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综采工作面煤体破碎原因分析及注浆加固技术研究

2022-08-03杨静波

山西冶金 2022年3期
关键词:冒顶煤体顶板

杨静波

(晋能控股煤业集团晋城事业部长平煤业有限责任公司, 山西 高平 048006)

在综采工作面中,由于跨落带高度的增加,导致工作面中有严重的矿压显现,这就使得在煤壁中多次发生冒顶、片帮等现象,对开采工作面的高效性、安全性造成限制[1]。在对某矿的S1303 工作面进行回采时,因煤体较为破碎,注浆加固回风巷左右两侧煤体,能够保障工作面回采的安全性。

1 工程概述

在S1303 综采工作面中,其煤层的平均厚度是6.3 m,切眼与推进的长度分别是357 m、1 234 m,所使用的采煤法是一次采全高的放顶煤法,采高高度为3.2 m。S1301 工作面的南侧为该工作面[2]。使用W 型的全峰压的“三进一回”通风方法,其中三进指S1303辅助进风的进风巷、S1303 胶带巷、S1303 辅运巷,一回指S1303 回风巷。且S1301 工作面之前的回风巷就是S1303 辅助进风巷,当S1301 工作面进行回采时,要对柔膜混凝土墙进行打设,该混凝土墙的作用是沿空留巷,此时S1303 是辅助进风巷。

当对S1303 工作面进行回采,且回采到107 m 处时,工作面的第190 号—210 号架会有冒顶、煤体片帮出现,然后再次进行回采,就会有顶板与冒顶事故发生。因此,确保S1303 回风巷的回风断面以及煤体所在该区域的稳定性,并对其做好维护非常重要。鉴于此,目前需要对该工作面的第190 号—210 号架的顶板与煤墙进行注浆加固,而且注浆加固所用的材料是化学材料,其作用是减少冒顶、煤墙片帮的现象发生。

2 工作面顶板破碎原因分析

在S1303 工作面中,使用无煤柱回采,S1303 回风巷与S1303 辅助进风巷的断面是5.2 m×3.6 m,而且二者的掘进都是顺着煤层的顶板来进行的,图1 是S1303 工作面的布置图,从图1 可以看出,S1303 回风巷的左侧就是200 号支架,现对顶板破碎的主要原因进行分析。

图1 S1303 工作面布置

1)在对S1301 工作面进行回采的过程中,有破碎的煤体、收缩的两帮、明显的底鼓现象出现在S1303回风巷中,这就说明,在这个区域中已经有煤体被破坏,而且属于塑性破坏,再加上要回采的S1303 工作面煤体深度是50 m,由于工作面再次工作所带来的压力,给这50 m 的煤体带来的破坏力度有所加重。

2)将综采放顶煤支架ZF8500/22/42 使用到S1303工作面中,该支架支撑的最大高度是4.2 m,工作面煤层的平均厚度是6.3 m。将3 组支架设置到S1303 回风巷,尽管这3 组支架相应的前梁可以对顶板支撑的角度进行调整,但也不能提供有效的支撑力,这就造成巷道两帮的煤体承受了传递过来的顶板压力,当工作面继续推进时,就会导致漏顶、煤壁片帮现象出现。

3)当对S1303 工作面进行回采,并回采到88 m时,在该工作面的第193 号架位置处有正断层被揭露出来,而且高度是1 m,正断层一直延伸至机尾,这就使该区域煤体发生破碎的程度更加严重。

3 注浆加固方案

在进行注浆加固时,所选用的注浆材料是马丽散2 号有机高分子双液型(A/B 组份),所选用注浆材料的优点是具有较强的黏结性、较高的强度、较强的渗透力、较好的流动性,能够对有破碎发生的煤层与围岩进行加固[3]。

3.1 设置钻孔参数

在S1303 回风巷中,因为有破碎现象出现在回风巷两边的煤体中,所以在两边煤体中布置了钻孔,且有工作面超前支撑压力的存在而作用到钻孔,塑性区的区域大概为10 m,钻孔设计的深度是15 m,可以对有破碎发生的围岩进行加固,使注浆得以完成。

1)在对S1303 工作面的第190 号—210 号架区域中的所有煤墙进行注浆时,每1 架所布置的钻孔数量就是1 个,在煤墙上打设钻孔,而且煤墙与钻孔所成的角度是90°,钻孔的深度是15 m,底板和开孔处保持1.5 m 的距离,其钻孔的直径是42 mm,而且孔与孔之间的距离是1.5 m,所布置的钻孔数量是21 个。工作面注浆钻孔布置图如图2 所示。

图2 工作面注浆钻孔布置

2)当注浆S1303 回风巷两边的所有煤墙时,工作面与回采同向的20 m 区域则是注浆区域,在对煤墙打设钻孔时,二者所成的角度是90°,孔和孔之间的距离是2 m,其高度和回风巷的顶板保持1.5 m 的距离,钻孔的深度是15 m,其直径是42 mm,所布置的钻孔数量是22 个。S1303 回风巷钻孔布置图如图3 所示。

图3 S1303 回风巷钻孔布置

3.2 注浆过程

1)注浆孔按照所设计孔进行打设。

2)组装多功能泵及其附件,并固定好注射枪,在距离孔口约2 m 位置处安装封孔器。

3)注浆开始,在A/B 料内各插入1 根吸管,采用体积配料比例为1∶1 来进行配料,由于气马达的转动而带动活塞运动,因为有压力,所以原料经过活塞后直接进到输料管中,继而输送至注射枪中,注射枪会把原料直接射到注浆孔中,而后渗入到裂隙中,加快反应速度,使加固得以实现。

4)专用气泵在工作时,若其工作压力在7 MPa 以上,就要对气泵实时工作情况进行观察,若气泵的压力一直上升,并上升至接近10 MPa 时,就可以结束注浆。

5)注浆停止,用树脂将混合枪与管路清洗干净。

6)对注浆的钻孔进行更换,然后对除步骤1 之外的步骤进行重复。

7)完成注浆之后,用冲洗剂将多功能泵与多功能泵的附件冲洗干净。

4 注浆成效

在这次注浆中,S1303 回风巷的两边与煤墙中一共布置43 个钻孔,注浆液共使用15 t,通过对比围岩注浆前后状况,发现S1303 回风巷两边煤体的整体性有显著提高,在工作面的第190 号—210 号支架范围内,煤体片帮振幅有所降低,工作面的围岩更加稳定,确保了工作面回风断面的维护效果。

5 结论

1)为对工作面回风断面进行维护,对导致工作面发生围岩破碎的主要原因进行分析,提出注浆加固破碎煤体方案,使煤体更加稳定。

2)通过对回风巷的两边与工作面煤墙的煤体进行注浆加固,能够填充煤体中存在的裂隙,使煤体更具整体性,且能够预防工作面中冒顶、煤壁片帮现象的出现,使工作面回采更加高效与安全。

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