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全面钻进工艺在甘肃阳山矿区失返性漏失地层中的应用

2021-09-18曹灶开樊腊生

西部探矿工程 2021年8期
关键词:千枚岩孔深钻头

罗 龙,曹灶开,杨 科,樊腊生

(1.中国地质调查局应用地质研究中心,四川成都610036;2.中国地质科学院探矿工艺研究所,四川成都610036)

1 地质概况

甘肃阳山矿区主要由第四系残坡积物、碎裂岩、钙(碳)泥质千枚岩、灰岩、斜长花岗斑岩、硅质岩及石英砂岩脉组成。其中,第四系覆盖层厚度较大,且发育大量滚石,滚石以灰岩为主;千枚岩呈浅灰色、细粒鳞片变晶结构,千枚状构造,绢云母化、硅化较强,千枚理发育,局部碎裂;灰岩呈隐晶质结构,块状构造,致密坚硬;斜长花岗斑岩呈浅灰色、斑状结构,块状构造,硅化较强,局部破碎;硅质岩及石英砂岩硅化极强,分布较少。地层软硬互层交替变化频繁,各向异性明显,地层倾角60°~80°。

第四系由马兰黄土和残坡积物组成,马兰黄土为浅黄色粉砂质亚粘土,厚5~10m,风积而成;残坡积物由灰岩和粘土等组成,厚度为130~300m。千枚岩夹砂岩,主要岩性为灰白—浅紫—灰黑色千枚岩、炭质千枚岩夹薄层状、透镜状砂岩,岩层多受挤压破碎;钙泥质千枚岩夹少量灰岩、砂岩岩石变形较强烈,局部可见碳酸盐胶结的角砾岩带。在千枚岩及千枚岩夹薄层灰岩、砂岩层中多见碎裂石英脉,主要由石英、绢云母及碳酸盐集合体组成,石英含量占70%~80%。破碎带主要为蚀变钙泥质千枚岩。

2 工程概况及施工难点

在矿区葛条湾—安坝矿段上布置了3个钻孔,钻孔位置距离G212国道约3km,位于PD211坑道一侧,山高坡陡,交通极为不便。

ZK2616,设计孔深480m,2020年6月22日开孔,终孔孔深480.03m,钻孔周期46.5d,由2号机台组织施工。采用CSD1800X全液压钻机、BW-250型泥浆泵、1.2m3泥浆搅拌桶等设备进行施工,柴油机供电。

ZK2620,设计孔深690m,2020年5月10日开孔,终孔孔深700.15m,钻孔周期59.6d,由3号机台组织施工。采用XY-44A型岩芯钻机、BW-250型泥浆泵、SGZ-13型钻塔、SQ114/8型液压动力钳、JSJ-1000型绳索取芯绞车、1.2m3泥浆搅拌桶等设备,电网供电。

ZK2216,设计孔深870m,2020年6月29日开孔,终孔孔深900.51m,钻孔周期48d,由1号机台组织施工。采用HXY-6B型岩芯钻机、BW-250型泥浆泵、HCX-18型直斜两用塔、SQ114/8型液压动力钳、1.2m3泥浆搅拌桶等设备进行施工,电网供电。

在葛条湾—安坝矿段,由于地层较为复杂,给钻探施工带来较大困难,在上部覆盖层施工中,面临许多困难,容易发生机器故障、断钻、烧钻事故。

(1)矿区第四系覆盖较厚,含灰岩滚石,孔壁易坍塌,掉块频繁,漏失严重。

(2)地层复杂,特别是在软硬互层频繁中钻进时,容易造成钻具跑斜,给钻进带来很大困难,甚至导致钻孔报废。

(3)由于地层孔隙、裂隙较为发育,存在多个不整合面和夹层,井壁垮塌严重,容易造成卡钻事故。

(4)在顶漏钻进时,由于缺少钻井液的润滑,钻杆与孔壁之间摩擦阻力增大,钻杆和钻机钻进时负荷较大,钻进较为困难。

(5)由于漏失严重,冲洗液无法悬浮钻屑并带出孔底,岩粉难以排除,导致岩粉堆积,重复破碎,影响钻进效率。

(6)岩芯管投放困难,由于孔内冲洗液的漏失,不能直接将内管投放到位,只有采取相关措施才能投放到孔底,增加了辅助时间,严重影响了施工效率。

3 施工方法

3.1 矿区传统施工方法

在阳山矿区葛条湾—安坝矿段,ZK2616、ZK2620采用传统的“绳索取芯钻进+跟管工艺+扩孔工艺”钻进,对钻孔上部失返性漏失层进行封隔。主要钻进方法如下。

3.1.1 ZK2616施工方法

(1)下ø146mm套管。采用用ø150mm金刚石钻头开孔,钻至13.57m,下入ø146mm套管。

(2)下ø114mm套管。PQ(ø122mm)自孔深13.57m顶漏钻进至104.40m,下入ø114mm套管,在钻进孔深14m处发生失返性漏失。

(3)下ø89mm套管。HQ(ø96mm)自孔深104.40m顶漏钻进至206.36m,下入ø89mm套管。

(4)NQ取芯钻进。从孔深206.36m钻进至480.03m,采用“膨润土+纯碱+植物胶+纤维素”泥浆钻进。

3.1.2 ZK2620孔施工方法

(1)下ø146mm套管。用ø150mm合金钻头开孔,钻至孔深13.02m,下入ø146mm套管。PQ(ø122mm)自孔深13.02m钻进至16.70m发生失返性漏失,起拔ø146mm套管,ø150mm扩孔后再下入ø146mm套管。PQ(ø122mm)自孔深16.70m顶漏钻进至20.80m,起拔ø146mm套管,ø150mm扩孔后再下入ø146mm套管(图1)。

图1 ZK2620覆盖层孔钻孔结构

(2)跟进ø114mm套管。PQ自孔深20.80m顶漏钻进至110.88m,下ø114mm套管。HQ(ø96mm)下钻至孔深99.80m,扫孔未进,起拔ø114mm套管,更换单根后再下入ø114mm套管。HQ自孔深110.88m顶漏钻进至130.18m,跟进ø114mm套管至孔深126.48m。

(3)下ø95mm套管。HQ从孔深130.18m顶漏钻进至162.73m,下入ø95mm×6mm直连套管。NQ(ø76mm)从孔深162.73m顶漏钻进至206.36m;送内管,脱卡无效,钢丝绳拉断,提钻后发现内管掉入孔底;起拔ø95mm套管,HQ钻具扩孔,处理打捞中HQ钻杆多次脱扣、HQ弹卡室断裂等,反复处理后,反丝钻杆打捞出内管及钻具。

HQ钻具研磨、扩扫至孔深206.36m,进入基岩(千枚岩),下入ø95mm直连套管。

(4)NQ取芯钻进。NQ从孔深206.36m钻进至610.16m,采用“膨润土+纯碱+植物胶+纤维素”泥浆钻进。NQ从孔深610.16m钻进至700.16m终孔,采用“纯碱+聚丙烯酰胺”清水顶漏钻进。

3.2 新方法的的探索

在地质许可的情况下,覆盖层(失返性漏失层)不采取岩芯,采用“全面钻进为主,绳索取芯钻进+跟管钻进”为辅的工艺方法,快速通过漏失返地层,该施工方法在ZK2216中进行应用,方法如下:

(1)下ø168mm套管。用ø172mm合金钻头开孔,钻至孔深4.49m。用全面钻进工艺,全面钻具组合见图2(中国地质科学院探矿工艺研究所提供),ø152.4mm牙轮钻头全面钻进至孔深8.59m。扩、扫孔后,下入ø168mm套管(图3)。

图2 ø152.4mm牙轮钻头全面钻进钻具组合

图3 ZK2216覆盖层钻孔结构图

(2)ø146mm套管。ø152.4mm牙轮钻头自孔深8.59m,全面钻进至孔深17.89m,ø152.4mmPDC全面钻头自孔深17.89m,全面钻进至75.56m,约孔深64m处发生失返性漏失。

ø152.4mm牙轮钻头自孔深75.56m顶漏全面钻进至孔深119.62m、121.22m时,HQ钻杆各脱扣1次,孔深121.22m处打捞成功后,下入ø146mm套管至孔深115.16m。

采用PQ(ø122mm)绳索取芯自孔深121.22m顶漏钻进至124.22m,提钻后,转动下压ø146mm套管至121.22m。

(3)跟进ø114mm套管。PQ自孔深124.22m顶漏钻进至127.73m,下入ø114mm套管(未带套管钻头)。HQ(ø96mm)自孔深127.73m顶漏钻进至129.83m,提出ø114mm套管,下入薄壁钻头+ø114mm套管自孔深127.73m跟进至129.83m。HQ自孔深129.83m顶漏钻进至132.93m,跟进ø114mm套管至132.83m。HQ自孔深132.93m钻进至136.63m。跟进ø114mm套管至135.75m。

(4)HQ取芯钻进。HQ自孔深136.63m钻进至168.71m,穿过失返性地层。HQ自孔深168.71m采用绳索取芯钻进至332.51m。采用“膨润土+纯碱+植物胶+纤维素”泥浆钻进。

(5)NQ取芯钻进。NQ从孔深332.51m钻进至900.51m,终孔,采用“膨润土+纯碱+植物胶+纤维素”泥浆钻进。

4 施工效果分析

在葛条湾—安坝矿段,ZK2616、ZK2620采用传统的“绳索取芯钻进+跟管工艺+扩孔工艺”钻进,ZK2216以“全面钻进为主,绳索取芯钻进+跟管为辅”的工艺方法,施工后,对3个钻孔施工效果进行了统计分析(表1)。

从表1可看出:

表1 葛条湾—安坝矿段第四系的灰岩夹粘土的失返性漏失层位封隔效果统计

(1)采用“全面钻进为主,绳索取芯钻进+跟管为辅”的工艺方法,较矿区传统的钻进方法(取芯钻进结合跟管工艺、扩孔工艺)对失返性地层的封隔效率要高,且封隔效果较好。

(2)全面钻进能快速穿过失返性漏失层,下套管进行封隔,防止了孔壁的坍塌,施工时井内比较安全。

(3)采用牙轮钻头全面钻进,钻进时由于钻头工作面较大,钻进时较为稳定,大大降低了井故发生概率。

(4)在地质许可的情况下,采用全面钻进,辅助时间少、有利于提高施工效率。

5 结论与建议

(1)矿区传统的跟管工艺及扩孔工艺在干孔中实施存在有较大的风险,同时干孔中钻进,阻力加大,容易导致井故发生。

(2)通过“全面钻进为主,绳索取芯钻进+跟管为辅”工艺方法在阳山矿区的有益实践,找到了应对矿区失返性漏失层钻进的有效施工方法,为下一步对该地层提供了强有力的技术支撑。

(3)全面钻进方法在该地层有较好的适应性,施工效率高、封隔效果好,安全有保证,在地质许可情况下,在该矿区可推广使用。

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