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某萤石矿通风系统优化研究及实践

2022-06-04周水祥

采矿技术 2022年3期
关键词:斜井漏风系统优化

周水祥

(1.湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司,湖南 长沙 410014;2.非煤矿山通风防尘湖南省重点实验室,湖南 长沙 410014)

矿井通风系统是矿山生产的重要组成部分,主要任务是通过不断向井下各作业点供给足够的新鲜空气,稀释和排除各种有毒有害气体、粉尘等危害因素,调节作业环境条件,保障矿山作业人员的安全和健康,提高劳动生产效率[1]。但矿山生产是一个动态过程,随着矿山作业向深部延伸,矿井中段越来越多[2]、通风网络越来越复杂、井巷阻力越来越大,作业面风速风量不足,仅靠增加风机无法从根本上解决问题。本文以湖南某萤石矿为例,为改善井下作业环境,对通风系统进行了优化与实践[3]。

1 矿山通风系统现状及问题

1.1 矿山概况

湖南某萤石矿生产规模为6 万t/a,采用地下开采,开采深度为+200~-300 m 标高,开采矿种为萤石矿,采矿方法为浅孔留矿法。矿井采用竖井+斜井开拓,竖井(井口标高+151 m)位于矿体下盘中央部位,井筒净直径为4.5 m,采用浇筑砼支护,为罐笼井,担负矿井矿石、废石、材料和进风、排水、行人、管道敷设等功能。风井为801 斜井(井口标高+171 m),位于竖井西部,布置在矿体下盘,斜井倾角为28°,落底标高为+20 m,井筒断面为三心拱,断面面积为3.6 m2,担负矿井回风任务,并作为矿井的应急安全出口。

矿井已开采多年,共划分为8 个中段,均布置有脉外运输平巷。目前-175 m 及以上中段的矿体已开采结束,主要生产中段为为-215 m 中段、-255 m中段、-295 m 中段。根据矿山规划,扩界手续完成后将新建-335 m 中段、-375 m 中段。

1.2 矿山通风系统现状

矿山现采用中央并列式多级机站抽出式通风。

目前矿井作业面主要集中在-215 m 中段(六中段)、-255 m 中段(七中段)、-295 m 中段(八中段)。一级站在-215 m 中段(六中段)东西两翼各安装有1 台功率为11 kW 主要通风机。二级站在-175 m 中段(五中段)东西两翼各安装有1 台功率为30 kW 的主要通风机。三级站在-175~-100 m盲斜井上部车场内安装有1 台功率为30 kW 的主要通风机。四级站在801 斜井井口安装有1 台功率为55 kW 的主要通风机。前述主要通风机共计6 台,装机功率共计167 kW。

通过现场实测,竖井总进风量为23.89 m3/s:其中矿井八中段进风量为11.04 m3/s,七中段进风量为10.21 m3/s,六中段进风量为2.64 m3/s。801 斜井总回风量为25.36 m3/s。

1.3 矿山通风系统存在的问题

矿山通风系统已经过多次改造,但是仍然存在很多问题。

(1)矿井采用多级机站抽出式通风,运转管理非常复杂,局部阻力大,稳定性差,导致一些巷道内无风或为循环风。因小型矿山技术能力有限,多级机站通风无法实现微机集中控制,无法实现同反风,不利于矿井发生灾害时的反风。

(2)井下风量不足。根据采场、掘进、硐室需风量计算,需风量为38.50 m3/s,而矿井现在的总进风量为23.89 m3/s,不能满足安全生产的要求。

(3)801 斜井底部+20 m 标高回风巷垮塌,-20~+20 m 盲斜井下部回风口被风机堵住,增大了通风阻力;801 斜井地面安全出口设置不严密,漏风严重,导致地面主通风机抽风效果差。

(4)-60 m 中段至-20 m 中段东翼通风天井风流反向,形成循环风。

(5)生产作业中段有效风量低,循环风量大。如矿井西翼3 个中段总入风只有10 m3/s,有效进风不到50%。

(6)随着矿山实施下一步规划,矿井水平延深,通风线路进一步加长,引起通风阻力加大;同时随开采深度加大,井下温度升高,为降低作业地点温度,同样需提供更大的风量。

2 通风系统优化

2.1 通风系统优化方案

根据通风系统存在的问题,在充分利用现有井巷工程和设施情况下,决定继续采用中央并列机械抽出式通风方式。优化后的矿井通风系统见图1。本次通风系统优化方案的主要内容如下。

图1 矿井通风系统

(1)采用在地面建立单一主通风机通风系统,在801 斜井井口安装1 台主通风机。可实现主扇集中控制,运转管理简单[4],稳定可靠,有效避免多级机站通风导致的巷道循环风,在矿井发生灾害时可有效控制矿井实现反风。

(2)维修完善风井侧的安全出口。在801 斜井地面安全出口处增加一道风门,在风门四周安装密封胶皮。

(3)对801 斜井井底垮塌的废石进行清理,扩大过风断面。

(4)拆除原有井下回风巷道中的主要通风机,减少矿井阻力。

(5)恢复-215 m 中段至-175 m 中段东翼通风天井。

(6)对井下采空区进行封闭,对原有的密闭墙进行砂浆抹面,防止漏风。

2.2 通风风量及阻力计算

根据最大下井人数需风量、爆破后排除炮烟风量、排尘风速风量分别计算需风量再取大值。矿井风量分配及矿井漏风计算见表1。

表1 矿井风量分配及矿井漏风计算

矿井阻力计算时,通风困难时期按生产中段延伸至-375 m 标高计算,再将自然风压、局部阻力计入后,可知通风容易时期阻力为973.74 Pa;通风困难时期阻力为1320.08 Pa。

2.3 主通风机选型

主通风机漏风系数取1.2,通风机所需全压按前述阻力再计入设备阻力、设备出口动压[5]。根据计算,所需通风机的风量为46.2 m3/s,通风容易时期的通风阻力为1230.70 Pa;通风困难时期的通风阻力为1577.24 Pa。

根据上述计算出的风量和阻力,选择对旋轴流通风机1 台及1 台电动机,另配1 台电动机作备用。主风机的特性曲线见图2,其运行工况见表2。

图2 主通风机特性曲线(静压)

表2 主通风机运行工况

3 通风系统优化效果

该矿通风系统优化改造完工后,对优化后的效果进行了测定分析。

3.1 主要通风机运行情况

在测定期间,801 斜井的主要通风机运行正常,性能稳定,可根据井下实际需风量进行调频运行。主要通风机实际运行参数见表3。

表3 主风机实际运行参数

3.2 矿井通风系统运行情况

在矿井主要通风机运行期间,矿井通风系统风流稳定,控风设施运行基本可靠,井下供风风量分布情况见表4。

表4 矿井各地点风量分布情况

通风系统优化改造后,竖井总进风量提高了73.5%;六中段进风量提高了284%;七中段进风量提高了39.6%;八中段进风量提高了23.4%;801斜井总回风量提高了70.9%。前述测定结果表明,该萤石矿通风系统优化改造后其主要通风机运行参数、井下主要生产巷道及中段的风量均达到了预计优化效果。

4 结论

(1)该萤石矿通风系统优化改造后,其风量、风速等可以满足矿井通风要求,有效控制了矿井漏风和循环风。

(2)该萤石矿通过优化改造,主风机的装机功率由167 kW 减少至150 kW,而且可采用变频调节,当前实际运行功率仅118.5 kW,大大减少了运营管理成本和运营费用。

(3)通过本次优化改造,将原多级机站抽出式通风系统改为地面单一通风机的通风系统,并可以实现矿井反风,矿井发生火灾时能得到有效控制,保证了人员生命安全。

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