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回采巷道补强注浆锚索超前支护技术应用

2022-11-25

江西煤炭科技 2022年4期
关键词:锚索浆液顶板

孙 端

(山西焦煤霍州煤电汾河焦煤公司,山西 临汾 041602)

回采巷道受超前及侧向支承压力的影响,超前段空间围岩变形量大,支护难度大[1-2]。汾河焦煤公司三交河煤矿过去对工作面回采巷道采用液压支架+单体支柱超前支护方式,虽然能够在一定程度上控制巷道超前段围岩变形,但存在因液压支架反复升降揉压容易造成顶板局部破碎、单体液压支柱支设需要耗费大量人力且成本高、运输难度大等缺点,影响巷道的掘进速度[3-5]。因此,该矿拟定采用补强注浆锚索超前支护技术加固巷道超前段围岩,最后成功实现了回采巷道注浆锚索完全替代液压支架进行超前支护[6-7]。

1 工作面概况

B2-516工作面属于2#煤,煤层厚度1.7~1.9 m,平均煤厚1.8 m。直接顶为泥岩、细砂岩,基本顶为K8中砂岩。直接底为泥岩,基本底为中砂岩。工作面地质结构简单,揭露F338、F190两条正断层,最大落差2.4 m,对工作面回采影响不大。顶板岩层强度较大,岩层内部结构较为稳定,未出现明显离层,仅在直接顶4 m范围内出现少量裂隙,为补强注浆锚索替代液压支架超前支护提供了较好的地质条件基础。

2 原巷道支护技术

1)支护技术。B2-5161巷掘进后原采用锚杆+锚索+液压支架联合支护方式,顶板采用每排6根ϕ20 mm×2 000 mm左旋螺纹高强锚杆,间排距为900 mm×1 000 mm;锚索采用ϕ21.6 mm×6 200 mm钢绞线,间排距为1 600 mm×3 000 mm。帮部采用ϕ16 mm×1 500 mm普通圆钢锚杆,间排距1 150 mm×1 000 mm;超前支护使用超3组ZQL2×3200/19/37型超前液压支架支护,支护长度21.6 m、宽度2.73 m,支架中心距2.0 m,初撑力不小于15 MPa。

2)围岩变形。B2-5161巷原设计采用液压支架超前支护,在工作面前方20 m、40 m、60 m、80 m、100 m处分别布置5个测站监测巷道围岩变形量,监测结果如图1所示。

图1 原支护围岩变形量

由图1(a)可知,测站Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ监测巷道两帮累计变形量分别为18 mm、26 mm、39 mm,虽然Ⅲ变形量较大,但仍在安全范围内;测站Ⅳ距工作面15 m,两帮累计变形量9 mm;测站Ⅴ离工作面最远,受采动影响最小,变形量最小。

由图1(b)可知,测站Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处顶板累计下沉量分别为10 mm、13 mm、18 mm。Ⅲ测站下沉量最大,主要原因是超前液压支架并未完全能够支撑顶板。测站Ⅳ、Ⅴ离工作面较远,变形量小,顶板累计下沉量分别为7 mm、1 mm。

3 补强锚索支护技术

B2-5161巷原设计采用液压支架进行超前支护,支护后顶板下沉量大,影响工作面回采速度。因此,决定在超前工作面50 m顶板施工补强注浆锚索超前支护,以控制顶板下沉量。采用SKZ22-1/1860型ϕ21.8 mm×7 200 mm注浆锚索,“二·一”布置,间排距1 600 mm×1 000 mm,每三根为1组,每组排距3 000 mm,补强支护布置如图2所示。

施工补强注浆锚索支护期间,超前液压支架暂不取消,升架高度至顶梁距离巷道顶板不大于400 mm,防止顶板离层、掉顶引发伤人事故。

图2 补强注浆锚索支护

4 数值模拟分析

图3 不同注浆压力浆液扩散范围

在B2-5161巷施工补强注浆锚索施工结束后,再采用ZBQ-25/5型气动注浆泵,通过10 mm液压胶管对锚索进行注水泥浆注浆,对超前支护的巷道顶板进行加固,减小巷道围岩松动圈,增强顶板支护强度。

运用COMSOL对注浆施工后浆液扩散规律进行数值模拟,建立10 m×10 m×18 m模型,分析如下。

1)注浆压力分析。分别模拟注浆压力分别为1~6 MPa时,浆液在B2-5161巷扩散范围,模拟结果如图3所示。

由图3可知,注浆压力在1~3 MPa范围内,随着注浆压力增大,浆液在围岩扩散面积增加较快;注浆压力在3~6 MPa范围内,随着注浆压力增大,浆液虽然在围岩内扩散面积继续增加,但是相对在1~3 MPa范围内扩散速率减小,扩散面积小。因此,当注浆压力在3 MPa以上时,浆液在围岩内扩散面积增加速率在10%以下。结合模拟和经济效益分析,确保能够提高顶板围岩完整性的条件下,又能减少施工设备损耗,最终确定B2-5161巷注浆压力为4 MPa。

2)注浆时间分析。分别模拟注浆时间15 min内,B2-5161巷浆液压力情况,模拟结果如图4所示。

图4 不同注浆时间浆液压力情况

由图4可知,对巷道围岩进行注浆后,浆液压力呈上细下粗的“唢呐状”。当注浆时间较短时,由于浆液在围岩内扩散面积小,浆液压力相对较为匀称。随着注浆时间的增大,浆液在围岩内扩散面积增大,“唢呐状”长度逐渐增大,同时下部尺寸逐渐变宽。根据不同时间模拟结果可知,注浆时间在前5 min时间内,“唢呐状”下部尺寸变宽速率快;注浆5 min时间后,虽然随着时间的“唢呐状”下部尺寸依然在变宽,但变宽速率慢,浆液在围岩内扩散速率减慢。若盲目增加注浆时间,不仅对加固围岩效果不明显,还会影响注浆锚索的施工速率,不利于巷道的掘进。因此,最终确定B2-5161巷注浆时间为3~5 min左右。

5 应用效果

B2-5161巷采用补强注浆锚索超前支护施工后,通过监测围岩变形验证支护效果。在巷道20 m、40 m处布置2个测站进行超前支护围岩变形量监测。通过监测巷道围岩变形量1个月,得到采用补强注浆锚索超前支护后围岩变形量,监测结果如图5所示。

图5 补强支护围岩变形量

由图5可知,B2-5161巷采用补强注浆锚索超前支护后围岩变形量有明显减小。测站Ⅰ、Ⅱ两帮累计变形量分别为5 mm、5 mm,测站Ⅰ、Ⅱ顶板累计下沉量分别为6 mm、4 mm,相对于原液压支架超前支护时巷道围岩变形量有明显改善,补强注浆锚索支护效果更优。

B2-5161巷在施工补强注浆锚索超前支护后两帮平均变形量为5 mm,顶板平均下沉量为4.5 mm,顶板完成性好,围岩变形量小,相对较为稳定。由此可知,补强注浆锚索超前支护相对于液压支架超前支护,围岩变形量更小,顶板岩层更为稳定。

采用补强注浆锚索超前支护技术,减少了大量的超前施工段人力耗费,节约了液压支架支护成本。同时,增加了巷道支护断面,有效改善了顶板的围岩强度,保证工作面的安全回采。补强注浆锚索不仅保证了巷道的安全,提高了工作面回采速度,还进一步降低施工成本,提高了矿井的经济效益。

6 结论

1)B2-516工作面两巷原采用液压支架进行超前支护,由于液压支架不能完成支撑顶板原因,支护后顶板下沉量大,不能保证顶板稳定性;拟定采用补强注浆锚索替代液压支架进行超前支护技术。

2)B2-5161巷采用补强注浆锚索加固顶板围岩,运用COMSOL数值模拟分析浆液扩散规律,认为注浆压力为4 MPa、注浆时间在3~5 min左右时,注浆效果最优;采用超前注浆锚索施工后,两帮、顶板平均变形量分别为5 mm、4.5 mm;补强注浆锚索超前支护技术应用取得良好效果。

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