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水轮发电机组滑环打火原因分析

2022-06-01向天航谢红波薛长奎薛小明

水电与新能源 2022年5期
关键词:碳粉碳刷电刷

向天航,谢红波,薛长奎,薛小明

(1. 中国长江电力股份有限公司,湖北 宜昌 443002;2. 东方电机有限公司,四川 德阳 618000; 3. 淮阴工学院,江苏 淮安 223003)

发电机组滑环装置由励磁电缆、刷架、电刷、刷握和集电环等部件构成,其作用是通过静止的电刷与集电环环面接触,将励磁电流送入转子绕组,该装置的性能好坏直接影响到励磁电流能否顺利地送入转子绕组,从而影响发电机的稳定运行。

滑环装置打火是发电机滑环装置运行过程中常见的缺陷之一,若不及时消除,可导致发电机滑环大面积打火,对发电机组安全运行造成直接威胁,严重时还会被迫停机。就大型发电机而言,紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害[1]。

1 滑环装置近年运行情况简介

统计某大型水电站22台机组从2008年至2019年滑环打火次数,统计情况如图1所示。

图1 滑环装置打火次数统计图

根据图1可看出,发电机滑环打火次数从2008年的48次降低到2011年以后每年10次以下,这说明对滑环装置进行的设备改造和日常维护等工作,在降低滑环打火次数、保障发电机组稳定运行等方面发挥了良好的作用。

2 滑环装置改造

滑环装置的性能主要由集电环面的光洁程度、励磁电流的分布、恒压弹簧的压力、电刷的物理特性,电刷和集电环面接触的紧密程度等因素决定。

碳刷选型、碳粉堆积较多、受油器滴油、碳刷与集电环表面接触不良等缺陷是导致机组滑环打火、临检次数增加的主要原因。针对机组滑环装置的缺陷,历年的设备改造和技术革新解决了滑环装置上出现的不少问题,大大降低了设备临检次数,所做的工作主要有以下几个方面。

1)刷架绝缘件改造。滑环室空间狭小,内部风路零乱,且刷架绝缘件设计爬电距离很小。滑环装置在长时间投运后,碳粉堆积在集电环和刷架上的绝缘件上,由于爬电很容易造成滑环极间或对地短路。更换机组刷架的绝缘件(伞裙状)后,增加了碳粉堆积的爬电距离,从而解决了碳粉堆积问题。

2)选择天然石墨碳刷。原选用的摩根NCC634碳刷,其碳刷材料固有特性决定了电刷不能有效抑制打火发生。基于这种原因,将碳刷更换为摩根D172,并在设备改造过程中,逐步将其更换为广东SHUNK-E468碳刷,该碳刷采用天然石墨材质,具有密度小、气孔率大,所以能够有效地抑制打火现象的发生[2]。

3)加装挡油杯。由于该电站机组的受油器安装在滑环装置上部,且滑环装置的下端又是上导油槽,所以整个滑环室存在有严重的油雾及油滴情况。加装挡油杯主要目的是接挡受油器通过基础通心螺孔流出的滴油,可有效降低油雾及油滴对滑环装置的影响。

4)励磁电缆引入点改造。励磁电流靠刷架的导电环传递,这就造成了电刷间电位分布不均匀,尤其是励磁电缆引入点附近的电刷磨损的非常快。对东方厂机组励磁电缆引入点由一点改为二点后,相对减少电刷间的电位差,使电刷的电流分布更均匀。

5)励磁电缆改造。在滑环室比较恶劣的条件下运行了10多年的励磁电缆(BX-185)普遍绝缘损坏,现已在机组A级和B级检修中全部更换新励磁电缆(JHGX-185),该电缆为硅橡胶电缆,具有更高的绝缘耐压水平,可适应滑环室内运行条件。

6)恒压弹簧更换。该电站未增容改造机组滑环装置使用的恒压弹簧压力为:1.2~1.6 kg。但在运行20年来恒压弹簧已疲劳,恒压弹簧压力不符合标准,现随机组增容改造正在逐步更换。

7)集电环削磨。在多年的运行中集电环表面有严重的麻点和凹沟,它将导致运行中电刷在刷握中跳动或卡滞,可能导致接触不良产生发热现象,甚至会出现火花和起火等严重后果,对检修机组集电环的实际情况进行削磨处理,可使接触面更加平滑,降低接触电阻,防止出现打火。

8)对刷架接触面采取镀银技术。为彻底解决碳刷电流分布不均和刷架接触面过热问题,采用了在刷架接触面实施镀银技术,以提高接触面的导电性、抗氧化性能及抗腐蚀性,创新地解决了钢件作为导流件接触电阻过大的问题,实施后效果良好,极大地降低了刷架、碳刷、集电环的运行温度,保证了机组长期安全稳定运行。该项技术创新荣获了集团公司职工技术创新成果二等奖。

9)增加碳粉吸收装置。收集碳粉是碳粉收集装置的主要作用,将碳粉收集于指定位置,以便在不停机的状态下对所收集的碳粉进行处理。碳粉收集系统应具备一定的密闭性,这样可以将油雾和碳粉隔离,从而避免油性碳粉污垢的形成,使发电机滑环室内各绝缘部件的绝缘性能得到一定程度的保护。碳粉收集装置的隔离腔可以隔离滑环室内的油雾和碳粉,起到了保护集电环装置的作用。碳粉收集装置是通过控制空气的流向带走碳粉,通风系统还有利于集电环系统的散热[3]。

现该电站增容改造后机组均采用了碳粉吸收装置,该装置对吸收碳粉和隔离油雾起到了一定的作用。增容机组采用了阿基米德螺旋线槽的集电环,集电环表面开线槽可以消除接触面的气膜,有利于滑环整体散热,使电气接触达到最佳状态。采用了带绝缘手柄的电刷,方便了对电刷的检查和维护工作。在后续的机组的增容改造工作中,可以采用这些改进措施。

3 日常维护改进

要避免发电机滑环打火,同样离不开日常的巡检维护工作。巡检工作安排为汛期一周巡检2次,每周测温1次,非汛期一周巡检1次,每月测温1次,对温度较高的发电机组会增加巡检和测温次数,并进行重点检查。

在日常巡检中,需要特别关注碳刷磨损长度和刷辫是否有断股情况,当碳刷长度小于总长度的1/2或电刷有1/4刷辩断股时,需要及时更换碳刷。巡检时需检查所有电刷接触情况,判断电刷在刷握里运行是否发涩、电刷磨损是否过大、压紧弹簧是否存在安装位置不对、脱落或压力不够,检查新电刷接触面是否达到3/4以上。通过电筒反光初步判断集电环表面凹槽及清洁情况,判断滑环污染等级,检查滑环装置运行情况,记录设备运行状况,并根据需要对滑环装置及时进行清扫。

以上这些检查工作,使滑环装置在良好的工况下稳定运行,保证同一滑环每个碳刷与集电环的接触良好,减小每个碳刷的阻值偏差,使励磁电流均匀的通过每个电刷,从而避免个别碳刷出现温度过高甚至打火的情况。

在汛期发电高峰时,还需要在深夜用电负荷较低时对滑环装置进行清扫,参与清扫工作人员克服滑环室内高温,在炙热的工作环境下保质保量的完成了每一次的清扫工作,有效的减少了滑环打火次数,为发电机组稳定运行,付出了不少的幸苦和努力。

根据发电机滑环装置维护工作总结,发电分部编写了发电机滑环装置打火带电处理作业指导书,确保了在带电情况下,安全正确的处理滑环装置出现的缺陷。

4 进一步改进建议

1)受油器漏油问题凾待解决。由于该电站机组存在着受油器安装在滑环装置上部,而且滑环装置的下端又是上导油槽,所以整个滑环室存在有严重的油雾或油滴情况。在这种环境下运行,尤其是电刷的安装是采用圆周平铺方式,刷架的上方又正好有受油器的基础通心螺孔,电刷、励磁电缆集油情况是相当普遍的,运行的后果是电刷磨损较快和严重,碳粉堆积稳固并能形成油腻,降低了滑环装置的绝缘性能,是造成滑环打火的主要原因之一[4]。

建议增加滑环室油雾吸收装置,避免油雾或油滴影响滑环装置正常运行,同时方便进行检查和维修。

2)加装油雾分离装置。目前仅14F、15F、20F机组安装了油雾分离装置,但是效果一般,原因是接收油滴的范围较小,未能覆盖整个滑环装置正上方,建议对油雾分离装置进一步优化,改善滑环装置运行环境。

3)作业规程修改。国家能源局发布的新版“二十五项反措”中规定不得在滑环装置带电时作业,给日常维护工作带来许多不便之处,例如更换碳刷,建议在不违背规定的情况下,制定出相应的作业规程,保证日常维护工作安全顺利的进行[5]。

5 结 语

通过对发电机滑环装置的改造,以及维护工作的改进,目前该电站发电机滑环装置运行稳定,打火情况已经很少发生,这也进一步保证了机组安全可靠运行。

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