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抽凝式发电机组汽轮机调速系统故障分析及处理

2021-01-04左兴堂柳丙轩刘广于杨会永

冶金动力 2020年12期
关键词:滑阀电液油压

左兴堂,柳丙轩,刘广于,杨会永

(北京首钢股份有限公司,河北迁安 064400)

1 设备概况

迁钢公司一期配套建设两台25 MW发电机组,汽轮机选用青岛捷能汽轮机厂C25-4.90/1.27 型抽汽凝汽式汽轮机,机组兼顾抽汽发电任务,2004 年投产以后为公司富裕煤气回收利用开辟了有效途经,取得了可观的经济效益和社会效益。随运行年限增长,机组调速系统故障逐渐增加,运行期间表现为电负荷大幅摆动、调节响应迟缓,威胁机组安全稳定。机组调速系统相对复杂,计控、机械部分需协调动作,其中机械部分滑阀部件多,又相互作用、互为影响[1],因此调速系统故障发生时,如何迅速准确判断故障点位,采取针对性措施消除设备缺陷,对保证机组安全顺行具有重要意义。

2 调速系统结构原理

该汽轮机采用透平油数字电液控制系统,调速系统与润滑保安系统共用油源,DEH 模件选用和利时K 系列产品,电液转换器选用德国进口Voith 阀,典型调速控制流程如图1所示。

图1 典型调速控制流程图

机组典型调速流程分4 个模块,以运行状态负荷控制为例说明各自功能:DEH 模件追踪控制机组负荷,依据调节需求通过PID 控制输出4~20 mA 电信号;电液转换器接收电信号,转换输出0.25~0.60 MPa调节油压;机械部件接收调节油压信号,各滑阀协同响应,通过控制油动机行程调整调速汽门开度,实现对主汽流量的控制以追踪机组负荷。整个调速控制流程为单向控制,各模块间存在清晰分界,其中调节油压既是计控/机械系统的连接纽带,也是其划分界限,调节油压力仅受电液转换器单向控制,不受机械部件动作影响。

机械部件是调节指令的执行者,主要包括调节滑阀、错油门、油动机及反馈滑阀,各滑阀由脉冲油串联实现协调控制,通过控制油动机行程实现调速系统动静态特性需求。机械部件结构如图2所示。

图2 机械部件结构图

脉冲油是机械部件实现协调控制的纽带,机组稳态时脉冲油压维持错油门对中平衡状态,各滑阀通过对脉冲油压的响应、调节共同实现对油动机行程的控制,故障排查时可以通过分析脉冲油压力变化趋势,判断各机械滑阀的工作状态。调节滑阀是电液转换器与机械部件间的联接中枢,其响应电液转换器输出调节油压的变化,通过阀芯升降调节滑阀内部脉冲油泄油口,发出脉冲油压变化信号。错油门是响应要求最灵敏的滑阀,由脉冲油压顶起,稳态时处于对中位置,直接控制油动机上下油缸油路;错油门用于响应调节滑阀发出的脉冲油压变化信号,通过滑阀升降改变油动机上下油缸通路,同时改变脉冲油动反馈油口,反向调节脉冲油压,实现前馈调节。油动机是机械部件的最终控制对象,油动机通过行程变化控制调速汽门开度,同时通过机械反馈调整反馈滑阀位置。反馈滑阀受油动机机械反馈控制,在单一调节流程内是机械部件动作的最后环节,通过改变脉冲油静反馈油口的大小,改变脉冲油供油量,反向平衡调节滑阀发出的脉冲油压变化信号,使脉冲油压回归稳态定值。

下面以运行状态增负荷调整为例说明机械部件动作流程:

(1)调节油压变化:DEH 模件输出电信号增大,Voith阀响应,输出的调节油压升高;

(2)脉冲油响应:调节滑阀阀芯上移封堵脉冲油泄油口,脉冲油管压力升高;

(3)错油门动作:错油门底部压力增大,阀芯打破平衡向上移动,油动机上腔接通进油、下腔接通回油,同时关小脉冲油动反馈油口,降低脉冲油压变化峰值;

(4)机械反馈:油动机向下移动,控制调速汽门开启增大负荷,同时反馈滑阀经机械反馈下移,关小脉冲油静反馈油口,降低脉冲油压,平衡调节滑阀对脉冲油压的升高变量;

(5)重归平衡:脉冲油重归是错油门对中的恒定油压,错油门重新归中,脉冲油动反馈归位,油动机上下油缸油口封闭,油动机维持当前位置稳定运行,调节完成。

3 调速系统故障分析处理

随机组运行年限增长,调速系统部件逐渐出现老化、磨损问题,运行期间多次出现负荷大幅波动(5~8 MW)、调节迟缓的问题,通过对现场异常现象及调节油压、脉冲油压的分析,可以准确区分不同故障类别,确定问题点位,针对性采取控制措施以消除不利影响。

3.1 处理电液转换器异常导致负荷波动

故障现象:功率控制模式运行,功率设定值恒定,机组运行负荷发生间歇性无规律大幅摆动,现场油动机实际动作,主汽管道振动,手动打闸停机。原因分析:调查运行曲线,摆动期间调节油压发生无规律变化,将计控部分作为排查重点,停机状态进行静态拉阀试验,数据曲线如图3所示。

图3 静态拉阀试验数据曲线

试验过程中,在阀位指令、油动机行程恒定不变,电液转换器入口EH 油压基本稳定的情况下,电液转换器输出调节油压出现间歇性不规则跳动,油压偏差幅值达0.04 MPa,超出10%阀位指令变化油压(0.035 MPa),判断电液转换器工作异常。

进一步排查分析,检测电液转换器接口处DEH模件输出电信号稳定可控,考虑信号电缆无检修,现场无新增干扰源,排除电信号干扰因素,确定电液转换器自身故障。

故障处理:电液转换器更换备件后重新进行静态试验,调速系统系统恢复正常,调节油压输出稳定,机械滑阀调节平稳,机组开机恢复运行。针对电液转换器故障,结合现场调速系统与润滑保安系统共用油源的实际情况,首先加强系统油品管理,通过提高调速系统供油管线双联滤网精度,进一步保证电液转换器供油品质;其次结合机组大修周期,在装电液转换器上试验台进行性能检测,及早发现问题隐患;最后保证电液转换器合理备件库存,突发故障具备应急恢复条件;通过上述措施落实,有效提升了电液转换器的工作可靠性。

3.2 处理PID不适配导致负荷波动

故障现象:机组大修后开机运行,功率控制模式运行,在功率设定值未发生变化的情况下,机组负荷发生大幅摆动(摆动幅值6 MW),切换为阀位控制,油动机保持当前位置维持运行,负荷摆动曲线如图4所示。

图4 负荷摆动数据曲线

原因分析:分析负荷摆动数据曲线,发现调节油压、油动机行程、机组负荷基本为同频同幅摆动,且呈发散趋势。结合调速系统动作流程分析,调节油压摆动是起因,机械部件执行调节油压指令控制油动机行程同步变化,引起负荷摆动,判断为计控部分故障。

进一步排查分析,在阀位控制模式下进行试验,调整阀位定值,油动机行程动态响应顺畅,静态维持稳定,调节油压稳定受控,初步确定电液转换器本体正常。考虑机组为大修后首次投运,负荷受调节油压控制呈振荡发散趋势,推测功率控制PID参数与大修后调节系统机械特性不适配,导致输出信号发散紊乱引起负荷失调。

故障处理:切换至功率控制模式,配合计控专工,修订PID 参数,模拟各类工况,进行功率调整试验。通过在线调整,摸索出与大修后机械滑阀特性适配的PID参数,实现机组功率稳定自动调节;同时吸取经验,机组大修后安排进行调速系统PID 参数适配性验证试验。

3.3 机械滑阀卡涩导致负荷波动

故障现象:机组功率控制运行,存在负荷调整变化幅度大,调整响应迟缓,负荷往复波动的现象;情况严重时,波动幅度达4~7 MW,系统自动切换至阀位控制,维持当前阀位运行。

原因分析:在阀位控制模式下进行在线试验,增大阀位指令,调节油压正常升高,现场油动机未动作,未执行调节油压调节指令,判断为机械部件故障,阀控试验数据曲线如图5所示。

图5 阀控试验数据曲线

进一步排查分析,寻找机械部件具体故障点位。分析试验数据曲线,随调节油压增大,脉冲油压出现同步增大,而现场油动机无动作,结合机械部件调节动作流程分析判断:调节滑阀正常动作,随调节油压升高,响应输出脉冲油压升高信号;错油门卡涩,阀芯未动作,未响应脉冲油压变化,调节流程在错油门处停滞,未接通油动机油缸对应油路,所以油动机行程未发生改变,反馈滑阀未动作,判断故障点位在错油门。

故障处理:结合机组停机消缺,解体检查错油门滑阀套筒,发现套筒底部滑阀凸肩配合位置出现周向压磨沟痕,测量阀芯跳动超差,更换备件后进行静态试验,油动机行程动态响应顺畅,静态维持稳定,机组开机恢复正常运行。

4 结束语

调速系统是发电机组的控制核心,调速系统故障在机组运行过程中直观体现为负荷失调,严重威胁运行安全稳定。通过梳理汽机调速系统各模块的动作流程及机械部件内部动作原理,总结出现场适用的调速系统故障分析处理方法,准确判断故障点位,快速解决故障问题,为保证机组稳定运行提供有力支撑。

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