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矸石充填刮板输送机的改造研制及应用

2023-05-19李亚雄

煤炭与化工 2023年3期
关键词:中板链轮矸石

李亚雄

(冀中能源股份有限公司 邢东矿,河北 邢台 054000)

1 研究背景

由于岩巷进尺、整修进尺及原煤筛分系统正常运行将会产生大量矸石,为保护环境,防止地面沉降,保护地表附着物及地面建筑物,邢东矿井下矸石不允许升井,不在地面设立矸石山,生产过程中产生的矸石全部用于井下充填。近几年来该矿为解决矸石处理问题,专门设计了矸石充填工作面。

目前11235 矸石充填工作面正在回采,该工作面切眼长度约56 m,采用了SGZ800/200 矸石充填刮板输送机,该型矸石充填刮板输送机在11235 工作面使用良好,但也反映出了充填效率不够高等问题。11215 矸石充填工作面切眼长度约91 m,为满足生产需要,保证矸石充填率以满足生产需求,改善地面沉降,利用现有设备对矸石充填刮板输送机进行重新研制。

2 整体改造方案

传统铸焊结构耐磨性差,使用寿命低。目前11235 工作面所使用的刮板机中部槽中板采用进口NM450 材质,也仅能保证过矸量20 万t,而该工作面的月产量为7 万t 左右。也就意味着一套全新的刮板机使用3 个月后就要升井大修,维修费用大,影响生产进度。现有设备槽宽800 mm,其落煤孔设计较小,整体充填效率低,严重制约了综采工作面的产能。11215 工作面预期产能是月产10万t 左右,现用的刮板输送机更加不能满足生产需求。

此次配套采用SGZC900/400 刮板输送机,在立项时的设计指标是400 t/h,按每天两班16 h,每月工作24 d 计算,月产量约为15 万t,完全满足该工作面月产10 万t 的既定标准。

(1)SGZC900/400 矸石充填刮板输送机采用3D 打印净成型整铸技术中部槽(图1)及独有的TNZ 系列贝氏体钢,具有高强度、高耐磨、耐腐蚀,免于维护等优点,该材料的机械性能,抗拉强度1 242 MPa,硬度42(HRC),耐磨性为悍达500材料的1.623 倍。性价比高,能大幅度降低生产成本,为煤矿带来显著的经济效益。

图1 SGZ900/400 刮板输送机中部槽Fig.1 Middle trough of SGZ900/400 scraper conveyor

(2)现用的SGZ800/200 型刮板输送机工作时链速1.05 m/s,为保证充填效率,SGZC900/400 型刮板输送机提高链轮速度至1.1 m/s,动力部由原有的200 kW 电机改为400 kW,同时机头、机尾传动部采用对称结构设计,机头、尾可互换安装;电机旋转90°固定,防止与皮带输送机干涉,但电机、减速机外形尺寸不增加。

机头组件改进后主要由固定架、活动架、伸缩油缸、链轮组件、机头轴、舌板等部件组成。固定架体与活动架体间采用油缸连接,通过液压控制系统控制油缸伸缩,使活动架体前伸,从而达到紧链的目的。

(3)SGZC900/400 型刮板输送机增大开窗尺寸至350 mm×660 mm(宽×长),增加了落料粒度及落料量(图2)。

图2 SGZ900/400 刮板输送机Fig.2 SGZ900/400 scraper conveyor

(4)原输送机中部槽槽体、槽帮采用焊接技术,由于输送机吊挂不平整等因素造成了槽帮磨损程度加大,现采用整铸技术大大提高了槽帮的耐磨性能。

(5)插板机构采用两侧导向,其中千斤顶侧设计有导向滑块,采空区侧有导向轮及导向滑块双重导向设计,可以有效解决卸料插板开闭过程中的卡滞、歪斜、闭合不严等情况。

(6)中部槽采用3D 打印净成型整铸技术,槽宽由之前的800 mm 增大至900 mm,中部槽采用特殊的波浪纹减摩槽设计,有效地减少刮板与中板的接触面积,并极大地缓解煤及矸石对中板、刮板的磨损,使整机运行能耗大幅降低10%~30%。中部槽中板采用高强度耐磨材料,中部槽之间通过高强度哑铃销连接,提高了强度,增加了可靠性,减少了工人维护工作量。

(7)刮板采用模锻制造,以保证强度及特殊形状的要求,调质处理加工。该机型采用的刮板,中间具有足够的强度,两端提高耐磨性,受力分布更加合理。

(8)刮板链条采用34×126-C 矿用加强型高强度扁平链,链环间距为200 mm,通过U 型螺栓固定在圆环链上,链条之间采用高强度接链环连接,U 型螺栓采用模锻制造,紧固螺母采用特制自锁六角螺母,提高了刮板输送机运行的平稳性。

(9)机尾链轮、盲轴形式改为链轮组件形式。机尾部无动力部,增加涨紧底链装置,以方便上底链。

SGZC900/400 矸石充填刮板输送机运量计算见式(1)。

式中:F 为中部槽装载截断面积,m2,F=0.122 7 m2;Ψ 为装载系数,取0.9;v 为刮板链速度,取1.1 m/s;γ 为矸石容重,取1.5 t/m3。

计算Q=656 t/h。

3 应用效果

(1)采用的TNZ 系列贝氏体钢,具有高强度、高耐磨、耐腐蚀的特性,免于维护,据数据统计可减少大修费用200~240 万元;中部槽使用报废后,厂家承诺高价回收,并可以旧换新,实现废旧物资处置效益最大化,极大降低生产成本。

(2)整铸刮板机核心部件具有耐磨性好、高强度等优点,相对铸焊结构中部槽,在使用过程中免于维护,可极大地降低维修成本30%~50%。

(3)提高运输矸石刮板输送机工作时的速率,加大矸石刮板输送机的电机功率,增大开窗尺寸从而提高矸石充填效率,能满足11215 矸石充填工作面正常生产的充填需求。

(4)地面矸石投料系统建成投入使用,邢东矿今后所有回采工作面均为矸石充填工作面,因此提高矸石充填效率势在必行。邢东矿技术人员反复研究讨论,最终通过SGZC900/400 矸石充填刮板输送机的研制项目,提高矸石充填工作面后部充填刮板输送机充填效率,保证了邢东矿每月的产量要求,且节省了新设备购置费用。原SGZ800/200 矸石充填工作面使用的刮板输送机运输能力为350 t/h,而升级改造后SGZC900/400 矸石充填刮板输送机,运输能力提高至656 t/h,提高产量1.87 倍,过去矸石充填工作面月均产量为5 万t,该项目完成后可增加产量至9.35 万t 煤,按吨煤价格562 元计算,每月合计新增销售额为2 444.7 万元。

4 结 语

矸石充填开采在工作面防火管理、防止瓦斯超限、防止地面沉降、顶板控制和防治水方面的效果显著,同时项目的成功实施降低工人的劳动强度,解决矸石处理问题,保证了矸石充填率、充填效果及原煤产量,实现了“矸石不升井、采煤不见煤”绿色矿山的目标,对煤炭行业矸石充填方面的研究有借鉴意义。项目完成后将产生极大的经济效益和社会效益,产生良好的社会影响,具有推广应用前景。

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