矿CaO<5%,MgO<10%,Fe/SiO2<2.5。高冰镍Ni+Cu=73%,高冰镍含铜<15%。按照同时处理低冰镍、硫酸镍、氧化镍矿、高砷矿等小料种含镍物料,经过6次配料摸索,逐步实现了安全平稳生产,澳炉加料量30 t/h,其中小料种加入9.5 t/h,小料种占总加料量的31.6%,日产高冰镍金属量63 t。此方案提高了高冰镍产品产量,保证了高冰镍产品质量,创造了可观的经济效益。

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