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单巷大断面长距离掘进通风技术实践

2021-02-07邢奇凯范杰轩

山东煤炭科技 2021年1期
关键词:风筒风阻长距离

邢奇凯 范杰轩

(山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司,山西 晋城 048400)

1 望云煤矿15101 运输顺槽简述

望云煤矿15101 运输顺槽掘进工作面,煤层平均厚度5.5 m,倾角3°,容重1.40 m³/t,为Ⅱ类自燃煤层,位于15#煤一采区。本工作面设计掘进1200 m,断面4.5 m×5 m,沿煤层顶板掘进。此巷道初期掘进较为容易,随着巷道掘进长度增加,风筒漏风率增加,风筒出风口风量大大减少,工作面温度升高,粉尘浓度较大,严重影响巷道的掘进速度。

2 单巷大断面长距离局部通风技术选择

目前国内外解决大断面、长距离掘进通风的主要技术有:(1)单风机大直径柔性风筒压入式局部通风技术:采用 2×30 kW 以上大功率局部通风机,配合直径800 mm 以上的风筒对工作面进行供风[1-2];(2)通风机间隔串联的局部通风技术:使用2 台局部通风机间隔一段距离进行串联作业,解决由于掘进通风距离长难以选择合适局部通风机的难题[3];(3)构筑风库的局部通风技术:在巷道掘进到一定长度后,在巷道内构筑一个风库,用1 台或2 台局部通风机通过风筒同时向风库内供风,在风库内安设1 台局部通风机,将风库内的新鲜风流通过风筒供给工作面,工作面的污风经巷道排出地面[4];(4)钻孔导风的局部通风技术:从其他水平巷道或地表向井下掘进巷道施工1 个通风钻孔,通过钻孔为施工巷道供风,可大幅缩短通风路径,增大掘进工作面的风量,改善掘进通风效果[5]。通风技术优缺点比较见表1。

表1 几种长距离掘进通风技术优缺点比较

通过对以上几种通风方法的优缺点比较,考虑到望云矿地质条件简单,瓦斯含量较低,需快速形成备用工作面的需求,决定选用大功率通风机,配套大直径柔性风筒压入式局部通风技术进行长距离掘进。

3 工作面需风量计算及风机选型

3.1 工作面需风量计算

掘进工作面所需风量,根据作业人数、瓦斯涌出量分别计算后,加上单轨吊(80 kW)进入工作面时所需风量,用最低风速对风量进行验算。

(1)按掘进面瓦斯涌出量计算:Q1=125×q×k =125×0.97×2.0=243 m³/min。Q 为掘进工作面瓦斯绝对涌出量;k 为该掘进面瓦斯涌出不均匀系数,取2.0。

(2)按掘进面作业人数计算:Q2=4N =4×22=88 m³/min。N 表示工作面同时工作的最多人数。

(3) 按 单 轨 吊 增 加 风 量 计 算:Q3=4P=4×80=320 m³/min。P 为单轨吊机车功率,80 kW。

故工作面需风量计算Qj=max(Q1+Q3,Q2+ Q3)=563 m³/min。按风速进行验算,本设计断面为22.5 m2,煤巷最低风速不低于0.25 m³/s,Qmin=0.25×60×22.5=337.5 m³/min,Qj>Qmin, 风量满足要求,所以掘进面需风量Qj=563 m³/min。

3.2 压入式风筒风阻计算

风筒风阻由摩擦风阻Rf和局部风阻Re(包括接头风阻Rjo、弯头风阻Rb、风筒出口风阻Rom)组成。

式中:R 为风筒总风阻,N·s2/m8;L 为风筒全长,1200 m;d 为风筒直径,0.8 m;n 为风筒接头个数,120 个;ρ 为空气密度,1.2 kg/m³;s 为风筒断面积,0.5 m2;α 为风筒摩擦阻力系数,24.5×10-4N·s/m4;εjo为风筒接头阻力系数,0.030;εb为风筒拐弯局部阻力系数,取本巷道无弯头,取0;εom为风筒出口局部阻力系数,取1。

3.3 风筒漏风率计算

式中:η 为风筒漏风率;η100为风筒百米漏风率,取值见表2;L 为风筒全长,1200 m。

表2 不同风筒接头方式风筒漏风率

本矿风筒接头采用双反边, 所以η=0.6%×1200/100=7.2%

3.4 风机风量、全压计算及局部通风机选型

(1)局部通风机风筒入口吸风量:

Qf=Qj/(1-η)=563/(1-7.2%)=607 m³/min。

(2)工作面风筒平均风量:

(3)局部通风机风压:

h=RQ2=69.36×9.75×9.75=6593 Pa。

(4)确定局部通风机工况点:吸风口风量为607 m³/min,风压为6593 Pa。

(5)根据以上工况点,结合提供风机特性曲线,确定使用FBDNo7.1/2×45 kW 矿用轴流式局部通风机。该风机风量范围:480~780 m³/min,风压范围:1300~7200 Pa,如图1。

图1 FBDNo7.1/2×45 kW 局部通风机性能特性曲线

4 大功率局部通风机现场应用验证

4.1 现场测定数据汇总

15101 运输顺槽在使用大功率局部通风机配套柔性压入式风筒通风技术后,每100 m 对通风机的运行参数、工作面风量、风速、粉尘浓度、温度等进行检测,汇总结果见表3。

4.2 效果分析

(1)工作面掘进初期,电机频率设置为35 Hz,此时工作面风量满足要求,但工作面风速较大、煤尘浓度较大、温度较低、工作面环境较差,故将电动机频率调低,调至25 Hz,风量上虽然有所降低,但可满足工作面风量需求,此时粉尘浓度大大降低,工作面环境有较大改善。

(2)工作面掘进至700 m 处时,随着距离的增长,风筒的漏风率逐渐增加,风筒运行效果开始变差,到达900 m 时,漏风量达到104 m³/min,此时通过增加风机频率来增加风量,以满足风量需求。

(3)工作面掘进至1100 m 时,风筒受压明显,漏风地点和漏风量显著增加,通过增加风机频率增加风量的办法已效果不明显,因为风机吸风量虽在增加,但随着风压的增加,各漏风点的风压也在增加,漏风量也在增加,故只能通过减少风筒风阻等其他办法来增加工作面风量。

表3 不同通风距离下工作面参数统计

4.3 其他保证风量措施

(1)风筒吊挂要求要平、直、稳、紧、逢环必挂、过渡平缓,发现漏口,及时缝补。

(2)减少风筒阻力,一方面减少风筒接头数量,在实际掘进时从700 m 处,使用风筒由原来的10 m一节换为20 m 一节;另一方面,风筒接头使用专用接头保护带、双反边接法,减缓了风筒接头处的压力,降低风筒在高压下脱节的危险。

(3)在工作面安装自动洒水喷雾,及时将工作面煤尘通过水幕帘等方式降尘,保证工作断面中含尘量降低,风流顺畅。

5 结束语

通过对国内外大断面长距离掘进通风方法比较,确定选用大功率通风机、配套大直径柔性风筒压入式局部通风技术,对15101 运输顺槽长距离掘进进行通风。通过工作面需风量计算,综合考虑风筒摩擦阻力、风机工况点、工作面环境质量等因素,对不同工作频率的通风效果进行数据统计,根据掘进距离及时对局部通风机工作频率做出调整。经实践验证,FBDNo7.1/2×45 kW 风机满足了15101 运输顺槽大断面、长距离掘进通风需要,对同类大断面长距离掘进巷道施工具有借鉴意义。

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