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关于混凝土搅拌船保温机故障判断与维修

2021-09-15刘超陈健赵云

交通科技与管理 2021年26期
关键词:压缩机

刘超 陈健 赵云

摘 要:保温机系统实际使用中发现送冰易堵冰,冰库保温效果差现象,分析判断是保温系统压缩机故障,维修方案为更换压缩机,更换压缩机后需对压缩机进行抽真空加制冷剂并进行调试。

关键词:保温机;堵冰;压缩机

中图分类号:U674.33 文献标识码:A

0 引言

混凝土搅拌船为满足温控混凝土生产,安装了制冰机和保温机系统,使用过程出现片冰质量变差,含水率增大,送冰易堵冰,冰库温度达不到出厂温度-9℃,为恢复冰库保温效果,满足温控混凝土生产,在公司领导指挥下对保温机系统进行故障判断并进行维修。

1 保温机的工作参数和原理

1.1 保温机组参数

1.2 保温系统工作应用和工作原理

1.2.1 保温系统工作应用

保温机组根据冰库储冰量以及环境温度自动调节冰柜内温度(-2℃~-9℃),目的保持片冰的干燥和温度(-2℃~-7℃),不让冰融化,导致二次结冰和板结。

1.2.2 保温系统工作原理

通过制冷系统工作,制冷剂压缩冷却后,在蒸发器中膨胀降温,风机将冰库的空气循环穿过蒸发器,到达降温目的。

2 故障现象及故障分析

2.1 保溫系统故障现象描述

(1)保温效果差,冰库最低温度上升到0℃,为冰的临界温度。(2)冰库片冰板结厚度10厘米,二次结冰情况严重。(3)冰含水量高,干燥度不够,易堵螺旋。(4)回气管、蒸发器无结霜现象。(5)整机运行无报警信息提示。

2.2 保温系统故障分析

(1)怀疑故障1:制冷剂偏少,制冷系统有泄露。(2)怀疑故障2:膨胀阀卡死或膨胀阀感温包破损,无法让制冷剂正常循环。(3)怀疑故障3:冷凝器无法正常工作,制冷效果差。(4)怀疑故障4:供液电磁阀不能够正常开启,导致制冷剂无法正常循环。(5)怀疑故障5:压缩机无法正常工作,无法使制冷剂正常循环。

排除故障原则,由易到难,逐一排除。

3 保温系统

1回气端三通截止阀,2回气端三通阀抽气口,3油气分离装置,4电动机,5活塞式压缩机,6回油管截止阀,7气液分离装置,8供液电磁阀,9冷凝器三通截止阀,10视液镜,11高低压平衡管,12可调膨胀阀,13感温包,14滤芯,15高压端三通截止阀,16冷却水循环泵,17高压安全阀,18冷却水管,19冷却塔,20蒸发器风扇,21冷凝器,22蒸发器

4 保温系统故障排查

4.1 故障1排查

排除措施:停机状态,从回气端三通截止阀抽气口(图2箭头处)接入一个压力表,压力表表值为4.2 kg(图3圆圈处)。

根据使用手册,停机状态保温系统回气端压力范围为(4 kg~7 kg),压力正常,制冷剂压力在正常范围之内。

4.2 故障2排查

启动压缩机,运行几分观察钟膨胀阀状。

根据图4圈1和圈2处温度测量,有明显的温差,说明膨胀阀正常工作。

根据回气管没有结霜的现象,判断制冷剂没有正常循环。

4.3 故障3、4排查

开机运行状态,图5圈1处为供液电磁阀,系统运行时,电磁阀得电瞬间,有咔哒声,线圈有磁性。如果供液电磁阀开启不彻底,图5圈2处会因为毛细管效应,结霜结冰,以此判断制冷剂没有正常循环。图5圈3处为冷凝器,根据外表温度判断,冷凝器升温不高,以此判断流过冷凝器制冷剂少,没有正常循环。

4.4 故障5排查

运行状态,红色仪表表值为4.2 kg,为回气端气压,蓝色仪表表值0.5 kg,为低压室气压。根据使用手册,回气端和低压室气压压差很小,不会有超过3.5 kg的压差。5.6℃为回气端三通截止阀运行监测温度,正常温度为-12℃。104℃为高压端三通截止阀运行温度,正常温度为95℃以下。

4.5 故障总结判断

(1)根据回气端温度过高,判断制冷剂没有正常循环,无法正常降温。(2)根据高压端温度过高,判断制冷剂反复在压缩机压缩,造就高温。(3)根据回气端和低压室3.5 kg的压差,判断压缩机滑块卡死,无法正常工作。

综合以上故障点,确定为压缩机故障。

根据制冷设备特点,压缩机维修后故障率高,采取整机更换方案。

5 故障维修

5.1 步骤1:拆除和安装压缩机

(1)关掉所有电源。(2)顺时针旋紧红圈处回油截止阀。(3)顺时针旋紧回气端三通截止阀到底(如图7中a所示,封闭回气端)。(4)顺时针旋紧高压端三通截止阀到底(如图7中b所示,封闭高压端)。(5)拆除加热装置、回油管接头、高低压力表接头,两个三通阀紧固螺丝。(6)拆除压缩机,并按相反步骤安装新压缩机(备注:两个三通阀禁止调整阀杆)。(7)安装时,各连接部分一定紧固,确保密封。

5.2 步骤2:抽真空

(1)如图8所示,通过顺时针旋转三通阀阀芯(备注:旋转到底),高压通道、回气端通道和压缩机切断。(2)顺时针截止阀,切断回油管 与压缩机通道。(3)切断这三个通道,让压缩机处于一个封闭状态。(4)将真空泵两根红色管子分别接入回气端和高压端抽气口,黄色管子接入真空泵。(5)开启抽制冷剂添加装置两个截止阀,打开正空泵排气口,开始抽真空。

图8中a为回气端三通截止阀当前状态, b为高压端三通截止阀当前状态, c为回油管截止阀当前状态。

如图9所示,当真空表达到-1 kg的时候,逆时针旋转三通阀阀芯到底. (备注:在旋转阀芯到底的时候,真空泵不能够停)。让回气端、高压端分别和压缩机接通。a、b所示。c为制冷剂添加装置表值当前状态。

5.3 加制冷剂

图10中a为当前回气端三通阀切止阀当前状态。

(1)将制冷剂添加装置分别接入R22罐子接口和回气端抽气口(备注:回气端抽气口不要拧紧)。(2)逆时针转动R22截止阀1/10圈,并打开加气装置上面的截止阀,当回气端抽气口冒出白气,并开始降温时候,拧紧回气端抽气扣螺帽(备注:放气目的就是排空制冷剂添加装置中的空气,放气大概20秒钟)。(3)将回气端三通阀阀杆顺时针旋转360°(备注:不可旋转过多),把抽氣口、压缩机、回气端联通 。(4)缓慢加气,直到加气装置气压表不再抖动为止。(5)合上配电柜保温机空开。(6)逆时针旋转回油管切止阀,让油气分离装置和压缩机处于连通状态。(7)合闸8 h(根据天气情况,夏天8 h以上冬天24 h以上)以后启动保温机系统。(8)逆时针转动R22切止阀1/10圈,缓慢加R22(备注:不可加大开启,否则会造成压缩机液击,损坏压缩机)。

图11中a为回气端三通阀切止阀当前状态。

5.4 设备调试

(1)当低压压力表表值为1 kg~2 kg,高压压力表表值为12 kg~18 kg,顺时针关闭R22罐子阀门。(2)逆时针旋转回气管三通阀阀芯到底,如图12左侧圆圈。(3)两个红圈处为电动机结冰情况,根据使用手册判断,回气管温度过低。(备注:回气管温度过低,容易导致液气分离不彻底,造成压缩机液击)。

图12中a为回气端三通截止阀当前状态。

图13圈处为压缩机最佳结霜状态,表面温度为-12.5℃。

根据压缩机结霜情况,顺时针调小整膨胀阀调节螺钉(备注1:图14方框处)(备注2:顺时针调整,流量减小,逆时针调整,流量加大)

5.5 运行状态监控

6 总结

本次对保温机系统的故障原因排查及维修,让我们对保温机系统组成及其工作原理有了深入的认识,为以后遇到制冷系统故障提供了宝贵的经验,同时也为以后制冷系统日常维护管理指明了方向,降低一些故障出现的几率,减少制冷系统设备的管理成本。

参考文献:

[1]刘广州,李燕坡.YS型冷水机组常见故障分析与处理[J].深冷技术,2009(4):11-13.

[2]翟家佩,宣苓柱.螺杆式冷水机组常见故障及其处理[J].压缩机技术,1996(4):37-39.

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