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变电站备自投装置运行维护分析

2023-02-09王旻玮魏大洋

农村电气化 2023年1期
关键词:进线主变分段

王旻玮,魏大洋

(国网江苏省电力有限公司常州供电分公司,江苏 常州 213003)

1 备自投装置概述

1.1 备自投装置基本要求

备自投装置可以在一路电源失电后迅速投入另一路电源,避免停电。备自投装置的基本条件包括:备用电源必须在工作电源断开后才能投入;备用电源投入的延时时限应大于最长的外部故障切除时间;手分开关时不动作; 应具备闭锁功能以防误动;备用电源无压时,备自投装置不应动作;备自投装置在TV二次熔断器熔断时不应误动;保证只能动作一次。

1.2 备自投装置运行方式

下面以图1所示的典型110 kV内桥接线方式变电站为例,分析110 kV进线及桥备自投装置的动作方式。

图1 110 kV内桥接线方式简图

方式一:进线711开关带2台主变运行,若两段母线压变1 TV、2 TV检测均无电压,进线712开关线路侧有压,进线711开关无电流,备自投跳711开关后合上712开关。

方式二:进线712开关带2台主变运行,若两段母线压变1 TV、2 TV检测均无电压,进线711开关线路侧有压,进线712开关无电流,备自投跳712开关后合上711开关。

方式三:当711开关带1#主变运行,712开关带2#主变运行,桥开关700热备用时,若检测到Ⅰ段母线压变1 TV无电压,Ⅱ段母线压变2 TV有压,进线711开关无电流,备自投跳711开关后合712开关。

方式四:当711开关带1#主变运行,712开关带2#主变运行,桥开关700热备用时,若检测到Ⅱ段母线压变2 TV无压,Ⅰ段母线压变1 TV有压,进线712开关无电流,备自投跳712开关后合711开关。

1.3 备自投装置闭锁条件

为防止电网系统在短时间内遭受二次冲击从而扩大事故,备自投装置只能动作一次,并且在系统不满足备自投条件情况下应能使备自投装置放电,闭锁装置。在满足以下任一条件时,备自投装置须可靠放电:对断路器进行手动分闸操作;备自投开关控回断线;备自投装置已经动作;备自投功能压板或控制字未投;不满足两个开关合位,一个开关热备用的状态;主变差动、高后备、非电量保护动作;其他外部闭锁条件开入。

2 一起备自投异常动作事件分析

2.1 事故情况说明

某日,值班员对某110 kV变电站所用电进行定期切换,14:58:19,值班员分开Ⅰ段接地变低压出口总空开,14:58:28,所用电自动切换为Ⅲ段接地变供电。15:02,监控通知变电站10 kV备自投动作,2#主变104开关跳开,Ⅰ、Ⅳ段分段110开关合上。值班员立即对现场一二次设备及后台机信号进行检查,发现14:58:24,10 kV备自投动作,跳开104开关,合上10 kVⅠ、Ⅳ段分段110开关,将检查情况汇报调度,通知保护班,并汇报班长及工区。

2.2 事故前系统运行方式

某110 kV变电站为线变组接线方式,接线简图如图2所示。其中,10 kV Ⅰ、Ⅳ段分段110开关热备用,10 kV Ⅱ、Ⅲ段分段120开关热备用,备自投均启用。 10 kV Ⅳ段母线全部为备用线路。

图2 110 kV变电站接线方式简图

2.3 现场检查情况

2.3.1 一次设备检查

10 kV Ⅰ、Ⅳ段母线电压正常,10 kV Ⅰ、Ⅳ段母线上出线开关运行正常。

2.3.2 保护装置检查

10 kV Ⅰ、Ⅳ段分段110备自投装置15:58:24:575,自投跳电源2; 15:58:25:137,自投合分段开关。

2.3.3 后台机报文(主要相关)

15:58:19:812,公用测控2n交流所用电一路交流失电。

15:58:24:575,10 kV Ⅰ、Ⅳ段分段110自投跳104开关。

15:58:24:577, 10 kV事故总动作。

15:58:25:179,10 kV Ⅰ、Ⅳ段分段110自投合110开关。

15:58:28:179,所用电自投。

2.4 事故原因分析

2.4.1 10 kV Ⅳ段母线保护、计量电压消失原因

分开Ⅰ段接地变低压出口总空开后,所用电自动切换为Ⅲ段接地变供电前,交流380 V母线电压消失。由于10 kV Ⅳ段母线压变1045隔离开关手车工作位置扩展继电器(KA)电源使用交流电压供电,交流电失去期间,该继电器(KA)返回,其串接于母线压变二次电压回路中的常开接点打开,导致10 kV Ⅳ段母线保护、计量电压消失,如图3所示。

图3 10 kV Ⅳ段段母线压变二次电压回路简图

2.4.2 10 kV备自投动作原因

10 kV Ⅳ段母线保护电压消失,而此时2#主变104开关电流为11 A。查看定值单发现,10 kV备自投的无流定值二次值为0.1 A,2#主变104流变变比为4000/5,实际电流小于备自投整定值,无压无流条件均满足,因此10 kV备自投动作,5 s后跳开1#主变104开关,合上10 kVⅠ、Ⅳ段分段110开关。

本站10 kV备自投动作条件为判定失电母线无电压,同时进线无电流。进行所用电自投切换时,10 kV Ⅳ段母线电压变为0,而由于10 kV Ⅳ段母线上无负载,空载运行,电流判据小于备自投装置无流定值,备自投装置动作。

2.5 整改措施

对10 kV Ⅳ段母线压变1045隔离开关手车工作位置扩展继电器(KA)电源进行改造,使用直流供电,提高可靠性。参考此案例,所有供压变二次回路使用重动接点的继电器均应使用直流供电。

3 备自投装置运行维护要点

备自投装置拒动可能会造成不必要的负荷损失,严重时可能会导致全所失电,严重威胁电网安全。备自投装置误动则可能会使系统受到二次冲击从而扩大事故。因此备自投装置的日常运行维护十分重要。总结经验教训,有以下几点注意事项:

严把设计关,在变电站设计时要与厂家和设计人员积极沟通,明确功能要求;

验收无死角,调试验收阶段,应尽可能多的模拟备自投装置实际运行和故障状态下的动作;

日常运行中应加强对备自投装置的巡视维护,发现异常情况及时汇报;

每次倒闸操作前后对备自投装置充放电及告警情况进行认真检查。

4 结束语

备自投装置的正确可靠运行是保证对外供电的重要防线,研究备自投装置的动作逻辑,总结分析其异常案例对做好备自投装置的运行维护有重要意义。

本文从备自投装置的原理入手,分析了一起因电压切换回路异常导致的10 kV备自投误动作事件,总结了备自投装置的相关运行维护要点,以期对备自投装置的安全可靠运行提供借鉴和参考。

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