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裙边皮带在富水硬岩盾构掘进中的应用

2023-04-05曹麦林冯晓伟惠鹏飞王春强

建筑机械化 2023年2期
关键词:裙边硬岩排渣

曹麦林,冯晓伟,惠鹏飞,王春强

(中铁七局集团西安铁路工程有限公司,陕西 西安 710000)

大连某地铁项目区间右线全长812.009m,左线全长795.787m,区间采用盾构法施工。本项目盾构掘进围岩属于富水、硬岩、大下坡段,在盾构掘进中,由于渣土含水量大,皮带坡度大,造成排渣困难,使盾构掘进效率下降,成本增加。本项目采用多种措施比较并经过实际效果检验,使用改良运输方法即采用裙边皮带运输方法效果最佳,裙边皮带的辅助排渣效果良好,加快了盾构掘进速度,减少了盾构刀具损耗及其他辅材消耗,使得盾构施工整体工效提高。

1 工程概况

区间隧道范围内主要岩层为中风化石灰岩,盾构穿越的地层岩性变化较小,岩体较完整,岩体基本质量等级Ⅲ~Ⅳ级,属较硬岩。地下水类型为第四系松散的孔隙水和岩溶水,地下水埋深0.5~19.0m。孔隙水主要赋存在素填土和杂填土层中,渗透性各项差异大,贯通性好,水量中等。岩溶水主要赋存于强、中风化石灰岩层溶蚀裂隙及溶洞中,溶洞连通性强,储水性强,岩溶水赋存量较大,径流条件较好,水量丰富~极丰富,由于岩溶溶蚀裂隙的不规则性,形成脉状岩溶水,局部可呈现承压性。

隧道平面左右线转弯半径分别为320m 和350m,单向纵坡,坡率 28‰和21‰两种。

2 现场施工存在的问题

总体施工顺序为先左线、后右线。在左线施工过程中,盾构掘进至260 环时,进入全断面硬岩,基岩裂隙发育,地下水丰富,推进速度缓慢。该区段盾构掘进过程中,左线未加装裙边皮带时,排出的渣土在螺旋机口附近的皮带上打转、掉落,排渣能力减弱,无法正常带走排出的渣土。通过统计左线360~550 环的推进数据,平均每环推进时间约12h,总推力18 000T 左右,刀盘转速1.8~2.5r/min,推进速度为0~6mm/min,仓内左上土压为0.7~1.2bar,螺机转速最大为0.5r/min 左右,环出渣量6 车(18m3渣斗车),期间清理刀盘泥饼3 次,更换刀具60 把,盾尾油脂用量1 环/桶。

综合以上盾构推进数据分析得知,出渣效率低导致推进速度缓慢,同时刀盘工作时间长,刀具损坏严重,需频繁更换刀具,各种耗材消耗严重,导致施工成本显著增加。

3 原因分析

1)在富水、硬岩、大下坡区段盾构掘进时,隧道纵坡和盾构机皮带输送机纵坡坡度叠加,导致皮带带渣爬坡坡度更大,在排渣过程中,经常出现排出的渣土在螺旋机口附近的皮带上打转、掉落,排渣能力减弱,无法正常带走排出的渣土。

2)由于地下水补给及时,为了减少排渣过程中盾尾的掉渣量,缩短人工清渣时间,排渣过程中未能及时转动螺旋机,有效排渣,只是在开关螺旋机闸门,靠仓内水压带出少部分渣土。

3)土仓内渣土未及时排出,在推进过程中,将仓内石渣与掌子面、刀盘等进行持续性摩擦,导致仓内渣温持续升高,经现场测量渣温最高达到60℃左右,造成刀盘出现结泥饼现象,从而造成刀具磨损严重,更换刀具频繁。

4)在推进过程中土仓内渣土未及时排除,导致土仓压力增大,部分推力被土仓压力抵消,传递到掌子面的推力不足。

4 处治措施

4.1 渣土改良

经过研究分析,针对盾构皮带机排渣不畅,导致仓内渣土未能及时排出,造成的一系列问题,现场研究进行渣土改良,改善仓内渣土的和易性,便于皮带输送机有效排渣,现场分别采用膨润土和高分子聚合物(聚丙烯酰胺)进行渣土改良,经过现场尝试,由于地下水补给量大,利用膨润土和高分子聚合物进行渣土改良有一定的效果,但未能彻底解决排渣困难问题。

4.2 裙边皮带的应用

针对盾构排渣困难、掘进缓慢的实际情况,结合通过渣土改良来改善皮带输送机的排渣效果分析,借鉴其他工程搅拌站大倾角皮带上料机相关成熟案例,决定采取最直接的方法,在盾构原有皮带上方增加一条裙边皮带,在根本上解决皮带输送渣土问题。

采用裙边皮带运输方法,效果好且具有较好的操作性。先在现场对各种尺寸测量及校核,再对裙边皮带的各种参数进行市场调查,最终确定裙边皮带加隔板改造后,爬坡运输能力显著增强,可携带各种类型的物料,具有大倾角提升物料适应性强、经济性好、出渣效率高等特点。

裙边皮带采用8mm 厚裙边挡板输送带,总长度15m,宽度500mm,裙边高60mm,挡板高50mm;皮带驱动采用11kW 变频电机配合减速比为1∶5 的减速机带动主动轮工作,主动轮直径250mm,长度650mm;从动轮采用直径100mm橡胶辊,长度为600mm;托辊采用直径70mm 铁质托辊和导向辊;皮带控制装置采用变频器接入盾构PLC 控制系统,将控制系统接入盾构机操作室,由盾构司机进行统一控制,确保构推进过程中各系统有效匹配使用。

裙边皮带可采用一次加工成型无接头的整条皮带,亦可采用加工成型皮带,现场根据需要长度进行搭接铆钉接头。安装时先固定螺机出渣口的皮带从动轮,再装入皮带,然后固定另一端的皮带主动轮,主动轮与从动轮中间采用焊接安装托辊进行加固,调整皮带高度和平整度,在皮带两侧焊接安装导向托辊,保证皮带转动过程中不跑偏,通过对托辊的调节可使裙边皮带适应曲线掘进的要求。通过皮带两端的拉紧装置可以调整皮带的松紧。

5 使用效果

通过对左线施工技术总结,右线安装裙边皮带后,裙边皮带辅助盾构原装皮带带渣爬坡,排渣顺畅。经统计分析右线360~550 环掘进数据,加装裙边皮带后,在总推力和刀盘转速相同的情况下,平均每环推进时间约2h,推进速度为10~20mm/min,仓内左上土压为0~0.5bar,螺机平均转速为1.5~3.5r/min,环出渣量3~4 车(18m3渣斗车),期间清理刀盘泥饼1 次,更换刀具42 把,盾尾油脂用量4 环/桶,推进速度明显加快,右线较左线提高功效31%。

综上所述,通过裙边皮带安装,在富水、硬岩、大下坡工况下掘进,能有效提高施工效率,减少或规避了由于出渣问题导致的其他次生影响,提高了工效,缩短了工期,能够从安全、质量、文明施工等多个方面对项目施工起到积极的作用,可以在相似地质和施工环境下的工程中推广使用。O

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