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某型直升机发动机轴承磨损失效故障分析

2022-02-04陈海牛姜道有卓伟伟孙欢欢马文杰国营锦江机器厂

航空维修与工程 2022年12期
关键词:套圈字面滚子

■ 陈海牛 姜道有 卓伟伟 孙欢欢 马文杰/国营锦江机器厂

1 发动机8号轴承情况

2 冶金分析

某型直升机发动机飞行时金属屑告警灯亮,着陆后检查磁性屑末检测信号器,发现有较多粉末状金属屑。对收集的金属屑进行能谱分析,确认金属屑成分与8号轴承(材料为GCr15)的材料相近,发动机返厂。

8号轴承在附件传动中的安装位置如图1所示,通过成对双联角接触球轴承与10号滚子轴承共同支承花键传动轴,承受锥齿轮啮合力。通过研磨配对两轴承内圈端面,然后将其通过锁紧螺母压紧在轴上,进而实现8号轴承的预紧。8号轴承内环与花键传动轴是过盈配合,过盈量为0.022~0.039mm,装配时将轴承加温到120~140℃,保 温5min后装配到花键传动轴上。

图1 8号轴承安装位置示意图

2.1 宏观检查

对8号轴承进行分解检查,结果如下。

1)外套圈:外套圈跑道面表面呈亮金属色,存在多条周向划痕,局部可见剥落现象(见图2)。

图2 外套圈跑道面形貌

2)内套圈:内套圈表面均呈金属色,跑道面靠有字面一侧存在宽约3mm、长约2/5圆周的剥落带(靠有字面剥落坑较大的剥落带宽度约1.5mm,剥落坑较小的剥落带宽度约1.5mm),其余3/5圆周为断续分布的剥落坑(见图3),无字面一侧可见多条周向划痕。

图3 内套圈跑道面形貌

3)滚子:所有滚子表面均存在不同程度的划痕,未见明显宏观剥落。

4)保持架:保持架所有兜孔均完整,未见异常挤压现象。保持架外圆面靠两端区域存在明显周向磨损痕迹,磨损部位银层脱落。

2.2 微观检查

1)外套圈:外套圈跑道面可见周向划痕,靠有字面一侧可见显微剥落现象,剥落坑微观呈鱼鳞形貌(见图4),为接触疲劳剥落。

图4 外套圈跑道面微观形貌

2)内套圈:内套圈跑道面靠有字面可见明显剥落现象,剥落坑微观呈鱼鳞形貌,为接触疲劳剥落(见图5)。

图5 内套圈跑道面微观形貌

3)滚子:12粒滚子存在显微剥落现象(见图6)。

图6 滚子表面微观形貌

2.3 成分检查

轴承内外套圈、滚子成分经化学定量分析,结果见表1、表2,均符合相关技术条件要求。

表1 8号轴承上轴承滚子成分分析结果(wt%)

表2 8号轴承上轴承内外套圈成分分析结果(wt%)

2.4 磨削烧伤检查

依据JB2850、JB1255规定的工艺步骤及参数,顺序进行宏观磨削烧伤检查,轴承外套圈、内套圈、滚子表面均未见烧伤现象。

2.5 金相检查

8号轴承经剖切后进行金相组织检查,非金属夹杂、显微组织按冶标(YB)9-68、JB2850进行评定,结果见表3、表4,均符合技术条件要求。内套圈靠有字面一侧存在剥落,剥落坑深度约为40~70μm,剥落坑附近可见接触疲劳裂纹(见图7)。

图7 内套圈剥落部位抛光态形貌

表3 8号轴承上轴承内外打套的金相检查结果

表4 8号轴承上轴承滚子的金相检查结果

2.6 硬度检测

对8号轴承内外套圈及滚子进行宏观硬度检测,结果见表5,均满足相关技术条件要求(内外套圈硬度要求HRC 58.5~61.5;滚子硬度要求HRC 61~ 64)。

表5 8号轴承上轴承硬度检测结果(HRC)

2.7 冶金结论

8号轴承材质及冶金质量符合相关技术条件要求;8号轴承内外套圈及滚子表面存在接触疲劳剥落。

3 分析讨论

1)从冶金分析可知,8号轴承材质及冶金质量符合相关技术条件要求。轴承内外套圈及滚子表面存在的剥落为接触疲劳剥落。

2) 分 析 认为,设计规定的8号轴承与花键传动轴配合过盈量偏大(设计值0.022~0.032mm,实 测0.028~0.029mm),8号轴承装配后按规定的力矩对轴承固定螺母进行拧紧时,螺母产生的轴向推力可能小于轴承内环由于过盈量产生的轴向阻力,容易造成轴承内环轴向预紧力过小及装配不到位情况的发生。

3)在预紧力卸载或未预紧时,8号轴承在推力载荷(Fa)作用下的特性与单个轴承相同。如图8所示,Fa为成对轴承所受轴向力,F1为下轴承所受轴向力,F2为上轴承所受轴向力。当预紧力正常时,钢球与外圈能够形成一定的接触角(α>0),接触位置如图8上黑色椭圆所示。当轴承未预紧时(见图9),下轴承由于有轴向力作用,钢球与外圈能够形成一定的接触角(α>0);而上轴承由于没有预紧力和轴向力作用,且在离心力作用下,钢球与外圈的接触角为零或与正常的接触角反向(α≤0),这种情况下,由于钢球在陀螺力矩的作用下会发生钢球与滚道滑动,进而加速轴承损坏。

图8 预紧时8号轴承受轴向力外圈与钢球接触示意图

图9 未预紧时8号轴承受轴向力外圈与钢球接触示意图

4)对附件传动单元体进行全面分解,分析认为,复装时8号轴承未装配到位,轴向预紧力过小导致8号轴承疲劳剥落。

4 故障结论及纠正措施

发动机金属屑故障是8号轴承磨损所致;8号轴承磨损的原因是设计规定其内环配合过盈偏大,使8号轴承未装配到位,造成轴承未预紧,进而导致磨损剥落。

工厂将数据及分析结果传递至总师单位,总师单位分析后更改了花键传动轴与8号轴承配合处的尺寸,通过新机设计更改及对外场使用发动机进行的贯改,从根本上避免了故障的再次发生。

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