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转炉天车自动装铁功能开发与应用

2021-04-09唐山不锈钢有限责任公司设备科张士慧姚旭亮

电子世界 2021年4期
关键词:天车指示灯自动控制

唐山不锈钢有限责任公司设备科 张士慧 姚旭亮

不锈钢公司自主研发和实现了加料240t天车给3号转炉自动装铁功能。通过对天车大车、主小车、副小车、主钩、副钩的定位及天车重量、转炉倾角数据采集,实现大车定位、副钩挂钩、联动装铁、副钩摘钩、大车离开、转炉倾动回零位自动装铁全过程。转炉天车自动装铁标志着转炉自动化水平的提升,降低工人劳动强度和设备维护成本,增加操作安全性能,天车动作固化减少了装铁时间。

目前不锈钢转炉装铁是三处人工联系配合实现的,装铁工在炉前指挥,转炉摇炉工在主控室接受装铁工对讲机指令手动操作转炉,天车工在天车司机室接收摇炉工手势信息操作铁包位置和倾翻角度,统一指挥下,实现转炉角度与天车铁水包位置配合,完成人工装铁作业。随着不锈钢公司三号转炉自动冶炼、自动出钢、自动倒渣功能的实现,为了进一步提高自动化水平,决定自主研发加料240t天车自动装铁系统。

1 生产及设备现状

1.1 生产现状

不锈钢公司具有3座100t转炉,加料跨共天车6部,其中加料240t天车对3号转炉装铁。目前转炉装铁为手动状态,转炉装铁流程为大车从等待位进入装铁位、主钩进入装铁位,副钩挂钩、主副小车北行到达装铁位、提副钩同时摇炉配合完成装铁、摘副钩、天车离开倾角回零位。装铁时装铁工与主控室对讲机联系,装铁工与天车司机手势联系,人工观察天车称量来判断装入量,装铁速度不固定,容易出现过大冒烟现象,如果装铁过程中出现炉坑撒铁异常,需要指挥天车司机或转炉才能完成,反应速度慢。

1.2 设备配置现状

(1)240t天车配置:没有配置PLC控制功能,目前配置了天车定位系统,使用的是西门子SMART型PLC,具有编码电缆大车、小车测量功能,精确度为10mm,数据通过无线网络方式传输到了地面网络系统。(2)3号转炉:配置了西门子S7-400系统PLC,目前已经具有倾动主控制手动主令控制功能。(3)通信网络:转炉PLC与天车定位系统通过3号转炉PLC室的通信PLC双网卡已联通。

2 技术研发目标和难点分析

转炉自动装铁是否稳定、可靠运行涉及人身设备安全。加料240t天车在原有大车定位、主小车定位、天车重量采集的基础上增加主起、副起升、副小车定位功能。实现无人干预情况下,炼钢加料跨240t天车吊铁水包将铁水按照设定重量装入到3号转炉中。

炼钢加料跨240t天车吊铁水包到达3号转炉区域,3号转炉装完废钢后等待装铁,此时天车及转炉在自动装铁控制模式下,天车司机按下装铁指令,转炉倾动自动旋转到装铁角度,天车控制大车、小车、副起升机构给铁包挂小勾,天车继续控制铁包角度与转炉角度配合进行装铁作业,当铁水装入量达到设定或铁包到达一定角度后,转炉装铁完成,天车自动铁包回位,倾动回零位等待吹炼,装铁自动控制流程完毕。

经过安全、质量及设备辨识,自动装铁改造有以下4个难点:

(1)安全措施设计及实施。(2)倾动及天车装铁过程中的位置控制模型建立。(3)天车大车、主小车、副小车、主钩、付钩位置测量及控制精度。(4)PLC控制及通信程序的编制。

3 控制技术方案及实施思路

3.1 自动装铁控制技术方案

(1)天车自动控制:增加PLC控制功能,与天车定位系统通信,实现天车大车位置X、主小车位置YZ、副小车位置YF、主小车起升位置ZZ、副小车起升位置ZF五个动作的位置控制,并具有PLC档位调整运行速度的功能。(2)转炉倾动自动控制:增加转炉装铁摇炉的自动控制功能。(3)天车转炉PLC通信:通过通信PLC双网卡,实现转炉PLC和天车控制PLC的通信功能。(4)装铁模型控制:计算、摸索装铁模型,设计出天车铁包位置对应的XYZYFZF位置与转炉倾动对应角度,实现天车、倾动联动位置控制。(5)自动条件判断:天车自动条件包括设备正常状态、自动投入状态、进入转炉区域等条件,转炉自动条件包括设备正常状态、装铁状态、自动投入条件等。(6)保护连锁控制:天车和转炉出现本体设备故障、位置或角度测量故障、装铁模型控制位置超差故障、天车和倾动动作超时故障等,实现倾动及天车自动停止功能。(7)撒铁监测:采用炉前摄像头进行装铁撒铁检测,实现保护连锁。

3.2 自动装铁控制实施思路

(1)自主研发:在转炉自动出钢、自动倒渣、第二出坯跨自动吊运板坯控制自主研发成功实施的技术积累基础上,采用自主研发方式实施自动装铁技术攻关。(2)多重保护连锁:涉及到的天车控制、定位检测、倾动控制、PLC通信、天车工急停干预、转炉主控急停干预、装铁工装铁启动、停止、急停操作、撒铁图像检测等多重安全连锁保护。(3)控制模式独立:现有手动控制模式不变,增加自动装铁控制模式,并方便切换。(4)投入最少:所增加的电气控制元件最大限度的利旧的方式实施,减少投入。(5)安全审核:对实施方案、控制方案、连锁关系、现场连锁试验、冷试车、热式车等各个环节进行多次安全审核。

4 自动装铁流程

(1)天车准备:天车吊运铁包到达三炉炉口20m范围内,确认设备无故障,故障指示灯熄灭。(2)天车投入自动:天车停止动作情况下,自动转换开关打到自动状态,如自动条件满足,则自动指示灯闪烁,天车工按下自动按钮,自动指示灯常亮,说明天车进入自动状态。(3)转炉准备:转炉在装完废钢后,转炉进入装铁状态,确认设备无故障。(4)转炉投入自动:倾动在零位情况下,画面选择自动装铁状态,如自动条件满足,则自动指示灯常亮,说明转炉进入自动状态。(5)自动装铁启动:在第2和第4步完成后,装铁工现场自动装铁指示灯闪烁,按下自动装铁按钮,自动指示灯常亮,说明进入自动装铁状态。(6)自动装铁过程:天车启动到挂副勾位置;挂副勾;倾动到初始位置;天车到达初始位置;联动装铁;装铁完成;天车离开;倾动摇炉到零位;天车运行到转炉东侧20m处;自动装铁完毕。

5 安全措施

(1)系统故障:以下故障时,将触发系统故障,天车PLC、转炉倾动PLC自动控制到手动状态,天车及倾动停止动作,天车驾驶室故障指示灯、装铁工现场故障指示灯、转炉画面故障报警。

●天车故障:设备故障、位置测量故障、动作超时故障、重量故障。

●转炉故障:设备故障、倾动角度测量故障、动作超时故障。

●通信故障:四套PLC通信故障。

(2)人工干预操作:天车自动/手动开关及急停按钮、转炉画面停止按及倾动主令、装铁工停止按钮及急停按钮,以上三处都可以操作,停止装铁自动控制,天车及转炉停止动作。

6 具体的实施方案

(1)天车完善监测功能:增加主起升、副起升欧姆龙绝对值编码器安装到卷筒起升限位输出轴上,增加副小车4-20MA激光定位检测。(2)天车自动控制:天车增加S7-400PLC模板,设计天车自动控制图纸,配盘安装,操作按钮及指示灯,现场铺设线路调试,实现天车自动调试控制功能。(3)天车控制PLC与定位PLC通信:编制程序,使用单边通信技术,实现天车控制PLC与定位PLC通信,并具有通信故障检测报警功能,从定位系统得到天车XYZ位置及W重量。(4)装铁工操作按钮:在转炉炉前操作室西侧安装启动、停止、急停按钮及状态指示灯,实现装铁的启动、停止、急停功能。(5)转炉倾动自动控制:编制程序及画面,增加转炉装铁摇炉的自动控制功能。(6)天车转炉PLC通信:通过通信PLC双网卡,实现转炉PLC和天车控制PLC的通信功能,编制通讯块,包括通讯故障诊断。(7)装铁模型设计:设计出装铁过程中,天车铁包位置对应的大车、主小车、副小车、主钩、付钩位置与转炉倾动对应角度关系。(8)自动条件设计:设计自动投入条件,天车设备正常状态、投入状态、进入转炉区域,转炉设备正常状态、装铁状态、自动投入条件。(9)保护连锁设计:天车和转炉出现本体设备故障、位置或角度测量故障、装铁模型控制位置超差故障、天车和倾动动作超时故障等,故障后应急操作功能。(10)撒铁监测功能:采用炉前摄像头进行装铁撒铁检测,编制控制程序。(11)天车自动装铁SOP:编制天车自动装铁SOP及应急操作。(12)转炉自动装铁SOP:编制转炉自动装铁SOP及应急操作。(13)程序编制及单体调试:涉及到天车定位PLC、天车控制PLC、通信PLC、转炉PLC的控制程序及显示画面编制,进行单体调试。(14)联动冷试车:按照设计的天车及转炉自动装铁规程,使用空铁包进行冷试车,经过连锁急停试验及三次联动试车正常,方可进行热式车。(15)安全评审:对实施方案及实验情况进行评审。(16)热式车:按照规程,在实施小组成员到位情况下,在8点班进行铁水装入热式车,试车完毕后总结经验,完善规程。

7 改造效果

(1)人员增值:实施过程中,参加人员会对装铁过程有深入的认知,提高专业融合,跨界学习能力。(2)标准化作业:通过实现自动装铁,真正实现标准化作业。(3)公司软实力增强:通过实施过程中经验的积累及实验的成功,提升公司软实力。

结束语:自动装铁功能实现了比人工操作更加平稳、安全的出钢作业过程,杜绝了由于岗位操作失误引起的各类问题,保证了本质安全。自动装铁模型的自主研发,在“一键式炼钢”的基础上,炼钢智能化又上升了一个台阶。

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