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综放工作面末采期间综合防灭火设计及应用分析

2023-09-22杨东方

西部探矿工程 2023年9期
关键词:化剂煤壁氮气

杨东方

(潞安矿业集团〈有限〉责任公司古城煤矿,山西长治 046100)

潞安化工集团某煤矿C3-5特厚煤为主采区,经色谱吸氧鉴定,发现煤的平均吸氧量为0.6cm3/g,自然发火倾向为II 级,最短点火时间为83d,因特厚煤以综合综放式为主,采场空间大,易发生采空区漏风,顶煤回收率低。由于采空区存在大量剩余煤炭,给矿井生产带来了极大的困难,尤其是在终采阶段。以潞安化工集团某矿8117 综放区为实例,介绍了在末采期实施的综合防火设计与运用。

1 工程概况

潞安化工集团公司8117 工作面开采长度为1064m,坡长281m,煤层厚度为13.8m,采高3.8m。采用一次全厚的低位放顶法,采出率为1∶2.63。采煤层为石炭系C3-5,煤种为1/3焦煤,深度434~479m。工作面采用三巷布局,即:进风巷、回风巷、顶板高抽巷,“U+I”通风布局,如图1所示。

图1 8117工作面布置示意

根据煤层中氧含量的大小,将其划分“三带”:不燃烧区含氧量18%以上,燃烧区含氧量5%~18%,窒息区含氧量为5%以下,根据现场测量结果,可以得到工作面煤层自燃的“三带”的区域,见表1。

表1 采空区自燃“三带”范围

该工程的末开采期共分三个阶段,计划工期29d,即:从距停采线17m的工作面上铺上吊网钢索,到距停采线9.6m 的末端,预计工期4d;第二个阶段是从顶板支护到机道维修完毕,施工场地已具备撤离的条件,预计工期10d;第三个阶段是从设备准备撤离到撤离工作面的所有支撑,完成了对工作面的封闭,预计工期15d,以保证8117 工作面的末开采安全;需要对消防安全进行全面的规划和仔细的研究,并制订防火方案[1]。

2 方案设计

2.1 设置阻化隔离带

在工作面进入非放煤期30m处,应加强采煤作业,保证放煤的精放细放,并尽量减小在该区域内坍塌的残余煤块;确保煤层与后部采空区之间有一条煤层隔离带。采用MgCI2 阻燃剂喷雾装置,在采空区进行不间断喷淋、阻化,采用氯化镁与水的比例为1∶4,浓度为20%,每日喷水量不少于250kg,保证在工作面后方暴露的煤层全部喷洒。在日检时,在首、尾、后采空区集中使用大约215kg的阻化剂,形成一条大约20m长的阻化带,阻挡采空区氧化区的浮煤。当支架停止前进后,对工作面的两端和后方暴露的煤体,要及时应用阻化剂进行全面的喷洒。MgCI2 阻化剂防火方案具有工艺简单、投资少、阻化剂来源广泛、阻化率高等优势。由于成本低,为了节约矿山的水资源和降低环境污染,所以使用MgCI2型阻燃剂进行灭火较为合适。

2.2 封堵端头减少漏风

为了减少采空区的漏气,将采场推进到非放煤层(与停采线间距17m),在工作面的两个末端分别设置一堵粉煤灰,然后用5m一次封闭,直至停采线处,一共设置了5个挡板。在建筑施工时,要采取下宽上细的措施,以避免施工中出现的坍塌,采用红砖砌筑,如表2所示。对上、下端头封堵墙、支架停止推移时,后溜煤层的暴露部位喷上瑞克物料,必须进行严格的喷涂,以避免漏气。

表2 末采期间粉煤灰封堵墙构筑

2.3 采空区低温注氮

在进风巷选择适当的部位设置低温氮气注入装置,对进风巷内的氮气注入管线进行改造,对采空区进行不间断的氮气注入;在回风巷采用3条预埋式管线进行多点注氮,其氮气总量达到500m3/h以上。在铺网施工后,高抽巷抽采装置停止运行,对高抽巷进行氮气注入,保证氮气质量不少于200m3/h,并根据高抽巷的气体浓度,进行氮气注入,使巷内气体浓度控制在2%以内。

注氮管路预埋方案:采到距停采线120m时,开始采出工作面的停采后进和回风巷注氮管线的设计,如表3所示。保证开采到停采线,进风巷氮气管道的出口位置在采空区内20m、30m、50m、80m 和120m 的地方,回风巷的氮气管道在采空区内30m、50m、80m的地方,该系统不仅可以满足工作面在开采过程中的正常注氮需求,而且还能保证采空区氧化带在工作面停止开采后的有效惰化。

表3 采空区预埋注浆管路要求

2.4 施工措施孔

由于邻近工作面在以前的停采过程中,曾经出现过支架顶部和后面的煤层自燃,为了提高防火安全系数,采取增加措施孔的方法,防止火灾的发生。也就是说,在支架停止移动后,采用ZLJ-700 钻机,在机道顶部的顶板向后,分别安装1个用于测温、注氮、注阻化剂或注水的钻孔。第一个井眼在5 号和6 号井架之间进行,总共16 个井眼。该钻孔孔径∅73mm,斜角43°,长14m,水泥封孔长度0.5m。钻孔位于机道顶部板架之间,钻机位于前刮板输送机的中轴线,钻孔后的井高1.2m,最终钻孔的位置是在支架的切顶线后5m,所有的钻孔高度都达到了煤层的顶板。钻完后,不要再抽出中空钻柱,由瓦斯员轮流轮流对钻杆中的CO、O2进行检查,测量T值等参数,观察煤层的自燃情况,如有高温、CO 等自燃征兆,应及时采取注氮、注水等方法,对异常部位采取注氮、注水等措施。措施孔施工示意见图2。

图2 措施孔施工示意

2.4.1 低流量注氮系统

进风巷安全出口的喷氮管在采空区120m 处断开,并与沿工作面煤壁铺设的108mm 注氮管相对接,沿煤壁间隔20m插入一根异径三通(108mm变42mm),∅42mm胶管一端与变径三通相连接,一端与外漏钻杆接头相接,形成了一套低压注氮系统。还可以在注水系统中使用橡胶软管,工作面倾斜长度281m,可插入14根三通,1根四通,所有16孔对接。各措施孔的氮气注入量为100m3/h,注入的氮气可以将空气从煤层裂缝中挤出来。

2.4.2 注水系统

沿工作面煤壁再铺设1 根108mm 的钢丝缠绕钢管,沿煤壁间隔20m 处插1 根异径三通(108mm 变42mm),如果需要注水,可将橡胶管与注水变径三通对接。注水泵采用工作面上的乳化液泵,以变直径的方式将乳化液泵与108mm的煤壁注水管连接起来。根据同类型工作面的施工经验,将各大注水孔的注水流量分成15m3/h,每孔注水量为1m3/h,并对井内注水情况进行单独调整,对漏水严重的井,减少注水量,注气压力不得大于8MPa。

2.5 加强气体监测

在8117 工作面采用采空区预采样束,并与气相色谱法联用,监测和分析了采空区的瓦斯成分。这次重点分析了氧化区的瓦斯浓度,特别是在进回风巷向采空区布束管,进风巷3个束管,回风巷3个束管。采用2″厚的钢管作为保护套管,并在采空带内部50m、30m、20m处进行采样,对已进入监测区域的采空区实施连续监测。从工作面上的停采起,每天都要用束管对8117 工作面的瓦斯进行采样,并派救护人员对工作面的瓦斯进行采样,一旦有异常,立即采取相应的措施。见表4。

表4 8117工作面末采阶段束管埋设及人工检查取样位置和要求

3 现场应用效果

根据上述的综合防治措施,本煤矿8117 工作面的最终开采时间为30d,在最终开采阶段,采区内CO的最高浓度为9×10-6,最低为5×10-6,平均浓度为7×10-6,没有发现其它具有自燃的典型气体如C2H4、C2H2。结合本盘区16个采煤工作面终采过程中的瓦斯浓度历史数据(最大值70×10-6,最小值13×10-6,平均值为23×10-6)进行了对比分析,结果表明,最大浓度降低61×10-6、最小浓度降低8×10-6、平均浓度下降16×10-6,防治措施在技术上取得了较好的效果,为采区末采时的安全生产提供了有力保障。

4 结语

(1)在超厚煤层综放工作面末采时,采用一体化的防火防救方案,能较好地预防工作面发生自燃、着火危险,消除隐患,遏制火灾事故,有效地保证了8117 综放工作面的收尾工作的顺利进行。

(2)该系统的总体设计思想是:以煤的自燃三个基本因素为切入点,对煤的自然点火进行控制,减少采空区残余煤,减少采空区漏风和低温注氮气采空区,以达到控制煤的自燃的目的。

(3)此次的综合消防设计中,增设了施工控制孔洞,提高了消防安全性能。采取的措施孔可应用于煤矿深层测温、低温低流量注氮、注阻化剂或注水井等,为系统的消防安全提供了有力的支持。

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