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氢气压缩机(10kV)变频改造的实践应用

2023-10-16于伟然王明兰满昌龙

流程工业 2023年9期
关键词:压机手动气缸

文/于伟然 王明兰 满昌龙

氢气压缩机变频改造方案及意义——本文介绍了联泓(山东)化学有限公司氢压机变频改造的原因、技术方案以及实施后的效果。氢气压缩机通过实践改造后,创造了较大效益,对企业降本降耗具有重大意义。

联泓(山东)化学有限公司(以下简称“联泓化学”)以煤为原料,经气化装置生产水煤气,通过变换,低温甲醇洗工序制得合格的净化气,送入甲醇合成系统生产甲醇。生产装置多年来运行平稳,达到设计720 kt/a 甲醇的生产能力。近年来随着政策的变化和市场的改变,联泓化学对生产工艺进行了优化改造,使装置具有1 000 kt/a甲醇的生产能力。

在甲醇合成反应的工艺气中含有惰性气体(CH4、N2、Ar 等),随着甲醇合成反应的进行,惰性气体不参与反应,在系统中逐渐积累,影响了反应速率。为了防止合成系统中惰性气体的积累,要连续从系统中排放少量的气体。这部分富含大量有效气(≥70%)的弛放气经水洗塔洗涤甲醇后送氢回收系统回收氢气,氢回收系统采用膜分离原理将富氢气进行回收,因分离后的富氢气压力低,采用氢压机加压后送入甲醇合成系统继续参与甲醇合成反应。

氢气压缩机选用的是往复式压缩机,型号为DW-15/1.8-5.4,共1台,单台排气量14 883 Nm3/h。该压缩机为对称平衡型,两列两级往复活塞式压缩机,气缸水冷,压力循环强制润滑,电动机拖动,具有对动性能好和检修方便等优点。联泓化学氢压机为一台,采用单层布置,压缩机气缸中心标高2 m。从压缩机的非驱动端(压缩机端)看,左侧一列为二级气缸,右侧一列为一级气缸,所有气缸均为上进下出的双作用结构。

工作原理及流程

甲醇合成系统引出的弛放气进入氢回收气液分离器V5115 进行气液分离,然后经过氢回收套管式换热器E5105 加热至约50℃后,送入氢回收膜组M5102。通过膜管的富氢气经氢气压缩机C5105压缩。压力为(1.73~2.1 MPa)、温度为45℃的富氢气进入压缩机入口,压缩机采用两段压缩,压缩后的富氢气经氢压机出口并入新鲜气管道,进入合成回路继续参与反应。

氢气压缩机的工作原理:氢气压缩机由电动机通过刚性联轴器驱动,电动机转子直接带动压缩机的曲轴旋转,然后由连杆和十字头将曲轴的旋转运动变成活塞的往复直线运动。

本机两个气缸均为双作用,即盖侧和轴侧都有相应的工作腔。以盖侧为例,当活塞由盖侧始点位置向轴侧开始运动时,盖侧容积变大,腔内残留气体膨胀,压力下降,与进气腔内压力产生压力差,当压力差大于吸气阀弹簧力时,吸气阀打开。随着活塞继续向轴侧运动,将气体吸入缸内,活塞到达内止点时吸气完毕。随后活塞又从轴侧位置向盖侧方向返回移动,此时吸气阀关闭,随着活塞的继续移动,缸内容积不断变小,已吸入的气体受到压缩,压力逐步升高。当缸内压力高于排气腔内压力且压力差大于排气阀弹簧力时,排气阀打开,缸内已被压缩的气体开始排出。当活塞返回到外止点(盖侧始点位置)时,排气完毕。至此完成了一个工作循环。

轴侧工作腔的工作原理与此相同,但有180°的相位差(即当气缸轴侧吸气时盖侧排气;轴侧排气时盖侧吸气)。由于活塞不断地作往复运动,使气缸内交替发生气体的膨胀吸入和压缩排出过程,从而获得连续脉动的压缩气源。压缩机布置简图,如图1 所示。

变频改造背景

联泓化学氢气压缩机设计中有50%、100%负荷运行两种工况,在催化剂使用初期,反应效果好,驰放气量小,氢压机采用半负荷运行。待催化剂使用后期,驰放气量大时采用满负荷运行。这种方式使较大一部分电能浪费在调节上,回流气量大,而且操作方式复杂,响应时间较长,需人工调节或主控台值班人员监测调节阀门,增加了工人劳动量。同时设备长时间高速运转,电动机高负荷运行浪费很大,电气和管道系统机械磨损严重,增加维修频次和费用,影响使用寿命。过大的起动电流会使电动机迅速发热,加速其绝缘老化,影响电动机使用寿命。半负荷运行时电动机功率因数0.5~0.6,造成大量电能损耗。

变频改造方案

采用高压变频器调速控制装置。变频器能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素以及过流/过压/过载保护等功能。变频器采用一拖一的运行方式,每台变频器配置一台旁路柜,旁路柜采用手动切换方式。

变频器的控制方式采用自动控制方式和手动控制方式。手动、自动控制由设置在DCS 显示器画面上切换按钮来实现,由设置在电动机旁的切换开关实现就地、远程切换。自动控制方式依据现有的DCS 系统采集现场的压力、阀门开度或者压力等信息。手动控制一是由设置在现场的操作箱手动控制,二是利用已有的DCS 系统,在DCS 画面上手动操作调节。一拖一带手动旁路接线如图2 所示。

图2 一拖一带手动旁路接线图

断路器为甲方原有高压开关,高压变频器设工频旁路功能,手动旁路柜与断路器有必要的联锁,变频器允许合闸及重故障保护信号串入原综保系统。系统的运行参数和“本地”操作方式等可在触摸屏上实现,高压变频柜体上有选择(远程/就地)开关等选择功能,就地指在变频器本体上操作,远程指在变频器本体之外操作。

高压电动机旁操作箱通过硬线连接到变频器,控制电动机起停,面板设置起动、停止、就地/远程DCS、变频故障及以变频运行停止信号,并有运行转速、转速调节、运行电流指示。实现利用机旁操作箱对电动机进行现场操作,并有电气联锁防止出现误操作,主要设备清单见表1。

变频改造意义

经测算:氢压机改造前工频运行每小时耗电577.78 kW·h,氢压机改造后变频运行每小时耗电341.67 kW·h,电价按0.49 元/kW·h、年运行时间按8 000 h。

年节电费用计算为:(577.78-341.67)×8 000×0.49=92.56 万元。

年折旧费:55.9 万 元/10 年=5.59 万元。

变频器维修费:2 万元/年。

项目年效益为:92.56-5.59-2=84.97 万元。

回收期:55.9/86.97=0.64 年。

结语

在“双碳”的大背景下,企业通过技术改造,降低运行成本,实现节能降耗,将有利于提高自身竞争力。氢气压缩机变频改造实施后运行稳定,节约了大量电能,提高了电动机的功率因数,消除了谐波对电网的污染;降低了设备的噪声,有效延长了设备的使用寿命。电气、风机设备和管道系统机械磨损大幅减小,大大降低了维护、维修费用,节省大量人力成本。近几年联泓化学先后实施了数项变频改造,效果较好,值得推广。

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