APP下载

500 kV主变高压侧套管接头异常发热分析

2022-09-27

电力安全技术 2022年7期
关键词:引线主变套管

许 震

(国家能源集团谏壁发电厂,江苏 镇江 212006)

1 概况

主变套管的故障或异常往往会造成非常严重的后果,加强对套管的日常维护与管理,采取必要的检测手段及早发现问题、消除隐患就显得尤为重要。某厂按照规范在迎峰度夏期间定期开展了500 kV室外设备带电红外检测与诊断应用,选择晴天日落以后的时间段进行检测,以避开阳光直射的影响。

2 套管接头异常发热现象

某厂主变高压侧套管采用OIP-550/1600,额定电压550 kV,额定电流1 600 A,套管接头采用铜质材质,而引线则用铝质材质,两者用螺栓联接。

某日晴天,16:30机组负荷930 MW时,检测人员使用红外热成像仪检测某主变高压侧C相套管引线接头温度达113 ℃,A相、B相均为36 ℃,减负荷至750 MW后,主变高压侧C相套管引线接头温度逐步下降至86.6 ℃。后采取每小时测温检查,控制机组负荷,确保主变高压侧C相套管引线接头温度不高于100 ℃。

3 异常处理

按照套管引线接头规范标准,此温度已处于严重缺陷,故汇报调度申请临时停役消缺处理,并制定了处理方案,包括技术措施与组织措施。得到调度批复同意后,对主变进行了停役操作并做好了安全措施,使其具备办理工作票开工条件。检修人员做好自身安全措施(防坠落等)后,携带工器具、扳手、金刚砂纸、导电脂、螺栓等备件至主变高压侧套管处进行处理。首先在拆开引线前对主变高压侧套管A,B,C相接线接触阻值进行了测量,测得阻值分别为:A,B相均为10 µΩ;C相则为220 µΩ,检查引线及接头无裂纹存在;将引线拆卸后,对接头处进行清洗、打磨并清除氧化物后再次经检查验收后,对C相套管进行了介质损耗试验,结果合格。试验结束后,恢复引线,验收人员进行复紧后,再次测量各相接触电阻合格。接触电阻阻值:A相10 µΩ、B相10 µΩ、C相26 µΩ。

检修处理工作结束后,拆除相关安全措施后,于当日恢复主变运行,并对主变高压侧套管引线接头处利用红外线检测仪按规范要求进行跟踪复测,测量数据见表1。

表1 主变高压侧套管引线接头测温

经数据分析并参照DL/T 664—2016《带电设备红外诊断应用规范》中“电流致热型设备缺陷诊断判据”关于“电器设备与金属部件的连接—接头和线夹—以线夹和接头为中心的热像,热点明显,其故障特征为接触不良”的诊断,综合分析此次套管引线接头处发热为铜铝接触面接触电阻大导致接触不良所致,经处理后恢复了正常运行。

4 红外检测与诊断在正常运行中运维要求

现场检测工作人员应至少两人进行,一人检测、一人监护;检测电流致热型设备一般在不低于30 %的额定负荷下进行检测;进行精确检测时,设备通电时间不少于6 h,宜大于24 h;户外检测期间天气以阴天、夜间或晴天日落以后时段为佳,以避开阳光直射。

330 kV~750 kV交直流超高压变电(换流)站全站设备,每年不宜少于2次检测,其中一次做诊断检测。运行环境差、运行年久或有缺陷的设备,在大负荷运行期间,系统运行方式改变且设备负荷陡增等情况下,应增加检测次数。新建、改扩建、大修后或停运超过半年的设备,在投运带负荷后不超过1个月内(至少在24 h以后)进行一次检测。有条件检测单位均宜对主要电气设备做一次红外诊断性检测,并形成报告或建立红外数据库。

针对用螺栓的或与其等效的,裸铜、裸钢合金、裸铝合金在空气中时,温度最大值为90 ℃,周围空气温度不超过40 ℃时温升规定为50 ℃。

5 结束语

通过主变高压套管接头发热处理的工作案例,对异常及其处理方法在实际工作的应用进行了说明,在技术方面遵循企业现行的行业标准DL/T 664—2016《带电设备红外诊断应用规范》及企业电力设备检修规程,在工作中利用现有成熟电力设备试验检测技术——红外测温技术发现故障表象并提供初始的缺陷数据,然后进行诊断分析,为后续设备复检提供可靠参考依据。

猜你喜欢

引线主变套管
压裂过程中考虑井眼曲率对套管应力的影响*
中深层套管式地埋管换热器换热性能模拟研究
变电站隔离开关非全相合闸的分析
带引线的固体酒精
一起主变送电引起多台主变跳闸的思考
定向井下套管配套技术措施的研究及应用
套管磨损机理研究
套管磨损机理研究
220KV变压器低压侧异相两点接地分析
鞭炮迷宫