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罗河选矿厂一段球磨机锻造钢球工业试验研究

2021-08-23王小玉吴贵琴

现代矿业 2021年7期
关键词:处理量单耗球磨机

王小玉 吴贵琴 程 俊

(安徽马钢罗河矿业有限责任公司)

磨矿作业是选矿工艺中最重要的环节之一,承担着为选别作业提供合适粒度入选物料的任务[1],同时也是能耗最多的环节,在选矿工艺过程中其成本约占选矿总成本的60%,直接影响着经济效益[2]。

罗河选矿厂采用阶段磨矿—浮选—弱磁选(300万t/a)2个系列工艺流程,2个系列的二段分级溢流合并,进入2次磁选、浓缩磁选,2个系列的1次磁选尾矿、2次磁选尾矿、浓缩磁选尾矿合并进入尾矿浓缩大井。在实际生产过程中,由于原矿性质复杂,矿石难磨,存在一段球磨产品粒度粗、台时能力受限等问题,在进行了多项优化磨矿分级效果考察、比较的基础上,进行了锻造钢球替代铸造钢球的工业试验。试验结果表明,锻造钢球的应用有效降低了磨矿作业的球耗和磨矿成本。

1 试验内容及方法

工业试验在1、2系列平行进行,1系列采用锻打钢球,2系列采用铸造钢球。工业试验时2个系列一段球磨台时处理能力固定为相同值(185~200 t/h)。运行3个月后,系统比较2个系列的一段分级溢流粒度(-0.074 mm含量)、硫精矿浮选指标、铁精矿磁选指标、钢球单耗、球磨机台时处理量等,并进行技术经济分析[3]。

2 磨矿工艺

选矿厂磨矿处理原料为粒度-12 mm的矿石,现场矿石处理量为300万t/a。磨矿工艺流程为一段闭路磨矿(图1)。一段磨矿由2台MQY4060溢流型球磨机与2台φ500 mm×6水力旋流器组构成闭路,磨矿产品细度-0.074 mm含量占50%±2%。

3 试验数据统计与分析

3.1 充填率测量结果

试验期间球磨机充填率情况见表1。

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由表1可知,1系列球磨机的平均充填率为43.09%,2系列球磨机的平均充填率为42.86%,均满足技术要求40%~45%的指标。

3.2 磨矿介质单耗

锻造钢球应用3个月后对1、2系列的处理量及加球量进行统计,结果见表2。

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由表2可知,1系列锻造钢球的球耗为0.44 kg/t,2系列铸造钢球的球耗为0.504 kg/t,锻造钢球用量较铸造钢球用量降低了0.064 kg/t。

3.3 磨矿分级

锻造钢球应用3个月后,1、2系列磨矿分级指标见表3。

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由表3可知,应用锻造钢球的台时处理能力为186.05 t,溢流-0.074 mm含量为51.53%;铸造钢球应用的台时处理能力为185.92 t,溢流-0.074 mm含量为48.34%,在保证磨矿细度的基础上,锻造钢球的应用较铸造钢球球磨机的台时处理能力、溢流粒度均有所提高。

3.4 磨矿产品粒级

应用锻造钢球与铸造钢球磨矿产品粒级筛析对比结果见表4。

由表4可知,使用锻造钢球磨矿介质,粗粒级比例相对降低,细粒级比例相对上升,有利于有用矿物与脉石矿物的分离。

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4 技术经济分析

4.1 单耗差异

铸造钢球采用废钢加入碳、硅、锰等合金元素,成分均匀度差,通过电炉冶炼后进行浇筑经热处理,由于有浇筑道口,尺寸偏差大,存在表面砂眼、缺肉、凹坑、毛刺明显等铸造缺陷。钢球整体硬度为45~48 HRC,芯表硬度梯度较差,冲击值为3~10 J/cm2,存在失圆情况。金相为马氏体或莱氏体+碳化物+残余奥氏体,组织疏松,晶粒粗大易破碎,且采用冶炼工艺,污染严重,对环境影响极大。

锻造钢球采用大型钢厂生产的优质特钢为原料,成分均匀,通过多次锻造并经热处理,尺寸控制精度高,外观光滑无缺陷。钢球整体硬度58~63 HRC,芯表硬度梯度均匀,冲击值≥12 J/cm2,耐磨性高且不易变形,基本无失圆现象,再次利用价值高。金相为马氏体+残余奥氏体,残余奥氏体按量≤10%,组织致密,属优质细晶粒耐磨钢球,且采用天然气,成型工艺自动化程度高,属于零污染、零排放,对环境无影响[4]。

4.2 钢球成本

采购的铸造钢球价格为4 180元/t,锻造钢球价格为4 730元/t。按铸造钢球单耗0.504 kg/t、锻造钢球单耗0.403 kg/t、一段球磨年处理能力按300万t计算,则全部采用铸造钢球的成本为632.016万元,全部采用锻造钢球的成本为571.857万元。一段球磨若由锻造钢球替换铸造钢球,则年节约钢球费用60.159万元[5]。

4.3 技术指标

应用锻造钢球替换铸造钢球,磨矿产品粒级分布更趋于合理。磨矿介质替换前后生产技术指标对比情况见表5。

由表5可知,应用锻造钢球替换铸造钢球后磨矿细度得到改善,有利于矿物单体解离度地提高,一段铁精矿品位提高了1.15个百分点,硫精矿品位提高了0.37个百分点,硫浮选回收率提高了0.23个百分点。

5 结论

(1)罗河选矿厂采用锻造钢球替代铸造钢球,通过工业试验,一段磨矿球耗由0.504 kg/t降至0.440 kg/t,一段球磨机台时处理量由185.92 t/h提高至186.05 t/h,一段分级溢流-0.074 mm含量由48.34%提升至51.53%,钢球成本年节约60.159万元。

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(2)锻造钢球耐磨性优于铸造钢球,抗冲击性强,应用锻造钢球后,磨矿细度得到改善,在原矿硫品位相同的情况下,铁精矿品位提高了1.15个百分点,硫精矿品位提高了0.37个百分点,硫浮选回收率提高了0.23个百分点。

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