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金针菇生产工厂冷却室自然冷源的应用

2022-01-25戚明喆周毅刘建军徐辉

农业与技术 2022年1期
关键词:电动阀冷源金针菇

戚明喆周毅刘建军徐辉

(1.徐州创展节能科技有限公司,江苏 徐州 221000;2.江苏美城建筑规划设计院有限公司,江苏 淮安 223005;3.连云港如意情食用菌生物科技有限公司,江苏 连云港 222300)

引言

近期,全国多地下发能耗双控的政策文件,各类高耗能高污染行业纷纷停产停工,“限电令”无疑成为当下最火的词汇之一。在碳排放方面,我国制定了“30、60”目标。其中“30”指的是在2030年之前实现碳达峰,“60”指的是在2060年之前达到碳中和[1]。金针菇工厂化生产中,制冷能耗占整个工厂能耗的60%左右,为了响应国家的号召,减少碳排放,降低生产成本,增加效益,对某金针菇生产工厂的冷却室进行改造。在冬天,利用自然冷源给金针菇生产工厂的冷却室降温,从而实现减少能耗降低运行费用的目的。

1 技术背景

金针菇,别名冬菇、朴菰、毛柄金钱菌等,是一种氨基酸含量非常丰富的菇类。其中赖氨酸的含量特别高,经常食用金针菇可有效防治溃疡病[2]。

最近几年,我国金针菇产业发展迅速。自2010年以来,我国工厂化金针菇产量呈快速上升趋势。金针菇的日产量从2010年的1000t,到2018年已经上升至日产量4447t,年复合增速约为21%[3]。

金针菇生产流程包括备料、拌料装袋、灭菌、冷却、拌种、培养、出菇和采收包装等几个环节。无论采用高压灭菌还是高温灭菌,灭菌后出锅的温度都在90℃左右。灭菌后的菌瓶需要经过冷却室的降温后,才能进行后续的接种。

图1 我国金针菇日产量变化[3]

图2 食用菌工厂生产流程[4]

传统冷却室的降温方案是全天24h使用制冷机进行降温冷却。长时间使用制冷机不仅会产生大量的温室气体,还会增加能耗,不利于节能减排。大功率的制冷机运行还会造成生产成本的上升以及产生的噪音扰民。

目前对冷却塔的优化有使用水轮机冷却塔代替传统的风轮机冷却塔[5]。水轮机冷却塔由于使用水轮取代风机,不需要使用电机,因此具有噪音小、省电省钱等优点。但是水轮机冷却塔对水压要求较高,当水压不足时需要使用水泵增压,往往额外的费用比冷却塔电机的耗电量都高。

因此,针对目前的工厂的生产环境以及制冷需求,采用自然冷源制冷,取代制冷机部分时间段的工作,从而达到节能减排的目的。

2 自然冷源技术实施

2.1 制冷量的计算

某金针菇生产厂日产量为32万瓶。冷却室共4间,每间装瓶量为8万瓶,全年供冷。冬天冷却室原有的制冷方案是使用水冷冷水机组降温,冷水进出水温度为12/7℃。冷却室的工作时间是,每天的12∶00高温杀菌后的菌瓶通过叉车送到冷却室,进货过程中冷却室内空间温度不超过38℃,工人能正常工作,进货后冷却室温度逐步下降,在14h内冷却室空间温度降到16℃,至出货前一直保持16℃,保证第2天8∶00开始出货时菌瓶中心温度能够降到接种的温度要求,11∶00前出货完成,12∶00再开始进货,循环往复。

按照冷却室中的生产要求,制冷机必须在14h以内将全部菌瓶的温度降到能够接种的温度,即菌瓶的中心温度降到20℃以下。根据菌瓶的装瓶量和起始终了的参数可以计算出总放热量:

Q=K×(M×k×C1+M×(1-k)×C2+m×C3)×(T1-T2)

式中,K为每天的装瓶量本方案,320000瓶·d-1,每间冷却间最大计算量为8万瓶;M为单位瓶净重,本方案为1.2kg/瓶(按最大瓶计算);C1为水的比热容,1kcal/(kg·℃);C2为木屑玉米芯等干料的比热容,0.45kcal/(kg·℃);C3为塑料瓶的比热容,0.48kcal/(kg·℃);k为灭菌后熟料的含水量,62%;m为单个塑料瓶瓶重(含盖),0.2kg;T1为进冷却室菌瓶的起始温度,℃,按平均95℃计算;T2为进冷却室菌瓶的终了温度,℃,按平均18℃计算。

代入,得:

Q=K×(M×0.62×C1+M×0.38×C2+0.2×C3)×(T1-T2)

=320000×(1.2×0.62×1+1.2×0.38×0.45+0.2×0.48)×(95-18)

=25753728kcal

按照14h降温时间计算,冷却室所需要的冷量:

25753728÷14=1839552kcal·h-1

需配置制冷负荷为(留有10%的余量)1839552÷860×1.1=2353kW。

2.2 设计

自然冷源利用一般有如下2种方式。

2.2.1 板式换热器加冷却塔

板式换热器是一种热交换设备,热介质和冷介质通过板式换热器的板片进行间壁式换热,从而达到冷却或者加热的目的。冷却塔给板式换热器提供冷介质,冷却塔的冷却循环水不断地在板式换热器里循环,从而给热介质降温冷却,原理图如图3所示。

图3 板式换热器加冷却塔工作原理[6]

2.2.2 闭式冷却塔

图4 闭式冷却塔工作原理图

闭式冷却塔的冷却原理简单来说是2个循环:1个内循环、1个外循环,主核心部分为紫铜管换热器。内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却塔。外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。

根据现场具备的条件选用闭式冷却塔在冬天利用自然冷源降温,对应制冷机的相应负荷,计算冷却水流量为2353×860÷5000=405m3·h-1,故选用250mm3·h-1闭式冷却塔2台。

自然冷源改造所需要增加的设备主要有闭式冷却塔、冷水泵、电动阀、PLC控制系统等,运行流程图如图5所示。

图5 闭式冷却塔运行流程图

在和原有系统不冲突的前提下,将闭式冷却塔系统并联到原系统中,通过4个电动阀进行转换。在室外温度合适时使用闭式冷却塔降温,其它时间运行原系统降温。

闭式冷却塔相较于开式冷却塔,具有占地小、循环无杂质、防冻、换热效率高、冷却效果好、运行稳定安全等特点[7],因此采用闭式冷却塔作为自然冷源的传热设备。数量为2台;流量为250m3·h-1;电功率为18.5kW。

图6 闭式冷却塔

冷却水泵:用于将自然冷源降温的冷却水运输到系统循环中。数量为2台;流量为300m3·h-1;扬程31m;电功率37kW。

电动阀:用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关;数量为4组。

PLC控制系统:结合了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,用来对系统进行控制。数量为1套。

总功率:18.5×2+37×2=111kW。

2.3 实际运行调试

运行调试的重点是对使用自然冷源降温时间的确定。自然冷源使用的时间为12月—第2年3月,调试的过程主要分为以下2个阶段。

2.3.1 温度控制法

当室外湿球温度达到2℃时,闭塔出水温度可以达到7℃,能满足冷却室降温要求。原PLC控制模式根据室外湿球温度进行转换。当室外湿球温度低于2℃时使用自然冷源降温;当室外湿球温度高于2℃时转为制冷机运行。通过几天的运行测试,发现运行的效果不理想。由于室外温度处于不断的变化中,容易造成2个系统频繁的转换,产生更高的能耗和系统的故障。

2.3.2 时间控制法

将原有的温度控制法调整为时间控制法,即在每天12∶00进货时用自然冷源降温。因为当冷却室进库时,有人员在里面作业,温度较高,可以使用自然冷源降温。运行至第2天凌晨2∶00,转换为制冷机运行。通过采用时间控制法,可以使冷却系统有规律的运行,并且能保证出货时菌瓶中心温度达到接种要求。实际参数设置如图7、图8所示。

图7 运行调试1

图8 运行调试2

3 应用效果

3.1 运行参数

从图9可以看出,在实际运行时从12∶00—第2天2∶00使用自然冷源,能使冷却室的温度从工人作业结束时(18∶00)的35℃左右降到金针菇的接种温度16℃(0∶30),在满足冷却室的生产需求的同时节约电力资源的消耗,达到节能减排的目标。1#冷却室由于管线最远,进货集中,瞬间温度达到42℃,后期调整了进货量,由一个冷却室进满再进下一个冷却室,调整为2个冷却室同时进货,温度达到了工作要求。

图9 实际运行温度对比表

3.2 节能减排效果

表1 运行费用明细

改造项目于2019年12月运行,每天运行14h,每年实际运行90d。每年节省的运行费用为(634-111)×14×90×0.49=32.3万元。整个改造总费用120万元,不到4a即可收回投资,节能效果明显。

4 技术改进及总结

经过3个月的使用,发现膨胀水箱高度差、冷却塔内水结冰等问题。

由于2个系统膨胀水箱的高度不一致,容易导致膨胀水箱低的系统,在系统转换时从膨胀水箱往外溢水,而膨胀水箱高的系统则需要补水。

改进的方法:在位置低的膨胀水箱补水管上加电动阀,系统停用时,电动阀关闭,不让水溢出。

由于采用时间控制法,在2∶00后,停用闭式冷却塔。冬季气温低时,冷却塔内容易结冰。

改进的方法:在冷却塔停用时,使水泵低速循环,保证不结冰,但增加了旁通阀,增加了水泵的电耗。

5 结语

在国家“限电令”的政策下,通过在冬天12∶00—第2天2∶00使用自然冷源,给金针菇生产厂的冷却室降温。在维持正常生产的前提下,既减少了能源的消耗、提高了企业的经济效益;又降低了温室气体的排放,具有显著的经济、环境和社会效益。为菌菇种植厂的节能减排提供了新的思路,促进了菌菇种植行业节能减排等相关技术产业的发展。

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