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大废钢比生产模式下钢包耐火材料的侵蚀及影响分析

2022-03-14肖同达李慕耘孔勇江徐国涛

耐火材料 2022年6期
关键词:钢包废钢供气

肖同达 李慕耘 孔勇江 胡 波 徐国涛

1)宝钢股份武钢有限责任公司炼钢厂 湖北武汉 430080

2)宝钢股份中央研究院 湖北武汉 430080

钢铁行业的CO2排放约占全球CO2排放的7%。为实现碳达峰,减少碳排放,钢铁行业必须走“低碳化”发展道路。与高炉-转炉长流程相比,全废钢-电炉短流程工艺吨钢可减少CO2排放量1.45 t,每提高1%废钢比,吨钢CO2排放量降低22.36 kg。因此,降低铁耗,提高废钢比成为目前转炉低碳冶炼的发展方向。炼钢厂通过铁水直兑,废钢加热,多方式加废钢等来增加废钢量。陈亚团等[1]对提高废钢比的方案进行了介绍,通过提高入炉温度、减少过程温降、外加增热剂等方式来创造热量条件,对高炉系统加废钢、铁包及钢包加废钢等技术方案进行了投资预算,对高废钢比工作如何开展提出了建议。杜金磊等[2]的研究表明:通过高炉出铁沟及铁水包加废钢,废钢比由17.4%提升到23.3%,废钢比提升未对转炉冶炼钢水质量造成明显影响。转炉工序兑铁水之前加废钢,废钢比较低,铁耗较高,加入形式单一;采用废钢加热、铁水直兑、多方式加废钢等形成了大废钢比的新生产模式。

在本文中,针对武钢有限责任公司炼钢厂三炼钢300 t钢包加废钢后的工艺变化,对钢包用耐火材料的侵蚀及影响因素进行了分析和探讨。

1 300 t钢包加废钢的工艺变化

1.1 铁水直兑

降低KR工序过程温降,减少扒渣过程铁损,部分钢种工艺路径优化,铁水到钢厂后不经KR脱硫,直接往转炉内兑铁水。钢水在钢包工序完成脱硫,成分合格后进入连铸工序。

1.2 改变废钢加入方式

根据设备工艺特点,废钢加入方式同步优化,采取了鱼雷罐、炉后平台、钢包等加废钢的新模式。炉后平台通过铲车加入,钢包工序加入时采用升降式废钢槽和行车吊箱。2020年吨钢废钢加入量由0.12 t增加到0.25 t,铁钢比由0.99降低到0.85。

1.3 钢包加热比例增加

炼钢工艺变化导致钢包加热比例增加20%,钢包底吹氩气流量增加29.6%,加热时间增加1倍。炼钢工艺变化导致渣线砖穿漏事件时有发生,包壁砖残厚不足,供气砖寿命降低。

2 炼钢工艺变化对钢包用耐火材料的影响

2.1 工艺变化对渣线砖的影响

2.1.1 渣线砖穿漏频次增加

大废钢比生产模式之前渣线砖寿命为53.9次,按2个周期(50次)组织生产,寿命达到3个周期的比例为10%。大废钢比模式之后,渣线砖平均寿命51.1次,部分钢包渣线砖只能使用1个周期。渣线砖低于安全残厚(60 mm)的钢包个数逐月增加,渣线砖穿漏频次达到每月1.5次,影响生产顺行。

2.1.2 控制措施

(1)局部渣线砖材质优化:渣线砖穿漏位置主要在供气砖上方的钢渣界面处,对应21~22环缝位置。为此,对该位置渣线砖材质[3-4]进行优化,渣线镁碳砖选用大结晶电熔镁砂、高纯鳞片石墨,控制CaO/SiO2比例,降低B2O3含量。

(2)钢包精细化管理:钢包加热比例增加,加热时间延长是渣线砖穿漏的重要原因。为此,对钢包加热时间进行折算,钢包每加热36 min,渣线砖使用记录额外增加1次;钢包渣线砖累计55次时,已达到渣线砖寿命末期,残厚偏薄,该钢包后续只能用于氩站或真空处理钢种,避免进入钢包工序,降低钢包加热对渣线砖寿命的影响。

(3)渣线砖残厚确认:钢渣界面处侵蚀最快,残厚大于130 mm时可以继续使用,残厚小于130 mm时渣线砖整环拆除;钢渣界面下方渣线砖侵蚀稍慢,根据残厚是否大于130 mm决定拆除范围(13~20环)。采取措施后,杜绝了渣线砖穿漏事件,满足两个周期(50次)使用要求。

2.2 工艺变化对包壁砖影响

2.2.1 残厚变薄

三炼钢钢包壁砖1~12环由刚玉质预制块砖湿砌而成,包龄220次。大废钢比模式之后,壁砖残厚逐月降低,平均由74 mm降低到68 mm。部分钢包壁砖残厚低于50 mm的安全值,且不同部位侵蚀速率不一致;如:9#钢包包龄147炉,南边倒渣面1/4周长区域壁砖残厚45 mm,侵蚀速率每炉1.1 mm;北边残厚83 mm,侵蚀速率每炉0.8 mm;二者均高于每炉0.5 mm的正常值。

2.2.2 控制措施

(1)倒渣面壁砖局部加厚:浇铸后余渣倾翻过程中,倒渣面壁砖与钢渣发生物理、化学反应[5],导致壁砖侵蚀速度加快。因此,将倒渣面周长3.5 m范围的1~12环壁砖厚度由170 mm增加到200 mm。

(2)转炉出钢时钢包位置精准控制:钢包与转炉出钢口位置不对应,出钢钢流冲刷壁砖,导致局部异常侵蚀。因此,出钢过程中钢包车动态调整,确保钢流在钢包冲击板正上方。

(3)壁砖定期维护:针对钢包倒渣面异常侵蚀,采取打围、贴补、修补、全抹工艺进行维护。包龄50次后,每次下线对南边包壁进行修补,同时检查其他部位壁砖,对凹陷部位进行修补;包龄75次后,包壁南侧进行贴补,贴补范围为南侧倒渣面至东南面;包龄75、125、200次时南3环打围修补;包龄100、175次时,包壁全面修补。采取上述措施后,倒渣面壁砖大面积挖补得到控制,包龄平均220炉,壁砖残厚75 mm,满足50 mm的安全残厚使用要求。

2.3 工艺变化对供气砖的影响

2.3.1 供气砖寿命降低

三炼钢钢包底部有两块供气砖,安装位置在半径的1/2处,沿直径方向对称分布,供气砖连线与耳轴连线夹角45°。供气砖结构有芯板复合式、弥散式及狭缝式,不同结构供气砖均满足使用要求。大废钢比模式后,供气砖寿命由24.1次降低到22.2次,残厚由213.6 mm降低到182.7 mm。

2.3.2 控制措施

(1)供气砖材质优化:针对芯板式及狭缝式供气砖,通过制定高标准技术要求及定期抽检,对板状刚玉等主要原料的质量进行优化,提高原料质量,优化基质组成,控制水泥加入量,提高供气砖抗侵蚀性和抗氧气清吹能力,使供气砖具有更好的热体积稳定性和良好的抗热震性。因弥散式供气砖不耐清吹引起了烧损[6-7],为此,增加了弥散块的体积密度和质量,单块质量提高5%,相应的弥散块显气孔率降低,减少了使用过程中的渗钢问题。

(2)供气砖狭缝宽度优化:300 t钢包供气砖狭缝宽度>0.2 mm时,钢水渗透深度达15~20 mm,狭缝堵塞造成底吹失败,表面难清理;当狭缝宽度<0.1 mm时,底吹气量小,达不到二次精炼目的[8-10]。根据现场运行参数计算,改变供气砖结构,狭缝宽度由0.2 mm优化到0.17 mm,供气砖狭缝渗钢问题得到控制。

(3)供气砖维护工艺优化:供气砖使用前10次时采用选择性清烧:当炉精炼工序为氩站或钢包时,供气砖表面不清烧;当炉精炼工序为真空时则清烧。增加氮气清吹工序,钢包上热修台架后马上接氮气软管,将狭缝内钢渣吹出,并观察氮气流量。在标准条件下,当氮气流量为20~60 m3·h-1时,判定透气砖满足使用要求;不在流量范围内,则接天然气观察火焰实际情况;氮气流量低于20 m3·h-1,判定供气砖存在堵塞现象;氮气流量高于60 m3·h-1,判定供气砖存在串气或管道漏气的可能。

制定相应的对策和实施相应的措施后,钢包供气砖底吹成功率由95%提高到97.5%,供气砖使用次数由22.4炉提高到24.3炉,

3 结论

(1)通过铁水直兑、废钢烘烤、多方式加废钢等工艺变化来增加废钢加入量,使铁钢比由0.99降低到0.85,钢包加热比例由35%提高到55%。

(2)通过渣线砖材质优化、钢包周转精细化管理、残厚确认等控制措施,杜绝渣线砖穿漏事件,渣线砖平均寿命提高到54.1次,满足两个周期的使用要求。

(3)通过壁砖局部加厚、出钢时钢包位置精准控制、壁砖定期维护,倒渣面大面积挖补现象得到控制,包龄稳定220炉,壁砖平均残厚75 mm,满足安全残厚要求。

(4)通过狭缝宽度、维护方式优化,供气砖寿命由22.4炉提高到24.3炉。

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