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预烧炉应用于危险废物焚烧处置装置上的可行性分析

2023-09-09柱,文,

现代工业经济和信息化 2023年6期
关键词:回转窑危险废物酸性

刘 柱, 魏 文, 李 军

(中环信环保有限公司, 河南 南阳 475003)

0 引言

焚烧炉处理危险废物,能够适应不同尺寸、不同危险程度的固体和液体废物,对危险废物成分复杂性和不可预测性具有较强的适应能力,可以同时焚烧多种危险废物[1-2]。然而,相对于高硫、高氯等危险废物来说,其处置效率低下,如氯乙酸、三氯甲烷、硫醇等精蒸馏和蒸馏产生的残渣,这类废物要么含有极易挥发的刺激性成分,要么遇水或空气的中水蒸汽即强烈反应,在危险废物管理环节中更是令产废单位及环保主管部门的头疼所在。长期以来,危废从业者致力于从高硫氯物料的预处理方面来提高处置能力[3-4],由于种种原因限制了焚烧处置量,导致这类难处置物料的处置量受限,形成积压库存。

1 传统焚烧装置处置高硫氯物料存在的问题

1.1 烟气排放超限

高硫氯物料燃烧产生的酸性气体主要由HCl、SO2、NOx等组成,生态环境部发布的《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)于2021 年7 月1 日起正式实施,从新的污染物标准限值变化来看,国家对于危险废物的低浓度排放管控趋势愈发明显,这对焚烧企业提出了更高的要求和挑战[5]。传统回转窑焚烧处置危险废物采用干法+湿法脱酸的工艺,基本能够实现将污染物控制在排放限值以下,但是对于高硫氯物料来说,烟气净化系统中的酸性气体含量过高,虽然有一定的去除作用,但是难以较好的去除,极易发生在线监测数据超标的现象。

1.2 危废焚烧能力受限

硫、氯化合物燃烧后会产生腐蚀性较强的氯化氢、二氧化硫等酸性气体,会加重烟气处理的负荷。酸性气体会对设备、钢结构、耐火材料等产生低温腐蚀,大大缩短设备的使用寿命。为保证尾气达标排放和设备不受腐蚀,入窑危险废物中的有害成分要严格控制,危险废物中的回转窑焚烧炉处理危险废物时一般要求,经配伍后硫含量小于3%,氯含量小于2%,硫+氯含量小于5%,但是高硫氯物料一般含量在20%~35%之间,处置产能只有常规物料的十分之一,处理进度极其缓慢。

1.3 处置成本较高

高硫氯物料普遍含有有机酸,呈强酸性且腐蚀性强,包装主要为200 L 塑料桶装,且极其粘稠,需要投入大量人工成本进行预处理,燃烧后产生的酸性气体需要用大量的液碱进行碱洗。如热值较低时还需要消耗大量柴油进行辅助燃烧。

2 预烧炉的技术方案

2.1 工艺流程

高硫氯液态物料通过喷枪喷入,高硫氯固态物料被间歇式进入预烧炉高温燃烧,预烧炉内未完全燃烧的气体进入预烧炉顶部的二燃室内再次燃烧,之后进入两级碱洗塔进行脱酸,经脱酸后的气体再引入传统的回转窑焚烧处置系统进行焚烧,预烧炉产生的残渣由底部刮板卸出。由于酸性气体预先经过简单的净化处理,然后再进入回转窑进行焚烧处置,降低了对回转窑焚烧系统的影响。

2.2 预烧炉技术方案

选用固体立式直燃炉技术,内部采用耐腐蚀、耐高温的高铝耐火材料作为衬里,水平放置在地面。这种立式直燃炉内部结构简单,此种焚烧方式对形态不均匀的固态废弃物适应性广,并且运行稳定,故障率低,运行费用低。固体物料通过进料系统直接进入,液体物料通过喷枪进入,在雾化过程中可以预混部分燃料进行焚烧处理以弥补热值的不足。

2.3 碱洗喷淋系统

碱洗塔由一级碱洗塔、二级碱洗塔组成。碱洗塔由筒体、316L 不锈钢钢防腐、双流体喷雾系统组成。碱洗塔立式布置,内衬防腐隔热层。采用喷水和碱液降温脱酸。双流体雾化喷嘴喷雾直径大,覆盖面积广,与烟气混合更充分,有利于烟气的降温、调质。双流体喷雾系统的核心是喷嘴。正常工作时,需要同时供给喷嘴一定压力的压缩空气和一定压力的水,在喷嘴的内部,压缩空气与水经过若干次的打击,产生非常小的颗粒,当被雾化后的颗粒与高温烟气混合后,在短时间内迅速蒸发,带走热量。选用喷枪在适宜的压缩空气压力下,90%颗粒小于150 μm,确保急冷水100%蒸发,保证不湿底。

雾化喷嘴共设置2 支,其中一支为紧急备用喷头,当喷头发生堵塞时,备用喷头投入使用,将堵塞喷头取出清理,同样当急冷水中断时,备用喷头紧急投入使用,确保后续烟气温度不超过200 ℃。急冷喷枪同层布置,工作时只有一只喷枪开启,设计时防止因雾化区域叠加,使得雾化颗粒增大。

急冷塔喷水量通过电动调节阀调节,调节阀与急冷塔出口温度联锁并进行自动调节,保证急冷塔出口温度不超过200 ℃,保护后续设备。

3 可行性分析

3.1 技术可行性

预烧炉的处理工艺采用当前国内外较为成熟的固体焚烧技术,预烧炉与主焚烧系统组合成一个紧密的有机整体,组成在线式废弃物处置系统。与传统焚烧技术相比,预烧炉预焚烧处置运行期间无废气外排,不对环境产生二次污染,且燃烧所产生的热量进入预热系统排热损失少。但是预烧炉产生的尾气通过碱洗后还含有大量的水分,在引入二燃室前要控制烟气中的含水量,尽量将烟气中的水蒸气除去。在用碱液吸收尾气中的酸性气体时,由于产生的酸性气体较多,可能会剧烈放热,在运行时要考虑到散热情况,整体来说采用预烧炉来处置高硫氯物料在技术上是完全可行的。

3.2 处置能力分析

预烧炉既可以处理液体也可以处理固体,预烧炉处置能力为200~1 000 kg/h,可额外多处置高硫氯物料5~20 t/d,利用预烧炉技术,就有可能大幅度提高难处置物料的处理量。

根据经验得出:

1)标准状态下完全燃烧需理论空气量:Vk0=4 Nm3/kg。

2)标准状态完全燃烧后的烟气量:Vy0=4.5 Nm3/kg。

3)过量空气系数:α=1.2。

则燃烧需要供风量:Vk=960~4 800 Nm3/h,产生烟气量:Vy=1 080~5 400 Nm3/h。

一般主系统的二次补风风量为10 000 m3/h,预烧炉燃烧产生的最大烟气量仅为5 400 Nm3/h,完全可以作为二燃室的二次补风使用,且对主焚烧系统影响较小。

3.3 经济性分析

预烧炉系统可适应废弃物种类繁多、来源复杂、成分波动大、物理化学成分差异大等多种现实情况,能实现废物处置与窑况稳定相协调匹配,最终实现无害化处置。

高硫氯物料单价约4 000 元/t,日处理量按10 t计算,液碱、能耗及人工综合处置成本约1 500 元/t,则收益可达3.75 万元/d。设备投资成本约70 万元,仅需20 d 左右即可实现收支平衡,具有一定的经济效益。

3.4 环境效益

燃烧后的酸性气体经过碱洗后进入主系统,减轻了焚烧系统的运行压力。预烧炉燃烧产生的废渣作为回转窑的燃料使用,燃烧产生的废气作为二燃室二次补风使用,碱洗塔排污水用于主系统急冷塔脱酸喷淋使用,无额外三废产生。

4 结语

预烧炉的应用,可降低原有焚烧系统对于液碱的消耗量,减轻设备腐蚀带来的运行压力,与其他处置方案相比,此方案具有改造小,实施简单,投资少的优点,适合高硫氯等难处置物料的焚烧处置项目的应用。

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