APP下载

巷道应力区顶板联合支护技术应用

2021-08-14李江飞

江西煤炭科技 2021年3期
关键词:圆钢钢带托架

李江飞

(晋能控股煤业集团公司,山西 大同 037001)

巷道掘进过程中受断层、陷落柱等构造应力影响,破坏了巷道围岩整体稳定性,导致巷道顶板围岩裂隙发育,若巷道支护不及时或支护强度不足,易造成顶板围岩裂隙扩张破坏,在围岩内形成岩体松动圈;随着应力持续破坏作用,围岩松动圈范围不断扩大,最终导致顶板破碎、冒落等事故发生[1]。对于巷道破碎顶板主要采用密集锚杆(索)或工字钢棚进行联合加强支护。但巷道顶板围岩破碎后支护锚固效果差,导致顶板支护体失效现象严重,起不到预期支护效果。本文以5310 巷为例,对巷道掘进期间顶板破碎区支护主要存在问题进行分析,并根据实际生产情况,提出了合理有效联合支护措施。

1 概述

塔山煤矿三盘区5310 巷位于三盘区西翼,巷道东部为5311 巷,南部为井田边界,西部为8310工作面,北部为盘区大巷,见图1。5310 巷设计长度为900 m,巷道设计断面规格为宽×高=4.5 m×3.5 m,巷道掘进煤层为山西组4#煤层,煤层平均厚度为3.52 m,巷道从盘区皮带巷开口沿3#煤层底板掘进,截止目前巷道已掘进531 m。

图1 5310 巷平面布置

根据钻探资料显示,5310 巷掘进至525 m 处位于巷道西部42 m 处存在一条陷落柱X1,陷落柱水平投影成近似椭圆状,陷落柱长轴长为32 m,短轴长为19 m,陷落柱长轴与5310 巷成23°夹角,陷落柱与5310 巷最短垂直距离为26 m。受陷落柱应力及巷道掘进应力影响,巷道掘进至525 m 处位于陷落柱侧顶板出现局部破碎现象,随着巷道不断开拓延伸,巷道掘进至531 m 处时顶板破碎严重,顶板出现严重下沉现象,最大下沉量达0.44 m,且受顶板破碎影响,顶板锚杆(索)支护锚固效果差,支护失效率达11%,无法对顶板进行有效支护作用。

2 应力区原顶板支护问题分析

2.1 原顶板支护设计

5310 巷原顶板主要采用“锚杆+W型钢带+单锚索”联合支护:

(1)顶板锚杆与W型钢带配套使用,锚杆长度为2.5 m,直径为22 mm,W型钢带长度为4.2 m,宽度为0.25 m,巷道每掘进1.0 m 顶板布置一排钢带及锚杆,每排5 根,锚杆间排距为1.0 m。

(2)顶板锚索采用长度为5.3 m,直径为17.8 mm预应力钢绞线,每排布置三根单锚索,锚索间距为1.8 m,排距3.0 m,每根锚索外露端安装一块规格为长×宽=0.3 m×0.3 m 拱形钢托板。

2.2 原支护问题分析

(1)受陷落柱应力传递破坏作用,5310 巷顶板出现破碎现象,而传统锚杆、钢带、锚索支护对巷道横向岩体起到单向支护作用,一旦顶板出现应力显现后对于同一排锚杆(索)之间无任何联锁支撑作用,相邻两排钢带之间岩体出现破碎、冒落现象[2]。

(2)传统锚杆(索)支护主要在岩体内施工支护钻孔,然后对钻孔终孔位置填装锚固剂,通过钻机带动支护体高速搅拌锚固剂并快速凝固,最后在支护体外露段安装承载机构并施加预应力,从而达到锚杆(索)悬吊支护的作用;但是当顶板出现破碎后,在顶板岩体内形成围岩松动圈,随着应力不断破坏作用,松动圈范围扩大至支护体锚固端时,很容易造成支护锚固失效现象,降低了锚杆支护效果[3]。

3 巷道应力区顶板联合支护技术应用

为了阻止应力区顶板破碎区范围扩大,加强支护体锚固效果以及提高锚杆(索)联动支护作用,决定对应力区顶板支护进行优化,采用“注浆+圆钢托架”联合支护技术。

3.1 注浆加固技术

(1)5310 巷掘进至531 m 处开始对顶板施工仰斜注浆钻孔,每排施工3 个(1#~3#),钻孔深度为5.0 m,仰角为60°,间距为2.0 m,钻孔直径为45 mm,其中两帮钻孔(1#、3#)与巷帮成45°夹角。

(2)注浆钻孔施工完后清理钻孔内煤岩屑,然后在钻孔孔口处安装一个长度为0.5 m 环形封孔器,以及一根直径为20 mm 注浆软管,最后对封孔器打压膨胀完全封堵孔口。

(3)将注浆软管外露端与双液注浆泵连接,并进行注浆施工,为了降低注浆成本费用,提高注浆效果,注浆材料采用水泥浆与水玻璃混合液,注浆压力控制在1.0~1.6 MPa范围内。

(4)在注浆施工时单孔注浆量为35 kg,单孔注浆时间为15 min,注浆完成后拔出注浆软管并及时采用止浆塞进行封孔器中部孔封堵。注浆2 h且确定注浆液完全凝固后施工巷道方可继续掘进[4]。

3.2 圆钢托架联动支护技术

(1)圆钢托架联动支护原理

在巷道顶板或煤壁相邻两排锚杆(索)之间采用特制圆钢托架进行联锁控制,在应力作用下当围岩出现破碎下沉时,圆钢托架可对两排支护体之间岩体进行控制维护,同时当前一排锚杆(索)失效时后一排锚杆(索)可通过托架对失效锚杆(索)实现联动保护作用,从而降低围岩支护失效现象,解决了破碎围岩线性或点性锚杆(索)支护时支护联锁保护性能差、失效现象严重等技术难题。

(2)圆钢托架联动支护施工

①5310 巷破碎顶板围岩注浆加固后,对顶板施工锚杆(索)、钢带、金属网等永久支护,顶板钢带更换为“JW”型钢带,钢带长度为4.2 m,宽度为0.38 m,钢带排距为0.8 m,每根钢带配套5 根加长螺纹钢锚杆(1#~5#),锚杆长度为3.5 m,直径为22 mm。

②相邻两排钢带施工完后在第一根钢带的1#、4#锚杆与第二根钢带的2#、5#锚杆之间对应安装一根长度为1.0 m 圆钢托架;该圆钢托架主要由直径为22 mm 中空圆钢焊制而成,圆杆两端为扁平状并焊制一个直径为25 mm 支护孔。

③同样将将第二排钢带的2#、5#锚杆与第三排钢带的1#、4#钢带之间安装两根圆钢托架,见图1;圆钢托架成“W”型迈步式布置,直至巷道完全过应力区破碎区[5]。

④优化后顶板锚索更换为长度为7.0 m,直径为21.8 mm 多股高强度钢绞线,每排布置三根,锚索间距为1.8 m,排距缩小为1.6 m,锚索外露端安装一根长度为0.8 m,宽度为0.38 m“JW”型钢梁。

图2 5310 巷应力区破碎顶板圆钢托架联动支护平面

4 结论

1)截止2020年1月21日5310 巷已掘进570 m,已完全通过X1陷落柱应力影响区。对应力区顶板采取联合支护措施后,在应力区顶板处安装了一台YH-300 型数字显示离层仪,通过15 d顶板岩体观察发现,在0~6 d范围内受顶塑性变形影响顶板出现局部下沉现象,下沉量为0.14 m,在6~12 d范围内顶板下沉量逐渐减小,12 d后顶板趋于稳定。

2)通过对顶板采取联合支护措施后,大大提高了顶板岩体稳定性,控制了应力区顶板破碎现象,提高了顶板锚杆(索)支护效果,通过对应力区锚杆(索)进行拉拔试验发现,锚杆(索)支护合格率达98%以上,与原支护相比,锚杆失效率降低至2%以下。

猜你喜欢

圆钢钢带托架
CVT钢带轴向偏斜机理及对钢带失效的影响
热轧65Mn宽钢带扁卷原因分析及解决方案
高炉布料溜槽托架失效原因分析
“2019钢带质量控制技术研讨会”召开
变换视角解法多样
卡帝仕·至尊钢带手表
基于有限元法副发动机托架轻量化设计
一例商用车发动机托架断裂原因诊断分析
简析不同有机玻璃托架板对托架因子的影响
40Mn2圆钢热顶锻裂纹产生原因分析