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通才石灰窑全烟煤喷吹实践

2022-01-24赵文彪侯红光裴润利

山西冶金 2021年5期
关键词:通才烟煤热风炉

赵文彪,侯红光,裴润利

(山西建邦集团有限公司通才炼铁厂,山西 曲沃 043400)

到2019年初,山西建邦集团有限公司通才炼铁厂喷煤区域共3台立式中速磨机,1号磨机为2002年合肥产HBR两辊中速磨(见图1),设计为全无烟煤生产,已不能满足现生产需求;2号磨机设计能力为31.5 t/h,现产35 t/h;3号磨机设计能力最大为45 t/h,当时只能产42 t/h,即每小时喷煤量只能制粉77 t。合肥产的原1号磨机使用年久已无修理价值,恰逢2019年初炼铁厂决定对通才3号1 860 m3高炉中修、烧结大修,计划于2019年4月中旬全面启动,5月底结束。所以当时做了如下考虑:烧结大修扩容后日均产量的提升,会使石灰窑现有通过高炉煤气燃烧生产石灰的工艺无法满足需求,因此将磨制全烟煤粉进行输送,既能达到需求的燃烧热量,又能在很大程度上降低石灰生产的成本;如果2号、3号磨机任何1台发生超过4 h的故障,就会造成高炉断煤事故,存在较大安全隐患,故急需恢复1号磨机的制粉能力;现有的喷吹、上料系统均不存在较大问题,而新购1台磨机需要花费230万元,本着节约成本的理念,在厂房高度、空间受限的情况下,考虑利旧1台时产能在25 t以上的立式中速磨机。

图1 HBR两辊中速磨

1 喷煤工艺

炼铁厂石灰窑喷吹煤粉采用了集中制粉、超远距离气体浓相输送方式喷煤到石灰窑收粉仓管道,喷煤距离为1 810 m,采用单管路的全氮气远距离输送喷吹方式。原煤棚东西方向分别为烟煤、无烟煤,由汽车运入煤场,目前采用全自动无人天车和人工操作天车的半自动方式,抓料送入受料仓,烟煤单独经过一条平皮带、一条大倾角裙边皮带输送到双曲线煤仓,在打开落煤阀门时,全密闭式称重给煤机启动,将烟煤送入中速立磨落煤管中进行煤粉磨制,而后接入热风炉将废气加热,由风机抽送混合的烟气,再经过布袋收粉器收集,释放入煤粉仓,最终将压缩氮气鼓入氮气罐,与烟气混合后喷吹至石灰窑。石灰窑喷煤工艺画面如图2所示。

图2 石灰窑喷煤工艺画面

2 石灰窑喷煤的系统优化

2.1利旧ZGM80G磨机

由于考虑到原1号磨机厂房高度受限,经过外出考察后发现1台闲置的ZGM80G型中速磨(见下页图3)在外形尺寸、制粉能力上基本符合炼铁厂石灰窑用煤的要求。经过多次协商,最终确定将此磨煤机进行利旧,随后组织人员到现场保护性拆除了ZGM80G磨机,拉运回公司,并安排车间维修人员对磨机的每个零部件进行了清理、清洗、检查;更换了该磨机的蜗杆泵与一个液压蓄能器,对主要间隙参数重新进行了调整,在原2号磨机基础上进行了二次钻孔、二次灌浆,后又对原给煤机进行了更新,对上煤系统、原煤仓、煤粉仓、喷吹系统进行了大的检修,对电气系统进行了防爆电气更换,自动化方面又重新做了工业联锁自动控制系统,利旧后的磨机于2019年1月18日试运行成功。

图3 ZGM80G磨机

2.2 优化石灰窑煤粉指标

2019年1月18日磨机投运后,开始为石灰窑磨制煤粉,石灰窑煤粉指标从原来的19%挥发份提高到了目前的36%(截止到2021年1月),细度为200目的煤粉含量从原来的83.5%提高到了89%。随着全烟煤的使用,石灰窑产量提升、用煤量下降、石灰成本下降50元/t,至2019年7月20日石灰窑日产量已突破700 t,日均用煤量为108.37 t,到2021年1月石灰窑日均产量稳定在750 t左右,日均用煤量在120 t左右(见表1)。

表1 石灰窑喷煤关键指标

2.3 实现热风炉废气再利用

1号磨机为石灰窑磨制全烟煤后,由于烟煤挥发份高、易燃烧,因此在生产过程中,风速较快会使得中速磨机排渣口发生着火现象,造成整个系统温度升高,从而发生事故。通过去外厂对石灰窑磨煤进行考察,发现该厂利用石灰窑窑尾废气来烘干原煤。结合通才高炉热风炉的废气温度在200℃左右,产生的废气量共190 000 m3/h,2号、3号磨机分别使用60 000 m3/h、80 000 m3/h,1号升温炉的使用量在40 000 m3/h左右,刚好满足磨煤要求。全用废气后,节约高炉煤气1 400 m3/h,磨机进口温度一般控制在120℃左右,出口温度控制在65℃左右,实现了热风炉废气温度的再利用,煤粉化验结果如表2。

表2 煤粉化验结果

2.4 改造煤粉仓下料口(见图4、图5)

图4 改造设计图(mm)

图5 改造煤粉仓下料口施工现场

改造煤粉仓下料口,将原锥形下料口的直径由2 300 mm改为900 mm,以实现下料顺畅不堵料、消除煤粉堆积燃爆隐患。

3 全烟煤喷吹的安全措施

对全烟煤喷吹过程采取以下安全措施:将磨机主电机、阀门等电器设备更换为防爆型;对所有法兰连接点处新装防静电接地线,定期监测接地阻值合格;在自动化磨机进出口加装温度报警、系统φ(O2)超标报警、系统φ(CO)超标报警以及N2与喷吹点气压联锁、严禁向罐内反吹空气联锁等,以确保系统稳定与安全;对全烟煤磨煤制定了实用可行的安全技术操作规程,根据热风炉废气温度情况,停止使用原煤气加热炉,利用全废气实施生产,保证了无明火生产,降低了系统φ(O2),对送煤制定了吹扫制度、停送煤措施及各点温度、压力变化等相应的紧急处理预案,以确保全烟煤生产的安全稳定;石灰窑部分加了N2保护,倘若发生煤粉燃烧现象,可使用N2进行灭火。

4 结论

1)在安全控制措施到位的情况下,对石灰窑喷吹的37%高挥发分、易燃易爆的煤粉进行超远距离(1 810 m)氮气输送是安全的;

2)要确保高挥发分烟煤的安全生产,必须将布袋收粉器出口的φ(O2)控制在6%以下,磨机进口温度≤180℃、出口温度≤70℃,布袋收粉器、煤粉仓温度≤60℃,喷吹罐温度≤55℃;

3)为了安全起见,200目的煤粉细度控制在≤85%,挥发份控制在30%以下;

4)对煤粉的存放时间上应注意:保证4 h内使用完毕,坚决不能超过8 h存放时间;

5)全无烟煤设计的喷煤工艺经过技术改造后,完全能够满足全烟煤生产的需求;

6)随着石灰窑全烟煤粉的供应,石灰石可更好地服务于烧结,烧结矿产质量稳定提升,高炉指标不断改善,实现良性循环及效益更大化。

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