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核电厂某减压阀调节故障及处理

2021-01-05柴晓宇

设备管理与维修 2020年19期
关键词:截止阀主阀减压阀

柴晓宇

(中核辽宁核电有限公司,辽宁兴城 125100)

0 引言

消防系统的水由于长时间处于静止状态,水质中的沉积物、各种离子、铁锈杂质等对处于消防系统的减压阀是一个较大的挑战。通过参考电站经验反馈以及自身系统实际状况,减压阀中选取采用EPDM(Ethylene-Propylene-Diene Monomer,三元乙丙橡胶)和腈纶网材质的隔离膜片,其具有良好的耐腐蚀性和密封性[1],保证系统中的减压阀不会因为水质的持续恶化而失效。

1 问题

该减压阀的作用是将JPD(消防水分配)系统压力为1.17 MPa(表压)的消防水,减压到JPU(厂区消防水分配)系统压力为0.8 MPa(表压)的消防水[2]。下游JPU 系统单次最大消防用水量为15 L/s,而厂家设计说明书给出的适用流量为8~16 L/s,流量适用范围满足要求。但在实际使用中,静态调节完成后,经过一段时间下游压力超过国家标准要求的规范值。

2 原因分析

该阀为可调式减压阀,实际调节该减压阀时,关闭减压阀下游截止阀,通过静态调节减压阀的导阀,将下游压力调至0.8 MPa,然后打开下游截止阀,通过调节减压阀针型阀来调节减压阀主阀开启与回座时间,使其下游压力维持在0.72~0.84 MPa[3]。

主阀的开启或关闭取决于隔膜腔进水量与出水量的差值,当进水量小于出水量时,上腔压力逐渐降低,主阀开启;当隔膜腔进水量大于出水量时,上腔压力逐渐升高,主阀关闭;当上腔进水量相等或者为零时,主阀处于平衡状态。阀腔的进出水首先受到导阀的影响,当导阀处于开启状态时,阀腔才能进出水,主阀才能开启或关闭。

2.1 理论分析

如图1 所示,调节阀门时,关闭减压阀下游截止阀,打开上游截止阀,首先将导阀弹簧完全放松,此时下游压力为最小压力,顺时针缓慢拧紧先导阀上的弹簧,使下游压力达到设计压力值。缓慢打开下游截止阀,此时下游压力下降后,关闭截止阀,再次查看下游压力值。如果在打开下游截止阀时减压阀主阀需要较长时间才开启,同时主阀回座时间较快,则微调关小针型阀,反之则微调开大针型阀,重复上述过程,直到满足需要的主阀开启和关闭时间。

根据导阀的实际受力,得出其受力方程式:

式中 Fd——导阀膜片受力,N

Ft——导阀弹簧产生的弹力,Ft=kx。k 是弹簧刚度(N/mm),x 是弹簧形变量(mm)

Fm——导阀膜片受到下游压力对导阀膜片产生的作用力,Fm=P2S1。P2是下游压力(Pa),S1是导阀膜片面积(m2)

Fx——导阀阀芯受到下游压力对导阀膜片产生的作用力,Fx=Fm=P2S2。P2是下游压力(Pa),S2是导阀阀芯面积(m2)

根据导阀结构分析:由于S1>>S2,在下游同样压力作用下,Fm>>Fx,则式(1)可以近似为Fd=Ft+Fm,由此可以看出导阀膜片受力主要是弹簧和膜片相互作用的结果。当Fd>0,即Ft>Fm时,弹簧力大于膜片受力,导阀打开,减压阀上腔与下游相通;相反,当Fd<0,即Ft<Fm时,弹簧力小于膜片受力,导阀关闭,减压阀上腔与下游隔断,上腔无法排水。

图1 先导式减压阀

2.2 实践分析

在现场实际调节过程中发现,当减压阀主阀开启后能及时关闭,当减压阀动作后,虽然主阀已经关闭,但导阀仍处于开启状态。减压阀上游JPD 系统的消防水,通过针型阀管路进入隔膜上腔后,经过导阀进入减压阀下游JPU 系统的消防水,而通过一段时间后,减压阀下游压力达到0.95 MPa 左右,产生超差现象,此时导阀才完全关闭。

将式(1)中的各项参数值均代入得kx=P2S1。在正常合理的情况下,下游压力设定完成后,kx=某定值,同时由于导阀的结构限制,图1 中弹簧的形变量为一个定值。由上述分析可知,下游达到设定压力后,减压阀主阀关闭,导阀仍然处于开启状态,直至0.95 MPa 导阀才完全关闭。可以看出,此时P2又产生部分增长,才能实现力学平衡。因此,导致下游超压的主要原因为导阀的弹簧刚度过大,在同样压缩量下需要更大的下游压力来平衡,因此产生超压现象。虽然在静态调节下实现了下游设定压力,但在进行动态调节试验时,由于弹簧刚度较大,使得下游在主阀关闭的情况下,仍然通过导阀部分在持续增压,最终导致下游持续超压现象的发生。

3 解决方法

减压阀引结构性原因产生超压,不能通过简单的调整来实现其正常功能。因此需要更换导阀的弹簧,将刚度较大的弹簧更换为计算刚度的弹簧。更换后重新对3 组减压阀进行减压调节,并测量其动态调节后实际下游压力(表1)。

4 结束语

减压阀通过与下游JPU 系统相连的各个厂房消火栓供给减压消防水,当下游超压时,容易导致下游管线的卡箍发生破口,管线上的安全阀频繁起跳。减压阀由于结构原因,使下游压力出现超压,通过分析调节效果以及结构,得出下游出现超压的原因是减压阀导阀弹簧刚度过大,造成即使在静态调节完成后,动态调节时导阀仍然无法关闭。更换导阀弹簧后,重新进行动态调节,下游实际压力符合国标要求。本次减压阀的故障分析与处理,对类似系统减压阀的故障处理有一定的借鉴意义。

表1 阀门动态调节实测值

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